75t链条炉烟气脱硝工艺的应用研究

2016-12-16 08:48袁瑞龙华玉龙张勤乐于江曹城建谢志平中国联合工程公司杭州宁波正源电力有限公司宁波
海峡科技与产业 2016年10期
关键词:喷枪链条炉膛

袁瑞龙 华玉龙 张勤乐于江 曹城建 谢志平 中国联合工程公司 杭州 宁波正源电力有限公司 宁波

75t链条炉烟气脱硝工艺的应用研究

袁瑞龙1华玉龙1张勤乐2于江2曹城建1谢志平11中国联合工程公司杭州2宁波正源电力有限公司宁波

为实现烟气达标排放,宁波正源电力有限公司4台75t/h链条炉采用SNCR/SCR耦合工艺进行烟气脱硝。项目实施过程中发现NOx排放和预期不符,实地测量和数值模拟发现炉膛温度整体偏低。经过重新布置喷枪位置,增设催化剂层等,成功实现NOx达标排放,同时具备良好的经济效益。

SNCR;SCR;脱硝;链条炉

氮氧化物的排放会造成臭氧空洞、温室效应及酸雨等环境问题[1],因此《火电厂大气污染物排放标准》[2]规定,新建的大型燃烧设施NOx排放浓度需低于100mg/Nm3。

宁波正源电力有限公司建有4台75t/h链条炉,为满足国家相关部门规定,需安装烟气脱硝装置,实现烟气达标排放。链条炉相比于循环流化床锅炉和煤粉锅炉,工况复杂,燃烧温度不高[3],在实施脱硝工程时,没有现成的案例可以照搬,必须在项目设计和实施过程中有针对性地摸索和完善。根据锅炉运行参数,结合其它锅炉脱硝工程的经验,确定该链条炉采用SNCR/ SCR耦合脱硝工艺,即在炉膛上布置喷枪,在省煤器后布置催化剂,系统投运后NOx排放未能达标。结合数值模拟结果和实测数据,对喷枪位置进行改造,并在尾部烟道增设一层催化剂,成功实现NOx达标排放。

1 锅炉烟气参数

宁波正源电力有限公司4×75t/h锅炉烟气主要参数见表1。

表1  烟气主要参数

2 脱硝机理

本项目采用SNCR/SCR 耦合脱硝工艺,该技术将SNCR工艺的低成本和SCR工艺的高脱硝率、低氨逃逸有效结合。同时SNCR工艺喷入锅炉的NH3可为SCR提供反应所需的还原剂。

SNCR工艺以炉膛为反应器,在无催化剂的作用下,用氨水作还原剂,喷入炉膛内,还原剂可选择性地把烟气中的NOx还原为无毒无害的N2和H2O,其脱硝效率在35%~70%左右。其主要反应为:

SCR工艺以锅炉尾部烟道作为反应器,在催化剂的作用下,在温度约为350~380℃的烟气中反应,将NOx还原为无毒无害的N2和H2O。其主要反应为:

SNCR/SCR 耦合脱硝工艺流程图如图1所示。

影响SNCR/SCR耦合工艺脱硝效率的因素较多,如炉内温度分布、氨水喷入量、喷射效果、催化剂的性质和含量等。燃煤锅炉在理想情况下,SNCR/SCR耦合工艺能得到75%以上的NOx脱除率,并保持低的氨逃逸量。无论是SNCR工艺还是SCR工艺,都需要合适的温度范围,这个温度范围称为反应的温度窗口。SNCR工艺的温度窗口为850~1100℃[4]。

图1  SNCR-SCR耦合脱硝技术示意图

如图2所示,当温度低于800℃,反应速率越来越低,NOx脱除率低,并且伴随高的氨逃逸;当温度高于1100℃时,氨基还原剂会与烟气中的氧反应生成NOx,导致NOx排放浓度增加。因此在安装SNCR和SCR装置时,选择合适的安装位置至关重要。

图2  SNCR脱硝效率与温度的关系

3 项目实施

3.1初步方案

该烟气脱硝项目采用20%氨水作为还原剂,采用SNCR/SCR耦合工艺。

设计要求:脱硝系统入口NOx浓度不高于520mg/ Nm3(干基、标态、6%O2)时,要求出口NOx浓度小于100mg/Nm3(干基、标态、6%O2),综合脱硝效率≈81%。

项目实施时,在炉膛上布置两层喷枪,每层4只,SCR反应器设置1层催化剂,期SNCR脱硝效率为50%,SCR脱硝效率为67%,综合脱硝效率达到83%。第一次投运后,发现实际脱硝效率达不到预期,NOx排放浓度维持在200mg/Nm3(干基、标态、6%O2)左右。增加氨水喷入量,脱硝效率有所提高,但是仍不能达标,同时氨逃逸大大增加,二次污染严重。

3.2原因分析

经过实地测量,发现各氨水喷入口实际温度<800℃,达不到SNCR工艺最佳的温度窗口850~1100℃,结合数学模拟结果(如图3所示),炉膛内部也没有合适的温度窗口,因此,此温度范围并不利于SNCR反应。

再测量SCR反应器入口烟气的温度,锅炉满负荷时该温度约为320℃左右,也低于SCR脱硝反应提出的350~380℃要求。

表2  各阶段运行成本分析表

3.3方案调整

基于出现的问题,必须调整氨水的喷入位置,使喷枪的布置位置向更高的温度靠拢,从而提高反应速率。同时,对SCR反应器也要进行相应的改造,在不能改变反应温度的情况下,增加催化剂层,达到提升NOx脱除率的效果。

改进方案如下:撤销原有4支喷枪,原喷枪开孔位置下移,使其尽量接近火焰中心位置,调整后的SNCR喷枪位置的温度提高到850℃以上,接近SNCR反应的温度窗口。同时在过热器和再热器前端水平烟道处设置两支喷枪,作为SCR反应还原剂的喷入口;在SCR反应器增设一层催化剂层,这两项措施既能保证SCR反应有足够的还原剂,又能保证SCR脱硝效率大大提高。

图3 CFD数值模拟炉膛内温度分布

经过氨水喷射位置的调整和增设催化剂层,NOx排放浓度显著降低,达到国家的相关规定,即<100mg/Nm3。同时,出口氨逃逸量也维持在5ppm以下。

4 经济性分析

从表2可以看出,在脱硝方案调整后,每台锅炉脱硝经济效益增加了110.4万元。

5 结论

宁波正源电力有限公司链条炉在实施脱硝工程时,参照其它项目的经验,采用SNCR/SCR耦合脱硝工艺,未能达到如期效果,而后根据实际情况进行分析和改造,充分发挥SNCR工艺和SCR工艺的特点,最后实现氮氧化物达标排放,同时实现了很好的经济效益和环保效益。

[1] 段传和,夏怀祥,等. 选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝[M].北京:中国电力出版社, 2011.

[2] 中华人民共和国环境保护部.火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)[S]. 2011.

[3] 程祖田.流化床燃烧技术及应用[M]. 北京: 中国电力出版社, 2013.

[4] 宋顺鑫.大型链条炉SNCR脱硝试验及数值模拟[D]. 杭州:中国计量学院, 2014.

袁瑞龙,1970年生,本科,高级工程师,从事环境保护相关工程及研究。

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