Unipol气相流化床聚丙烯工艺PDS的运行及优化

2017-05-23 22:13李井轩
中文信息 2017年4期
关键词:反应器

摘 要:Unipol气相流化床聚丙烯工艺中的产品出料系统(简称“PDS”)是保证及影响反应器运行负荷的关键因素之一,本文介绍了产品出料系统(PDS)及其一些关键影响因素,同时针对这些因素作出进一步的分析及相应的优化,最大限度地提高产品出料系统(PDS)运行效率及运行周期。

关键词:PDS 产品出料 反应器

中图分类号:TQ31 文献标识码:A 文章编号:1003-9082 (2017) 04-0214-01

一、概述

对于Unipol聚丙烯装置来说,聚丙烯流化床反应器的负荷可以提高至设计负荷的105%-110%,一套设计生产负荷在37.5t/h的聚丙烯装置,其负荷可以提高至39.5-42.5t/h,而造粒挤压机负荷基本会控制在42-45t/h,因此产品出料系统的运行效率将成为装置提高负荷的限制因素。

二、PDS系统简介

PDS(Products Discharge System)系统就是将树脂从反应器排到产品室,将气体返回进入反应器树脂床层的顶部。Unipol流化床反应器包括两组组PDS系统。每组PDS系统包括两个单套PDS系统组成,其中每个单套PDS包括一个产品罐(PC),一个产品吹出罐(PBT),12个自动控制阀门,一组PDS系统内还包括2个共享的自动控制阀门。单套运行时,PC 和PBT 罐中的气体排放至产品接收仓,一组PDS 交叉交替运行时,PC 和PBT 气体先通过“W”和“X”交叉阀门互为升降压,少量的气体排放至从产品接收仓。

三、PDS 系统的影响因素及优化措施

1.催化剂的影响和优化

作为PDS 系统的输送介质,粉料的物料性质是影响PDS 出料效率的关键因素。粉料的性质主要取决于催化剂本身的性质。不同催化剂产出的粉料性质有所不同。以Unipol聚丙烯工艺为例,使用进口催化剂SHAC201时生产出的均聚产品粉料堆积密度在0.28-0.32g/cm3,使用国产催化剂产出的粉料堆积密度在0.34-0.41g/cm3,甚至有的能够达到0.42g/cm3。因此,在选用催化剂时最好选择能产出高堆积密度粉料的催化剂,保证PDS的出料效率。

2.反应器的冷凝量影响及优化

Unipol聚丙烯工艺,反应器的运行负荷越高,循环气内产生的冷凝液体越多。正常负荷下,冷凝量一般控制在8%-10%,负荷继续增加,反应器就会进入深度冷凝状态,反应器的出料会带入少量液相进入PDS系统。在PDS出料过程中,液相丙烯会逐渐气化,PBT的压力会相继出现3H、4H,M阀的排气时间会延长,严重时PBT压力会出现5H,PDS系统联锁停运。我们可以通过反应器的其他参数调整来控制冷凝量,其中包括产能、表观气速、反应器温度、K-4003入口导叶开度、FV-4001-6开度、FV-5260-2开度、T-5260顶底温度及其塔顶回流量、深冷系统温度及压力、反应器压力和循环气组成等因素。产能和SGV通过改变穿过循环气冷却器的热负荷和ΔT来影响冷凝量。反应器压力和循环气组成影响露点,进而影响冷凝量。调整冷凝量最简单的方法是改变床层温度来调整冷凝量。

3.PDS阀门设定时间的优化

PDS 阀门的设定时间是影响PDS 出料效率的关键参数之一。一组PDS系统中需要设定时间的阀门包括:控制PC 罐接料时间的B 阀,PC 罐之间的气相平衡阀W 阀,PC 出料至PBT 的阀门D 阀,PBT 罐之间的气相平衡阀X 阀。在300kt/a的PP装置设计负荷下,B阀建议为42s,W阀及X阀建议33s,D阀建议37s。这些参数在装置开工初期反应器负荷偏低能满足装置的要求,而随着装置的长周期运行,催化剂的国产化引起的粉料性质的变化和PDS阀门内漏带来的问题,保持原来的阀门设定时间将会很大程度上降低PDS系统的运行效率及负荷。通常需对PDS 系统的阀门设定时间进行重新的优化来保证PDS系统的效率和负荷稳定。

3.1 B 阀的时间优化。在已知的粉料性质下,通过观察反应器床层重量的变化进行B阀时间优化,让实际床层重量数值始终略低于PDS出料的床层重量设定值,同时,PC与反应器之间压力平衡后1-3秒后关闭。

3.2 W 阀、X 阀的时间优化。当一组PDS中两个PC罐间、两个PBT罐间的压力刚好平衡时的时间是W阀、X阀的最佳设定时间。

3.3 D 阀的时间优化。在一定的B 阀接料时间下,D 阀的时间不会变化太大,PC 罐的核料位低低报警出现,D 阀延迟2-5后秒关闭。

4.PDS系统的改造优化

适当增加W阀、X阀及M阀的孔板孔径。目前一组PDS中两个PC罐间、两个PBT罐间的压力平衡时的时间,即W阀及X阀开关时间为33s,W阀及X阀的作用为平衡两个PC罐间、两个PBT罐间的压力,减少反应器排气量。因此可适当增大孔板孔径,加快平衡压力时间10s,可缩减PDS出料时间。由于M阀时间与PBT压力有关,PBT压力越高,则M阀排气时间会加长。适当增加M阀孔板孔徑,缩短PBT排气时间进而优化PDS出料时间。

四、PDS系统的维护

定期检查PDS系统存在的隐患是保证PDS系统长周期稳定运行的重要措施。阀门由PDS 控制系统控制每年动作次数约50 万次,反应器与PDS系统之间较高的压差冲击以及PDS系统与下游管线间的压差冲击使得PDS系统出料时阀门及管线振动,导致阀门组件与管线支撑部分松动。根据我装置实际运行状况来看,需做以下工作来维持PDS系统的稳定运行:

1.定期检查PDS阀门气缸连接线,出现组件松动及时进行紧固。依PDS系统出料时常振动来看,阀门气缸与气源线连接处的卡扣,经常出现松动漏风现象,每天对此处进行检查消漏,保证气缸压力充足。

2.定期检查PDS阀门限位开关接线有无松动。PDS阀门限位开关将直接影响阀门开关,若PDS阀门限位开关接线松动,回讯不到位,将导致PDS系统无法连续运行。

3.定期检查PDS系统管线支撑,消除管线应力。PDS系统长期频繁振动将导致PDS管线与支撑脱开,管线应力增加,长时间将导致法兰泄漏或管线破裂,影响PDS系统长周期稳定运行。

五、结论

通过合理的调控反应器的参数,减少对PDS 系统的影响;改进催化剂的性质,生产出优良性质的粉料;选择合理的PDS 运行方式,根据生产工况及时的优化PDS 阀门时间;对PDS 系统进行适当的改造,降低PDS系统出料时间,有效的提高PDS的效率和运行负荷;制定合理的维护和检修措施来延长阀门的寿命。通过这些优化和改造,可以提高装置PDS 系统的效率和负荷,从而确保装置长周期高负荷运行。

作者简介:李井轩 男 1971年9月生 汉族 本科学历 工程师 聚丙烯技师 长期从事聚丙烯生产研究

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