石横特钢提高热轧带肋钢筋收集质量的措施

2016-04-10 18:19曹文强
山东冶金 2016年3期
关键词:打捆机特钢标牌

曹文强

(山东石横特钢集团有限公司,山东肥城271612)

经验交流

石横特钢提高热轧带肋钢筋收集质量的措施

曹文强

(山东石横特钢集团有限公司,山东肥城271612)

为适应出口标准要求,石横特钢对热轧带肋钢筋打捆包装生产线进行改造。通过增加打捆装置、喷漆枪代替手工毛刷刷漆、规范标牌悬挂等措施,收集包装质量明显提高,作业率提高10%~15%。

热轧带肋钢筋;打捆装置;喷漆枪;标牌

1 前言

山东石横特钢集团有限公司钢材出口主要以出口热轧带肋钢筋为主,其品种标准有加标、英标、日标、美标等不同标准,规格直径涵盖10~32 mm。一棒车间是石横特钢一条年产量100万t的棒材生产线,车间生产的热轧带肋钢筋品种结构主要以小规格Φ10~18 mm为主。由于出口钢材的收集包装方式不同于国标材,往往需要两端刷漆,头、尾道次打捆需打双股,对齐头、标牌等产品质量要求比较严格,传统的生产工艺已不适应出口材的收集包装,影响生产节奏,制约着产品质量。为提高收集包装质量,对有关设备和操作方式进行了改进。

2 收集包装质量问题

精整收集包装区主要工艺流程为:冷床→850 t冷剪切定尺→检验→短尺挑拣→打捆→称重→挂牌、入库。

1)打捆质量差。主要表现在:打捆松,钢筋膨散;打捆扭结差,容易造成散捆;需人工打双道,打捆线间距大。一棒车间打捆机最初设计形式为自动打捆,其主要技术性能参数:捆线抽紧力9 kN,圆捆直径Φ150~550 mm,操作压力10 MPa,电机功率11.0/12.5 kW。打捆机的主要缺点是只能打单道,且不适应小捆径。为满足出口材端部打双道的要求,需要有2台打捆机连续打两道次,但双道打捆线无法并拢在一起,不但影响打捆质量,且降低了生产节奏;同时,由于出口材捆重执行国家一级标准(捆重≤2 t)[1],钢筋支数少,捆径只有同规格、同定尺国标材的70%,与打捆机配套使用的棒捆形成装置就会出现抱不圆,造成打捆松。

2)钢筋端部喷漆效果差。钢筋端面喷涂不均匀,侧面沾漆多。出口材包装要求不同于国标,大部分出口材要求端部需用油漆喷涂。生产中钢材打完捆后在水平链条上采用毛刷刷漆,节奏慢且刷漆质量较差,容易污染标牌;采用钢材落垛后在成品垛上刷漆,油漆容易滴落,影响产品表面质量和标牌的清洁度。

3)标牌脱落率高。Φ10、Φ12 mm小规格热轧带肋钢筋掉牌严重,质量投诉不断发生。钢材标牌悬挂往往采用焊钉焊接的方式,而出口材端部的油漆影响了标牌的焊接,导致掉牌率高。为此,采用先挂牌再喷漆的方式,导致标牌沾漆污染;采用先焊接焊钉再喷漆,最后手工挂牌的方式,由于标牌孔变大或者损坏,标牌也容易脱落。

4)齐头质量差。一棒车间齐头设备主要有震动料筐、拍齐挡板和齐头挡板。由于出口材定尺长度较长,为12 m,若生产节奏控制不好,收集过程中钢筋由三段链落入收集料筐就会出现齐头效果差的问题。齐头不好直接影响钢筋端面喷漆,严重时可能挂弯造成弯头,影响产品质量。有时还会令用户误认为钢筋定尺长度不够。

3 改进措施

3.1配套增加打捆装置

为满足出口材的打捆要求,解决打捆问题,对打捆机进行了升级改造,在原有4台打捆机的基础上增加了2台双股打捆机。1台用来头、尾打双道,另一台用来满足有中间道次打双股要求的出口材打捆。同时,配套增加了2台新型棒捆形成装置,改善了钢筋抱圆度,提高了打捆松紧度。此外,为保证打捆质量,要求打捆机扭结不低于3匝,端部打捆距离规定在650~850 mm,有效的避免了出口材吊装转运过程出现的打捆线脱落、散捆。

3.2采用喷漆枪喷涂

经反复试验和摸索,采用喷漆枪代替手工毛刷刷漆,既不影响生产节奏,又能保证喷漆效果,整个过程在称重水平链上完成。喷漆原料采用油漆和醇酸稀料的混合物,配比按4∶1;通过橡胶软管引入压缩空气,并连接在喷漆枪上。喷漆效果均匀且鲜亮,缩短了喷涂时间。既保证了喷漆质量,又不影响生产节奏。

3.3规范标牌悬挂

车间采用先预留1支钢筋,喷漆前用木棒或者钢管遮挡住,钢筋端部喷完漆后,再在预留的钢筋上焊上标牌,这样标牌既悬挂牢固、不易脱落,又不会粘上油漆污染标牌。同时,焊钉位置的选择也应讲究一定技巧,尽量避开端部边缘选择中间处钢筋焊标牌,在一定程度上减少钢材转运和吊装过程中出现掉牌现象。

3.4提高钢材齐头质量

收集区影响齐头质量的因素主要有:震动料筐震动频率低;拍齐装置压力小,拍齐效果差;打捆辊道缝隙、棒捆成型装置扎钢;计数完成后分钢时两侧钢筋运行不同步,钢筋搭在齐头挡板上,影响齐头效果。解决措施:根据不同品种规格制定震动料筐不同的震动频率,从而解决生产中震动负荷大的问题;将齐头挡板制作成可调节的活动挡板,随时根据齐头效果调整挡板位置,以弥补拍齐装置压力小导致齐头差的问题;针对钢筋在运行过程中出现扎钢,及时焊补打捆辊道的缝隙,确保辊道中肉眼所见缝隙控制在5 mm以下;同时在每个成型装置入口处增加输送辊,有效避免了钢筋扎入成型装置导致的齐头质量差;安排专人负责分钢,保证钢筋在三段链上运行同步,使钢筋完全落入收集料筐。

4 结语

通过采取以上改进措施,出口钢材打捆、刷漆效果以及齐头、标牌悬挂质量得到明显改善。2015 年1—9月份未出现产品质量投诉。同时,提高了生产节奏,减少了因喷漆、打捆导致生产节奏慢的影响,作业率提高10%~15%。

[1]王军,陈辉,刘和松.棒材打捆包装生产线全自动化改造[J].制造业自动化,2012(11):103-105.

TB489

B

1004-4620(2016)03-0075-02

2015-11-25

曹文强,男,1988年生,2011年毕业于内蒙古科技大学材料成型及控制工程专业。现为山东石横特钢集团有限公司技术科助理工程师,从事技术管理工作。

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