煤楼破碎机升级改造的研究

2017-05-22 12:10胡景山王向阳
科技视界 2017年4期
关键词:环保

胡景山+王向阳

【摘 要】煤楼破碎机升级改造的研究,根据煤矿煤楼生产的特点和环保要求,合理选用分级式双齿辊破碎机,减少职工维护量和现场岗位工作量、增加原煤破碎和运输能力、取得了不错的经济和社会效益。

【关键词】破碎机;环保;减员提效

平煤股份八矿煤楼始建于1982年,原设计破碎机采用双辊齿牙式破碎机,经过近30年运转,破碎机老化严重故障多,运行不稳定,维护量大,成本高。随着国家经济建设的快速发展,将对矿藏资源需求量更高、更好,国家有限的资源量将无法满足更多的需求,煤炭生产过程中破碎环节的破碎机不仅要具有高效性、环保性,更要具有复合性。而增产增效又是形势所迫,所以对老设备进行更新改造势在必行。通常使用的破碎机在工作时只能粗略的对矿石进行破碎,很多还需要二次破碎,仍无法满足生产生活需要,为此就不得不改变物料的破碎方式。八矿煤楼破碎机更新换代迫在眉睫,确保新型破碎机解决物料的破碎效率、物料破碎的安全性、环保性等多方面问题,因此,破碎机升级改造将直接影响煤炭产量、吨煤成本及职工的劳动强度,破碎机的选型是当前的迫切任务,分级式双齿辊破碎机能有效的节省和利用资源,对于提高生产率、环境保护和降低成本将会起到了决定性作用。

1 分级式齿辊破碎机的特点

(1)采用集中润滑

分级式齿辊式破碎机的润滑系统采用集中润滑方式,在设备机身设置有润滑油箱,润滑油经由电机驱动的润滑油泵进行设备关键部位润滑,当设备开启前润滑油泵开启润滑注油,使设备转动轴承等部位得到充分润滑,避免因认为原因造成缺油设备损坏想象发生;

(2)利用剪切力和拉力破碎物料

分级式齿辊式破碎机破碎物料采用切力和拉力破碎,一方面避免因破碎较硬煤矸石发生卡死现象,另一方面也能很好破碎像小块木头等柔软物体,使破碎能力得到很大提高;

(3)破碎齿正常使用不会出现折断,齿辊终身免维护

分级式齿辊式破碎机破碎齿采用整体铸钢加工,具有强度高、破碎力大,不易折断等特点,提升齿辊免维护能力;

(4)齿盘采用耐磨钢制造,齿牙螺旋排列,经久耐用;

(5)采用机械、电器、液压等多重保护装置及连锁装置,有效地保护了电机,破碎机和整个系统,安全可靠;

(6)部件体积小,重量轻,便于井下安装和运输。分级式齿辊式破碎机采用螺栓连接组合方式,不但易于拆卸,方便安装运输,适合工矿企业特别是煤矿井下不易大件运输的环境;

(7)噪音少,振动小,粉尘少,功耗低;

分级式齿辊破碎机采用全封闭设计,不但减少因物料破碎产生的噪音,而且还能由于密封严密破碎过程中而使振动减少、粉尘减少;

(8)出料粒度可调

分级式齿辊破碎机通过增加减少齿辊之间间隙板数量,改变齿辊之间间隙,从而达到调整出料粒度的目的,出料粒度范围在40mm—80mm之间。

2 解决关键问题

(1)提高设备物料破碎处理能力;

(2)减少设备运转过程中事故时间,降低事故率;

(3)部件体积小,重量轻,便于井下安装和运输

(4)噪音少,振动小,粉尘少,功耗低

3 实施效果

(1)新设备很好解决了破碎机吞吐能力问题,每小时吞吐能力达到250t/h,解决原煤生产过程中破碎能力不足问题,解决制约生产的瓶颈问题;

(2)由于新设備新技术投入,使安全运转率大大提高,事故时间大为减少,提高正常运转时间;

(3)采用全封闭设计减低噪音在20dB以上,同时减少噪音、粉尘飞扬现象发生;

(4)安全生产率大大提高,减少岗位人员数量,减少人工支出成本,提高经济效率。

4 取得的经济、社会效益

该设备安装运行取得的经济效益主要表现在以下几方面:

1)减少设备故障率,提升安全运输能力:

(1)新设备投运前,每台破碎机由于故障每月影响原煤运输时间平均在4小时左右,投运后,安装两台破碎机,由于设备先进技术应用,月故障时间平均为1小时,每小时破碎煤量为350T、原煤价格按500元/t、吨煤成本270元/t计算,其年效益:(4-1)t×350t×(500元/T-270元/T)×12月=289.8万元;

(2)新破碎机投运后,由于设备技术更为先进,设备损坏几率大大下降,平均每月可节省设备维修及更换费用0.6万元,每年可节省开支7.2万元。

2)减少现场岗位:

投运前,每班破碎机岗位所需岗位3人,目前由于新设备投运,故障大大降低,本岗位不再配置人员,其它临近岗位人员可兼顾该岗位,减少岗位3人,其年效益为:3人×3班×3000元/人×12月=32.4万元;

此外,由于新设备安装自动加油润滑装置,设备输出功率因数与老系统相比有较大提高,可达到0.9,减少了电力的损耗,提高了电能转换率,此方面的效益未统计在内。

取得的社会效益主要表现在以下几方面:

(1)新型破碎机的投入及使用,满足《煤矿安全规程》的相关要求,保证了八矿煤楼输煤系统的安全可靠运行,解决了八矿煤楼输煤系统严重老化的重大隐患;

(2)新型破碎机的投入及使用与原破碎机使用情况相比,事故影响时间和正常的停机检修时间大幅度下降,部分部件达到了免维护,提高了输煤系统运行效率,解决了矿井在向500万吨发展中煤楼运输瓶颈问题;

(3)新设备投入锻炼了技术人员、操作人员和现场维护人员,进一步提升了现场人员技术素质,实现新技术在煤矿生产中的转化;

(4)由于设备投入使用,原系统的岗位皮带司机变为皮带巡检工和维护工,做到了减员提效。

[责任编辑:朱丽娜]

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