高压变频器在锅炉引风机改造中的应用

2016-03-16 10:02吕冬
科技与创新 2016年4期
关键词:工作原理锅炉

吕冬

摘 要:为了达到降低电费和维护费用、增强企业竞争力的目的,利用高压变频器对锅炉引风机进行了改造。通过分析引风机高压变频器的工作原理和性能特点,对比改造前、后的运行成本,证实了改造的必要性和经济性,对类似的改造项目具有一定的借鉴意义。

关键词:高压变频器;引风机;锅炉;工作原理

中图分类号:TM921.51 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.04.092

在某火力发电厂的工业生产中,22#锅炉引风机的投产时间已达25年,设备老旧,电动机和风机的容量较大,是厂用电设备中耗电量较大的设备。采用工频运行方式时,风量的调节是通过改变引风机入口挡板的开度来实现的,以满足现场实际风量的需要。而在挡板调节过程中,有相当一部分能量会损失掉,且调节速度慢。在夏季和冬季,22#锅炉负荷差异较大,这不仅加剧了设备的老化,还增加了维护费用。如果采用高压变频技术对锅炉系统进行改造,将引风机入口挡板改为全开,风量的调节通过改变电动机的转速来实现,就可以降低生产和维护成本,提高经济效益,从而有利于企业竞争力的提升。可见,对锅炉引风机进行改造很有必要。

1 锅炉引风机的改造方案

针对22#锅炉引风机原有运行方式的不足,利用高压变频技术对引风机进行改造,以期达到节能减排的目的。

1.1 变频器的选择

本次需要改造的2台锅炉引风机(1#引风机和2#引风机)电动机的具体参数为电机型号YKK5001-6,额定容量560 kW,额定电压6 000 V,额定电流68 A,额定转速960 r/min,功率因数0.85.根据引风机电动机的类型和负载特性等参数,选择了北京合康亿盛科技有限公司生产的型号为HIVERT-Y06/077的电动机,其相关参数为额定容量800 kVA,额定输入电压6 kV(-20%~15%),额定输出电压6 kV,额定输出电流77 A,且采用空间矢量PWM调制技术,变频效率高于98%.

1.2 引风机变频器的性能

引风机变频器具有以下性能:①采用单元串联脉宽调制叠波技术,输出波形几近完美的正弦波,技术成熟、可靠,变频器外部接线简单,只需连接变频器一次侧电源输入、输出接线和二次侧控制电源、控制信号接线;②功率因数高,无需功率因数补偿装置,可有效减少无功输入,降低输入容量;③功率单元采用模块化设计,方便从机架上抽出、移动和变换,且同型号单元可以互换,维护方便;④变频装置输出波形不会引起电机的谐振,转矩脉动小于0.1%,变频器可设置3个共振频率段并自动跳过共振点;⑤输出电压具备AVR(自动电压调整)稳压功能,防止过高电压对电机绝缘造成损坏,从而降低电机损耗;⑥具有飞车启动功能,实现电机在旋转中再启动,满足工业生产的连续性需求;⑦具有远程/本地控制切换功能,能实现对变频器的远距离操作;⑧变频装置设过电压保护、过电流保护、欠电压保护、缺相保护、短路保护、超频保护、单相接地保护、失速保护、变频器过载保护、电机过载保护、变压器过温保护、半导体器件过热保护、瞬时停电保护等,并能联跳输入侧电源开关。

1.3 主回路的控制与工作原理

引风机高压变频系统的一次接线如图1所示。该系统由工频

旁路和变频回路组成,采用“一拖一手动旁路”的运行控制方案,从而使系统的稳定性、可靠性得到提升。正常运行时,利用高压变频器来控制电动机的运行状态;变频器故障时,可以手动选择工频旁路,将电机切换到工频状态下,从而保障工业生产的连续性。该系统的工作原理为:在变频方式下,6 kV电源通过开关QF和刀闸QS1输入高压变频器,经高压变频器调节后通过QS22输出控制电动机;在工频旁路方式下,6 kV电源通过开关QF和刀闸QS21直接控制电动机。QS1、QS21互为联锁,QS21和QS22为单刀双掷开关,可以有效保证系统只在一种方式下运行,防止误操作。通常情况下,该系统在变频方式下运行,只有在变频器出现故障或维修时,才在工频方式下运行。

1.4 变频器的操作方式和注意事项

变频器的操作方式有以下2种:①远程DCS操作。将变频调速系统接入22#锅炉DCS系统,通过组态画面设定频率参数,实现对电动机转速自动控制信号的调节,从而实现对电动机转速的调节,满足系统运行工艺的需求。②本地操作。利用控制柜上的触摸屏控制电动机的启动、停止、复位和参数设置,实现对变频器的有效操作。

在使用变频器的过程中,需要注意以下3点:①变频器有工作和备用两路控制电源,这两路电源同时供电。在需要停控电源时,要将内部不间断电源和移相变压器二次侧提供的380 V电源同时停用。②高压变频器属于高压设备,在其停运后,要将储能元件充分放电,同时做好接地保护措施。③在测量6 kV电缆绝缘时,应将变频器移除,否则,变频器的功率单元器件会因过电压而烧毁。

2 改造后的经济效益对比

评定经济运行指标是改造中的一个重点。为了测试引风机变频改造后的经济性,22#锅炉1#引风机采用变频方式运行,2#引风机采用工频方式运行。经过测试,在满足锅炉正常运行的情况下,一台电动机工频运行消耗的功率为512 kW·h,变频运行消耗的功率为280.58 kW·h,节能效率为45.2%.按一年运行8 500 h、电费0.52元/kW·h计算,2台引风机一年可以节约电量3 934 140 kW·h,年节约电费216.576万元。改造后,引风机的运行费用明显降低。

3 结论

随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置日趋成熟,高压变频技术也被广泛应用于工业生产中。在锅炉引风机改造中,采用高压变频技术既满足了生产工艺要求,又提高了锅炉系统的稳定性和信息化程度,节约了大量电能,经济效益和社会效益较好。

参考文献

[1]王庆刚,张利彬.HARSVERT-A高压变频器在石灰回转窑中的应用[J].电子技术与软件工程,2014(15).

[2]姚永恒.高压变频器在矿井通风机节能中的应用[J].电气技术,2014(20).

〔编辑:刘晓芳〕

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