煤制油低浓度含油废水处理工艺探究

2016-07-26 06:56
中文信息 2016年3期
关键词:曝气池煤制油沉淀池

(中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司,内蒙古 鄂尔多斯 017209)

煤制油生产中排放大量废水,为减少淡水使用量,需要处理废水并回收利用。但煤制油含油废水的去污要求越来越高,原本的处理方式已经难以满足现实需求,各方都在加大研究力度。此次研究将煤制油企业产生的低浓度含油废水作为研究对象,改进污染物处理工艺,提升废水处理效率。

一、含油废水处理试验方案制定

1.粉末活性炭—活性污泥法

此方法的处理流程:将废水放入曝气池中,将活性炭投入曝气池,废水流向沉淀池,随后出水,沉淀池与进水口相连,可让污泥重新顺着进水口回流到曝气池中,沉淀池处理废水完毕后的剩余污泥直接进入指定位置。20世纪60年代到70年代,专家学者研究出在活性污泥系统中添加粉末活性炭的去污工艺。此方法提升了对色素的处理能力,同时也解决了难生物降解污染物的处理问题;加入粉末活性炭之后,对BOD5(生化需氧量)和CODcr(重铬酸盐指数)的处理效果均得到增强;能吸附洗涤剂,减少水面泡沫等。但此方法成本较大。

2.水解—好氧生物法

此方法的废水处理流程:废水流入酸化器,随后进入曝气池,再入沉淀池,沉淀池中的污泥可回流到酸化器和曝气池之间,剩余的污泥则到达指定位置,处理完毕的水直接顺着沉淀池流出。此种处理方式可实现对固体有机物的降解,废水处理过程不需要搅拌器等,节省成本,维护便利。在多年实践中对此方法的表现进行总结可知,相较于活性污泥法而言,其可节省30%左右的资金和能耗[1]。

3.活性污泥法

为让此次研究更具科学性和对比性,因此设计三个试验方案。此方法属于传统的含油废水处理方法。其处理流程为曝气池进水,流入沉淀池处理合格后出水,部分污泥可回流到进水口,剩余的污泥则到达指定位置[2]。此种方法处理效果较佳,操作灵活,在低浓度有机废水的净化中时常得到应用。对比此次研究中的三种方案的处理效果,选定最佳方案。

二、试验过程

1.废水来源和性质

此次研究所用废水均来自于某煤制油企业,废水pH在9.25到9.75之间,CODcr在196 mg/L到320mg/L,NH3-N在24 mg/L到28 mg/L之间,油在25 mg/L到41 mg/L之间,SS则在36 mg/L到43 mg/L之间,浊度是14 NTU到16NTU。回用水水质需要达到的标准是pH是7到7.5,NH3-N至多为5.0mg/L,CODcr至多是50.0mg/L,油和SS水平都不可超过5mg/L,浊度不可超过6NTU。

2.生物处理方法

此试验包括静态和动态两个部分。前者主要用于确定最合理的曝气时间、pH值和活性炭添加量。后者则包括PACT(反应装置1)、酸化器搭配普通活性污泥法(反应装置2)以及普通活性污泥(反应装置3)等三个试验体系。二级进水箱中的废水在蠕动泵的作用下以2L/h的进水量分别进入到三个体系之中,在完成生物反应后,处理完的水流入到指定的水箱,在试验中对进水口的和出水口的水质情况进行观察,对比三个试验体系的处理效果。

3.生物处理过程

根据流程图设置好试验装置。先使用清水试运,记录各个反应装置的进水量,将全部反应装置流量水平达到一致,设置蠕动泵,让所有反应装置进水量达到2L/h,同时调整曝气器,使曝气达到均匀状态。排掉试验装置中的清水,将经过混凝-气浮法处理过的废水排放到进水箱之中,每次排放量应根据下次排放前试验实际用水量确定,记录反应装置的实际出水量,并根据试验需求适时进行流水量等方面的调整[3]。

三、生物处理试验结果与解析

1.静态试验部分

在活性炭添加到1.0g后,将pH值大致调节到7,不间断曝气21h,根据试验数据可知,在曝气时间达到16h左右时,继续曝气时,CODcr方面的去除率呈上升趋势。超过16h后,其去除率开始逐渐下降,表明可降解物质已经基本处理完毕,余下大部分是难降解物质,由此可判定最合理的曝气时间是16h[4]。

活性炭添加量为1.0g,曝气时间达到16h,在pH数值低于7.5时,CODcr去除率逐步上升。在pH超过7.4后,其去除率开始降低,可以判定最合理的pH数值是7.5。为确定活性炭添加量变化对CODcr产生的影响,安排不同的添加量,在pH为7.5、曝气时间持续16h时,将活性炭分别填入到不同曝气池内,分析所得结果发现,在添加量上升的同时,其去除率也在上升,但在添加量达到1.2g到1.4g每升左右时,继续加大添加量后去除效果减弱。经分析认为,此种状况可能是添加量加大后吸附剂的颗粒彼此干扰造成的[5]。经进一步研究,发现添加的活性炭达到1.3g/L时清除效果最佳。

2.动态试验部分

在此试验第一阶段中,通过显微镜对活性污泥实施观察,判定活性污泥与沉降性能各项指标,如下表所示。

表1 活性污泥各项指标

对上述数据进行分析可知,三个反应系统中的活性污泥浓度水平较高,具备较强活力。拥有良好的沉降性能。使用显微镜开展观察可知,PACT装置中的污泥状态较为规则,发现活性炭表面附着丝状细菌与钟虫,表明活性炭能对微生物起到良好的吸附作用,降解效果明显。反应装置2出水CODcr数值较小,反应装置1、3此方面数值明显比反应装置2高。在试验初期,CODcr水平基本持平,随着时间推移,装置1的出水效果明显比装置3好,但依旧难以超越装置2。试验前期装置2出水碱度变低,装置1波动明显,装置3波动较小,将pH调整升高后,氨氮的清除能力得到增强。经过装置2处理后,废水含油量降低最为明显,效果最佳。装置2的氨氮处理效果最佳,在处理SS方面也是如此。因为,加入活性炭之后改变了活性污泥的性能,且污泥絮体和活性炭结合充分,装置的降解能力随之增强。

对三种含油废水处理方法的处理效果进行对比发现,PACT法去污效果最佳,另外两种方法的清除效果较为接近,但反应装置2的方法花费资金较多,且操作过于繁复。因而,在相同条件下,两者中优先选用普通活性污泥法。通过进一步对比发现,PACT法去除CODcr的能力比活性污泥法强,且PACT试验体系的表现更加稳定,抗冲击负荷能力也更强。加入活性炭后,PACT法的活性污泥性能更优,降解能力随之增强,也能对自养菌的毒性物质形成遏制作用,因此NH3-N的去除率处于较高水平。

总结

试验证明,利用PACT法处理煤制油废水时,将pH调整为7.5,曝气时间达到16h,加入的活性炭为1.3g/L时,污泥各项指标改善最为明显。而且三个反应装置中的活性污泥活性较强,沉降性能达到较好水平。在处理含有难降解有机物的含油废水时,PACT法可达到最佳效果。

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