主变压器非电量保护误动原因分析及预防措施

2017-07-31 18:33白国钢
综合智慧能源 2017年7期
关键词:油温主变电量

白国钢

(华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂,黑龙江 牡丹江 157015)

主变压器非电量保护误动原因分析及预防措施

白国钢

(华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂,黑龙江 牡丹江 157015)

针对某电厂#9机组非计划停运事故,通过试验分析及检查,发现绕组温度控制器中的一体化变流器烧损,绕组温度异常升高,造成非电量保护误动,主变压器出口开关跳闸,最终导致机组停机。根据相关标准的要求,将非电量保护由跳闸改投信号,并提出了非电量保护跳闸压板停用后的运行防范措施及处置方案,防止机组非计划停运。

主变压器;非电量保护;绕组温度;一体化变流器;非计划停运

0 引言

变压器非电量保护是由非电气量反映的故障动作或发信的保护,是变压器安全运行的重要保障,保护的判据不是电量,而是变压器的油流、温度、压力等,实际运行中,因变压器非电量保护的元件老化破损,电缆绝缘故障,极易造成非电量保护误动,变压器出口开关跳闸,机组停机[1]。2016-05-21,某电厂#9机组运行中跳闸,跳闸首出为“发电机保护停机”,检查为#9发电机变压器组(以下简称发变组)保护屏“主变压器(以下简称主变)绕组温度高跳闸”。直接原因是主变绕组温度控制器中的一体化变流器烧损,主变绕组温度迅速升高至保护动作值,造成主开关误跳闸。

1 事故经过

2016-05-21 T 12:20:00,运行人员在分散控制系统(DCS)画面发现#9主变绕组温度异常升至71 ℃,联系相关人员将#9机组负荷从290 MW减至200 MW,并立即派人就地查看,#9主变绕组温度表数值与DCS画面指示一致,#9主变4组冷却器风扇运行正常,此时#9主变绕组温度已上升至105 ℃。12:28:00,#9机组负荷减至256 MW时,#9主变绕组温度突增至动作值120 ℃,#9主变220 kV侧2309开关跳闸,造成#9机组停机。#9主变参数见表1。

2 事故处理

(1)运行人员布置#9发变组安全措施。

1)将#9发变组由热备用转冷备用。检查#9主变220 kV侧2309开关在“分闸”位置,拉开#9主变220 kV侧2309乙刀闸,检查#9主变220 kV侧2309甲刀闸在“分闸”位置。拉开6 kV ⅨA段工作分支6901开关至“检修”位置 ,拉开6 kV ⅨB段工作分支6902开关至“检修”位置。

表1 #9主变参数

2)将#9发变组由冷备用转检修。在6 kV ⅨA段工作分支6901开关后下柜门内装设一组接地线(#1),在6 kV ⅨB段工作分支6902开关后下柜门内装设一组接地线(#2),在#9发电机出口避雷器处装设一组接地线(#3),在#9主变220 kV侧套管引出线处装设一组接地线(#7)。

(2)检修人员将#9主变高压侧拆头,对#9主变高压侧绕组进行了直流电阻测试(见表2),测试结果合格,符合DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》要求[2],与2015年小修时的测试结果相比没有变化。

(3)取#9主变油样进行色谱分析,分析报告见表3,试验结果合格,符合GB/T 7252—2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》要求[3]。

(4)对#9主变绕组温度控制器进行检查,发现温度控制器中的一体化变流器烧损;将#9主变绕组温度控制器中的电流互感器(CT)回路二次端子短接,短接后#9主变绕组温度控制器显示温度为#9主变油温。经请示网调同意,退出“#9主变绕组温度高”跳闸压板,改投报警信号。

表2 #9主变高压侧绕组直流电阻测试结果

注:AO,BO,CO为相别。

表3 #9主变油色谱分析报告 μL/L

3 原因分析

(1)各时段负荷对应的#9主变电流、油温没有异常变化,只是#9主变绕组温度上升较快。因为#9主变绕组温度是由变压器上层油温和B相高压侧电流经变流器调整后得出的数值,在主变油温和电流没有突变的情况下绕组温度快速上升,说明#9主变内部没有故障,是外部测温回路出现了问题。

(2)经现场检查及分析认为,#9主变绕组温度控制器中的一体化变流器(型号BL-E)运行中烧损,温度短时间内急剧上升,达到#9主变绕组温度动作值120 ℃,造成#9主变220 kV侧2309开关跳闸。主变绕组温度控制器中的一体化变流器烧损,是造成主变绕组温度迅速升高,最终导致主变跳闸的直接原因。

(3)各级专业技术人员监督管理不到位,未采取必要的措施避免主设备单一保护误动,是#9主变绕组温度高跳闸的间接原因。

4 预防措施

(1)退出主变绕组温度高跳闸保护,投报警信号。

(2)联系主变绕组温度控制器生产厂家,分析一体化变流器故障原因,及时恢复主变绕组温度控制器运行。

(3)运行、检修单位加强主变油温、绕组温度的监视及冷却系统的巡检,发现异常及时通知检修并汇报。

(4)集控车间电气专业制定《主变、高压厂用变压器(以下简称高厂变)、高压备用变压器(以下简称高备变)非电量保护跳闸压板停用后运行防范措施及处置方案》,要求各值长、电气值班员都熟知并掌握。

(5)明确变压器绕组温度控制器检验方式,由热工专业负责联系黑龙江省电力科学研究院热工实验室,电气专业按规定周期送检。

(6)由热工专业在DCS中增加主变、高厂变、高备变的油温、绕组温度高报警语音提示功能。

5 非电量保护出口方式变更依据

目前,该电厂主变、高厂变、高备变的非电量保护包括瓦斯保护、压力释放保护、上层油温高保护、绕组温度高保护以及冷却器全停保护等,自投产以来均作用于跳闸。Q/GDW 1175—2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》中关于非电量保护的要求指出“重瓦斯保护作用于跳闸,其余非电量保护宜作用于信号”[4]。联系了华电电力科学研究东北分院继电保护专业人员,其建议除重瓦斯保护投跳闸外,其他非电量保护均投信号。

变更出口方式的非电量保护:主变、高厂变、高备变的压力释放保护,上层油温高保护,绕组温度高保护,冷却器全停保护,突发压力继电器,速动油压继电器及高备变有载调压压力释放改投报警信号。

提高保护的可靠性必然会降低其灵敏性,改发信号的保护由于取消了跳闸功能,运行人员应按《主变、高厂变、高备变非电量保护跳闸压板停用后运行防范措施及处置方案》执行。

6 主变、高厂变、高备变非电量保护跳闸压板停用后的预防措施及处置方案

6.1 预防措施

(1)运行人员加强主变、高厂变、高备变上层油温及绕组温度、负荷、电流、电压等电气参数的监视,每小时准确记录1次。

(2)加强电气设备巡回检查,检查主变、 高厂变、 高备变本体油温表及绕组温度表的指示,与控制室的数值进行核对,保证偏差在±2 ℃以内。

(3)检查主变、高厂变、高备变冷却风扇及潜油泵,确保运行正常。主变冷却风扇(共5组)2组投手动、2组投自动、1组投备用运行,高厂变冷却风扇(共2组)投1组运行,高备变冷却风扇(共2组)投1组运行。

6.2 处置方案(以主变为例)

6.2.1 主变上层油温(3个温度测点)大幅升高

(1)主变上层油温(1个温度测点)较平时相同负荷和环境温度下高出10 ℃以上,或主变负荷、电流未发生变化,上层油温(1个温度测点)不断上升至85 ℃报警信号发出时,汇报值长、通知检修;同时,运行人员就地检查主变冷却风扇全部投入运行正常、潜油泵运行正常、油位指示正常、变压器本体声音正常。检修确认主变上层油温表故障,运行人员用其他2块上层油温表监视主变运行。

(2)主变上层油温(2个或3个温度测点)较平时相同负荷和环境温度下高出10 ℃以上,或主变负荷未发生变化,但绕组温度、电流之一发生变化,主变上层油温不断上升至85 ℃报警信号发出时,运行人员立即请示值长,降低发电机有功负荷,控制主变上层油温在85 ℃以下;同时,就地检查主变冷却风扇全部正常投入运行、潜油泵运行正常、油位指示正常、主变本体声音正常,通知检修人员,联系化学专业取油样进行化验。处理期间主变上层油温至动作值105 ℃时,油质色谱分析异常,判断为主变内部故障,立即切换6 kV厂用电,汇报值长并紧急停机。

6.2.2 主变绕组温度大幅升高

(1)主变绕组温度较平时相同负荷和环境温度下高出10 ℃以上,或主变负荷、上层油温、电流未发生变化,绕组温度不断上升至80 ℃报警信号发出时,汇报值长并通知检修;同时,运行人员就地检查主变冷却风扇全部正常投入运行、潜油泵运行正常、油位指示正常、主变本体声音正常。检修确认主变绕组温度故障并处理,运行人员用上层油温表监视主变运行。

(2)主变绕组温度较平时相同负荷和环境温度下高出10 ℃以上,或主变负荷未发生变化,但上层油温、电流之一发生变化,主变绕组温度不断上升至95 ℃报警信号发出时,运行人员立即请示值长,降低发电机负荷,控制主变绕组温度在95 ℃以下,通知检修人员,联系化学专业取油样进行化验。处理期间主变绕组温度至动作值105 ℃时,油质色谱分析异常,判断为主变内部故障,立即切换6 kV厂用电,汇报值长并紧急停机。

7 结束语

变压器非电量保护改投报警信号,避免了元件老化破损、电缆绝缘故障而造成非电量保护误动、机组“非停”事故。运行人员必须加强电气参数监视及电气设备巡检,发现变压器电流、油流、温度、压力异常时,应及时进行处理,防止事故扩大。

[1]操敦奎,许维宗,阮国方.变压器运行维护与故障分析处理[M].北京:中国电力出版社,2008.

[2]电力设备预防性试验规程:DL/T 596—1996[S].

[3]变压器油中溶解气体分析和判断导则:GB/T 7252—2001[S].

[4]变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范:Q/GDW 1175—2013[S].

(本文责编:刘芳)

2017-04-23;

2017-06-05

TM 772

B

1674-1951(2017)07-0039-03

白国钢(1972—),男,黑龙江牡丹江人,工程师,从事电厂集控运行方面的工作(E-mail:mecbgg@163.com)。

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