自制分水阀在井下大水工勘孔注浆中的应用

2016-12-14 04:00谢世平
采矿技术 2016年2期
关键词:孔深闸阀水阀

王 勇,谢世平

(1.彝良驰宏矿业有限公司, 云南 昭通市 657600;2.长沙矿山研究院有限责任公司, 湖南 长沙 410012)



自制分水阀在井下大水工勘孔注浆中的应用

王 勇1,谢世平2

(1.彝良驰宏矿业有限公司, 云南 昭通市 657600;2.长沙矿山研究院有限责任公司, 湖南 长沙 410012)

其矿山大水工勘深孔注浆施工过程中遇到大涌水量、高水压、注浆段高等难点。针对这些难点,创新性地在孔口内安装分流减压阀,然后下放焊接了风扇叶的注浆管,通过注入少量双液浆形成自制分水阀,对工勘深孔中的各涌水段进行分段注浆,取得较好的注浆效果。实践表明,该方法运用于大水深孔注浆中是可靠的、有效的,为今后类似大水深孔注浆提供了借鉴。

大水深孔;自制分水阀;分流减压阀;分段注浆

1 工程概况

1.1 矿山背景

云南某铅锌矿是以构造裂隙为主的充水矿床,动静储量大,含水丰富,且控制水头高。现已探明矿体矿石储量600万t左右,延深至250 m标高,且深部仍有探矿前景。目前矿山正运行的一条竖井只能达到670 m中段,无法满足深部的提升要求。为了矿山资源持续接替,满足矿山深部探、采矿工程的要求,矿山正施工另一条竖井,设计深度为提升水平以下690.386~220 m标高。但该竖井施工至670 m中段时,遇到几条较大的构造破碎带,因涌水量大而无法继续施工。因此,在670 m中段其他穿脉内选定了一个构造相对不发育、工程地质条件较好的位置,施工一条混合盲竖井,以达到设计深度。为避免竖井施工过程中再次遇到导水断层或破碎带,影响工程施工,在盲竖井施工前需进行地质勘查,查清该处深部的水文地质条件。

1.2 工勘孔基本情况

工勘孔设计孔深730 m,孔径不小于91 mm。根据目前工勘孔的施工情况,在孔深353.40~354.10 m处为蚀变带,岩芯手捏即碎,涌水量为30 m3/h,因无法继续施工,采用全孔注浆进行堵水;待注浆完毕后继续施工,扫孔至180 m再次出现涌水,扩孔至孔深360 m后下Ф139.7 mm套管进行隔水,隔水后钻孔剩余涌水17 m3/h;钻孔钻进至490 m时,钻孔涌水缓慢增加至30 m3/h,再次扩孔后用Φ110 mm套管下至孔深490 m处进行隔水,隔水后钻孔剩余涌水小于10 m3/h;钻孔施工至孔深723.45 m,孔内突发涌水,水量达110 m3/h,温度37℃,水压为2.15 MP。因孔内涌水量大,不能继续施工,为保证钻孔后续工程能继续施工,须对钻孔进行注浆堵水。

2 注浆方式选择

根据该工勘孔施工过程中揭露的水文地质情况,发现在该孔内不同深度存在多个含水断裂破碎带。因此,可采用分段下行式注浆方式,对孔内各涌水段分别进行注浆封堵[2]。根据以往分段注浆施工的经验,由于钻孔涌水具有出水点深、水量大及水头压力高等特点,无法将普通止浆塞下至孔内各出水点进行分段,因此,本次设计采用自制分水阀结合分流减压阀进行分段处理,确保分段注浆的顺利施工。

3 分水阀工作原理

由于工勘孔内有3个涌水段,因此需要3根注浆管分别进行注浆封堵,以保证注浆质量。根据本次注浆的3个注浆段,拟在孔内形成两个分水闸阀,如图1所示。

分水阀由长度约5~10 cm外径略小于当段钻孔直径的套管或者钢管,通过风扇叶的形式与注浆管焊接在一起(能够通水、便于注浆管下放,有利于形成分水阀的堆积沉淀),然后在下部用钢筋呈圆锥形焊接在注浆管上(能在钻孔变径处卡住)。

分水阀安装的原理:在高压力、大流量注浆前或注浆中,向孔内注入少量双液浆(水泥浆和水玻璃),注浆中将钻孔分为多段注浆,同时阻断孔内涌水对闸阀的承压力,使大流量注浆施工能正常进行。

分水阀的安装:1#分水阀位于孔口下10~15 m左右位置,2#分水阀位于孔深490 m位置。先形成2#分水阀,再形成1#分水阀。

图1 分水阀结构及位置

4 注浆堵水施工

4.1 安装分流减压阀

为减小孔口涌水阻力及下放难度,确保注浆管的顺利下放,注浆前需在孔口安装特制的四通分流减压注浆阀,且在其中一个分水泄压口安装一个压力表,用以检查分水阀是否形成。如图2所示,该四通分流减压注浆阀竖直高度约2 m,主管口径大于孔口套管口径,与孔口管对接处为法兰盘,在每个分水泄压口均安装高压闸阀。

图2 四通分流减压注浆阀结构

4.2 形成分水阀

如图1所示,1#注浆管为大流量注浆管(钢管,长度660 m),正常注浆使用。

2#注浆管长度为超过1#分水阀50 m即可,刚开始时向此管注入一定量的双液浆,用以形成2#分水阀,实现在490 m孔深附近分段,同时作为490 m孔深以上段正常注浆使用。2#分水阀形成后可以打开分水泄压口闸阀,观测涌水量,若涌水量明显减小则已经形成。

3#注浆管为PPR塑胶封堵管(长度3 m),向此管注入双液浆,形成1#分水阀,阻断孔内涌水对闸阀的承压力,分水泄压孔处压力表用以检查分水阀效果。在安装1#分水阀后,打开分水泄压口闸阀,若无涌水,或者分水泄压口压力表无读数,则已经形成。

4.3 注浆堵水

1#、2#分水阀形成后,在分流减压口处安装闸阀,并关闭闸阀开始注浆。采用水灰比1∶1水泥单液浆进行注浆,初始注浆压力为2.5 MPa,注浆施工连续进行,直至结束,注浆终压达17 MPa,并稳定30 min,注浆结束,共注水泥约1270 t。

5 结 论

盲竖井工勘孔注浆施工从2015年5月21日开始,至2015年6月16日结束。根据注浆压力、钻孔进浆量等多方面分析,本次注浆堵水效果较好,为该工勘孔下一步的继续施工提供了有利的条件。同时,本次注浆施工创新采用的自制分水阀获得了成功的应用,为今后类似大水深孔注浆工程提供了借鉴。

[1]腾永波.徐楼铁矿注浆效果分析[J].采矿技术,2010(04):89-90.

[2]郑世书,等.专门水文地质学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2008.

[3] 赵晓明,韩贵雷,于同超.帷幕注浆工程中止浆塞的应用[J].矿业工程,2010,8(6):60-61.

[4]梁 为,王海鹏,尹尚先.胶囊式分段注浆止浆塞的研制[J].煤炭工程,2011(3):114-116.

[5]韩贵雷.承压条件下破裂岩体注浆加固力学特性试验研究[J].矿业研究与开发,2012(05):70-74.(收稿日期:2015-11-22)

王 勇(1988-),男,四川泸州人,助理工程师,主要从事矿山防治水及现场管理工作。

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