电除尘深度节能优化运行分析

2017-12-19 18:22陈映红
科学与财富 2017年33期
关键词:电除尘节电

陈映红

摘 要: 通过对电除尘运行方式和节能模式的研究,电除尘厂用电率下降20%~40%,年节电300万kWh以上。

关键词: 电除尘;节能模式;节电

一、电除尘运行现状及存在的问题:

某厂#1炉电除尘为龙净环保2BEL459/2-4型静电除尘器,主要控制方式有MODE 0–火花跟踪控制、MODE 1-最高平均电压控制、MODE 2-火花率设定控制、MODE X:XX–间歇供电控制(脉冲供电)四种控制方式,由于前三种方式电除尘能耗高,目前#1炉电除尘一电场采用MODE 0,二、三、四电场采用间歇供电方式,间歇供电充电比(供电时间和间歇时间之比)常规设置为1:2,

#2炉电除尘在2011年机组小修时完成了阿尔斯通高频电源改造,初期一电场、设置了MODE1~MODE4四种方式,二三四电场为脉冲供电方式,但由于一、二电场这几种模式高负荷已无法满足现在粉尘排放要求,模式已被更改,目前一二电场主要运行方式只有正常模式和节能模式(自动寻优模式)两种,正常模式一电场二次电流1000mA,二电场二次电流1200mA,省电模式二次电流200~300mA,但由于自动寻优模式不稳定,检修认为该模式下运行对电除尘损耗大,故现在#2炉电除尘实际上只有正常运行模式MODE1一种,如上图2里的A1~A4电场。可见目前该厂电除尘运行方式单一,虽然做了初步的节能优化,如#1炉二三四电场采取了1:2的间歇供电方式,#2炉三四电场也采取了脉冲供电方式,但电除尘运行控制还是开环“傻瓜式”控制,未根据机组负荷和粉尘排放浓度进行闭环调整,在满负荷和低负荷采取一种控制模式,电除尘能耗也就一样,这样在低负荷电除尘能耗极高,造成极大的浪费。

二、电除尘深度节能想法提出及节能效果

为积极响应节能降耗的号召,我们在节能降耗上集思广益,提出很多节能想法。通过长期对电除尘的运行观察与调整,认为电除尘深度节能空间很大,然后就针对不同负荷、不同煤种对电除尘进行了一系列调整试验,调整结果印证了我们的初步想法,电除尘深度节能优化空间巨大,尤其在低负荷(300MW及以下)节能效果惊人,节能调整后#1炉电除尘在300MW负荷每小时最多可节电700度,每小时最低节电500度,节约厂用电率0.2%左右;#2炉电除尘在300MW负荷时每小时亦可节电300度以上,节约厂用电率0.1%以上,由于#2炉超净排放改造后排放要求较高,考核严,故对#2炉电除尘调整较保守。

三、电除尘深度节能调整过程及数据分析

1、通过调整#1炉电除尘总结出以下四种运行模式:

MODE1: 一电场电流极限90%,二三四电场充电比1:2,常规模式;

MODE2: 一电场电流极限60%,二三四电场充电比分别为1:4、1:6、1:8,600MW节能模式;

MODE3: 一电场电流极限40%,二三四电场充电比分别为1:4、1:6、1:8,400~500MW节能模式;

MODE4: 一电场电流极限20%,二三四电场充电比分别为1:8、1:10、1:20,300MW节能模式.

2、#1电除尘在不同负荷工况下采取以上四种模式参数对比:

从上表数据数据可看出,#1炉电除尘在负荷300MW时采用节能模式MODE4可节约厂用电761KW,厂用电率降低0.25%,负荷600MW时采用节能模式MODE2可节约厂用电409KW,厂用电率降低0.07%,400/500MW时采用节能模式MODE3可节电581KW,厂用电率降低0.12%左右。上表中A/B除尘变功率取自除尘变高压侧6KV开关,因#1除尘A变还带A冷水机组,除尘B变带有B冷水机组和制冷MCC段,故在不同时间,除尘变功率还受制冷机组运行方式影响,但同负荷段的试验是在同一时间段进行,制冷负荷未变,故除尘变功率差值只由电除尘运行模式改变产生。#1炉电除尘采用节能方式运行后,节能空间很大,节能效果可观,且机组负荷越低节能潛力越大。采用节能模式后,净烟气粉尘浓度变化不大,原烟气粉尘浓度有所上升,但都可控制在正常范围之内,其中,400MW以下采用节能模式原烟气、净烟气粉尘浓度稳定,500MW以上采用节能模式原烟气粉尘浓度波动较大,特别是有负荷波动、电场断电振打时原烟气粉尘浓度会大幅上升,净烟气粉尘浓度也会小幅上涨,由此可见500MW以上#1电除尘节能空间有限,但400MW以下节能潜力还可进一步挖掘。

3、通过调整#2炉电除尘总结出以下三种运行模式

MODE1: 常规模式,一电场I2=1000mA,二电场I2=1200mA,充电比1:1,如上图2中A1~A4电场;

MODE2: 节能模式,一电场I2=300mA,二电场充电比1:5,如上图2中B1、B3电场;

MODE3: 节能模式,一电场I2=600mA,二电场充电比1:3,如上图2中B2、B4电场.

4、#2炉电除尘节能模式参数对比

因#2炉超净排放改造,排放标准更严,且涉及到超净排放环保电价补贴,故对#2炉电除尘只做了针对300MW负荷时的调整,数据如下表:

上表中#2炉除尘变功率同样取自6KV高压侧开关,由于#2炉除尘B变还带冷水机组C,试验过程中保持冷水机组运行方式不变,以保证除尘变功率差值只由电除尘产生。从上表中可看出,尽管#2炉电除尘进行了阿尔斯通高频电源改造,电除尘功率明显低于#1炉,但在低负荷#2炉电除尘仍有进一步节能空间,在300MW采用节能模式2可省电351KW,节约厂用电约0.12%节能效果显著,且采用节能模式后原烟气和净烟气粉尘浓度均只有较小幅度上涨,对环保排放基本无影响。负荷300MW以上#2炉电除尘一、二电厂可以采用MODE1/MODE2/MODE3组合运行方式,根据负荷高低和粉尘排放浓度情况来投运省电模式,但在500MW以上高负荷#2炉电除尘节电空间已十分有限。

四、电除尘节能优化调整总结及建议

通过上述对#1、#2炉电除尘节能调整不难看出,该厂电除尘运行方式待优化,节能空间很大,特别是在机组低负荷300MW左右,电除尘节电潜力大,#1炉电除尘在300MW可节电761kW,#2炉电除尘在300MW亦可节电351kW。以上调整涵盖该厂目前主烧煤种,包括石炭2配印尼、同友2配石炭2、石炭2等,煤种适应性广。但目前该厂电除尘调整为开环控制,无法根据负荷或粉尘浓度自动调节电除尘出力,为优化电除尘节能控制,提出以下建议:

1、组织厂家、检修、运行对电除尘进行节能优化调整,引入机组负荷或粉尘浓度信号,以实现电除尘闭环自动控制,以达到深度节能的目的。

2、为保证粉尘排放不超标,建议辅控操作员站增加粉尘等排放物超标一级声光报警,一旦粉尘等排放物超标,操作员能及时作出调整,在节能的同时确保环保排放达标。

3、粉尘一旦超标,实现电除尘节能模式自动切除。

4、在电除尘节能调整未优化之前,建议参考以上实验调整数据,根据机组负荷手动调整电除尘模式,以节约厂用电。

5、由于粉尘浓度受机组变负荷、吹灰、电场断电振打、煤种变化等影响较大,故电除尘优化控制应充分考虑到以上因素,在调整时留足裕量,做到既节能又环保。endprint

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