GSP气化炉排渣系统问题处理及优化建议

2016-12-01 01:36兰文礼
山东工业技术 2016年20期
关键词:循环泵气化炉换热器

兰文礼,闫 波

(神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制油分公司,银川 750041)

GSP气化炉排渣系统问题处理及优化建议

兰文礼,闫 波

(神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制油分公司,银川 750041)

结合GSP气化炉排渣系统实际运行情况,针对出现的问题,提出改进意见及建议措施,进一步优化GSP气化炉排渣系统,以达到气化装置安稳长满优运行目标。另外,一些关键阀门及设备可进行国产化,减少投资降低成本。

GSP气化炉;排渣;问题;建议

0 引言

GSP气化炉[1]具有干粉进料、液态排渣的特点,排渣系统是GSP气化工艺非常重要的单元,其目的是通过渣锁斗的顺控循环,将气化炉激冷室洗涤下来的颗粒煤渣,从高压系统排放到常压的外界环境,并在捞渣机内进行固液分离。

自GSP气化炉运行以来,排渣系统出现过若干问题,通过一系列整改己操作优化,已经消除了一部分设计上的缺陷,但主要矛盾依然存在,严重影响装置安全稳定运行,对此提出若干优化建议。

1 GSP气化炉排渣系统工艺流程简述

排渣顺控分为进料、泄压、卸料、充液、充压五个阶段,每个排渣周期用时30分钟左右。当激冷室和渣锁斗达到要求压差,程序打开收渣阀将激冷室和渣锁斗连通,高温的熔渣沉降到渣锁斗内收集,同时渣水循环泵入口阀打开,自循环阀关闭,在渣锁斗和激冷室之间形成一个闭路循环,开始进料。渣锁斗进料时间结束后,程序打开渣水循环泵自循环阀,然后泄压管线上的阀门打开,当控制阀全开及渣锁斗压力达到既定压力后,打开泄压阀,加快渣锁斗泄压速度。当渣锁斗压力达到常压后,渣锁斗将进行排渣。渣锁斗排渣结束后,程序打开充液阀,对渣锁斗进行充液,充液完成后,渣锁斗进入充压阶段。程序首先打开充压阀门对渣锁斗进行充压,当渣锁斗和气化炉之间的压差在0.05~0.5MPa之间时,程序打开进料阀将渣锁斗和激冷室连通。

2 GSP气化炉排渣系统常见问题及处理

2.1 激冷室堵渣

问题分析:在渣水系统出现故障时,经常需要停止渣顺控,造成收渣时间较长,激冷室内贮存大量熔渣,时间长就会造成堵渣,激冷室堵渣的常见现象有破渣机油压波动较大、破渣机温度降低、激冷室液位计波动较大、渣水循环泵打量降低、排渣量减少。处理措施:目前正常的处理方法有气化炉降负荷,手动多次排渣、破渣机正发转、打开渣水循环泵排污手阀向捞渣机拉渣、打开渣收集罐底部冲洗水阀门向上反冲、渣水循环泵倒泵,清滤网。

2.2 锁渣阀故障

问题分析:锁渣阀是排渣系统中非常关键的设备[2],由于其介质是固液两相、流速高,且阀门开关频繁,对锁渣阀磨损腐蚀严重,会出现阀门卡涩、关不死、反馈故障等情况。处理措施:针对锁渣阀出现的常见故障,定期检查锁渣阀动作及反馈情况;检查锁渣阀密封水是否畅通,保证密封水压力;检查锁渣阀油箱及油泵运行情况;跟踪煤粉灰分变化,及时调整气化炉参数;检查气化炉排渣情况,防止发生堵渣。

2.3 渣水循环泵机封及阀门易磨损

问题分析:GSP气化渣锁斗设计容积较小,且排渣量较设计量大,渣水中固含量较高,收渣时,充压水从渣锁斗底部进入,影响成渣过程,渣水进入渣锁斗没有导流管,使渣水循环系统黑水固含量较高,造成渣水循环泵机封及阀门腐蚀及磨损。处理措施:考虑到渣锁斗容积改大难度较大,通过在渣锁斗内加导流管及充压水引一路至渣锁斗顶部进入,降低渣水循环泵入口固含量,减少对渣水循环泵机封及阀门磨损,另外针对渣水循环泵出口阀内漏,工艺交出困难,在泵出口增加一道切断阀,运行时保持常开,在渣水循环泵需要交出检修可以有效切断,在线检修,避免停车。

2.4 冲洗水换热器内漏频繁

问题分析:冲洗水换热器在运行过程中,经常发生内漏,造成循环水水质变差,后经过技改换热器增加旁路,换热器内漏时切至旁路,造成冲洗水未经冷却,冲洗水温度高,无法起到冷却渣水的目的,渣锁斗泄压时间加长,影响渣顺控。究其原因,冲洗水换热器在投用时因渣顺控会出现突然断流和流量突然增大,对换热器封头冲击很大,造成内漏[3]。处理措施:目前已计划在高压循环水进气化界区前加一个总的换热器,利用原旁路闪蒸拆下的旧换热器,原有各单系列冲洗水换热器取消。这样可以保证高压循环水的连续流动,避免换热器因为高压循环水断流或流量突然增大对封头形成冲击,造成内漏。

3 GSP气化炉排渣系统优化及建议

GSP排渣系统运行安全性高,故障率较低,但为了减少投资,提高经济效益,在本装置及后续项目上可以考虑技改,进一步降低投资,提高装置运行稳定性。

渣锁斗冲洗及充液使用的废水在总管上增加换热器。通过技改,废水温度由90℃降至40℃,降低了捞渣机排渣时热排放气的排出,减少了对环境的污染,改善了现场环境。并且在渣锁斗入口设置导流管,导流管直径400mm、长600mm,避免渣水经短路进入渣水循环泵入口,降低了渣水循环泵入口渣水固含量,从而减少了对渣水循环泵机封及阀门的磨损,大大降低了渣水循环泵的检修频次。

将渣斗充压和温控水管线分一路至渣斗顶部,由底部控制温度,改为上下两路控制温度的办法,改善了渣锁斗沉渣温度,降低渣水循环泵入口固含量,从而减少对机泵、阀门的磨损。冲洗水换热器设置旁路,在冲洗水换热器发生内漏时可以切至旁路,避免了气化炉因冲洗水换热器内漏造成停车及对循环水水质的影响。

调整废水补水手阀开度,保证废水补水的平稳及延长补水时间,可以防止补水量过大对水平衡的影响及造成管线设备振动较大。渣水循环泵出口增加一道切断阀,运行时保持全开。

增加备用捞渣机,每台气化炉设置两台捞渣机。目前气化使用煤灰分较高,较设计值高,排渣量也较原设计大,通过设置备用捞渣机可以减少捞渣机故障次数,避免气化炉因为捞渣故障被迫停车。

4 结束语

GSP排渣系统理论设计先进,安全系数较高,但在运行过程中仍然出现不少问题,这些问题需要我们在运行过程中继续总结和整改,以达到GSP气化炉“安、稳、长、满、优”运行,结合类似化工装置的工艺设计,可以对GSP排渣系统进一步优化,以达到减少投资节约成本的目的,另外本着经济性和效益性的考虑,实现关键阀门设备国产化也是我们不断努力的方向。

[1]GSP气化炉简介[J].北京杰斯菲克煤气化技术有限公司,2006:1-9.

[2]叶建中.锁渣阀的设计与应用[J].阀门,2008,37(03).

[3]李威,对置式四喷嘴气化炉锁斗系统问题及处理[J].中氮肥,2008,20(05):53-54.

[4]柳春,徐强,董雷.HT-L航天炉渣水处理系统运行总结[J].氮肥技术,2009,30(05):39-40.

10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.20.020

兰文礼(1980-),男,本科,助理工程师,从事煤气化研究工作。

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