生产一线农民工当选省总工会兼职副主席

2018-03-03 06:25卢成汉
工友 2018年2期
关键词:分厂神龙焊点

件事,就要干好,遇到困难,要迎难而上。复员后,他去深圳当保安,日复一日,感觉没有一技之长,难有发展前途。于是,他回到老家,又种了2年的水稻。2003年3月,神龙公司委托一中介公司招农民工,杨祉刚认为能学到技术,便报了名。

刚到公司,杨祉刚被分配在焊装分厂,从事汽车焊接工作。“一天要焊300个零件,每个零件有25个焊点。”杨祉刚说,下了班,手都是肿的。身体的劳累,他可以克服,但业务不熟练,这让杨祉刚特别难受。除了向师傅虚心请教,他还与同事交流心得。不久,他就用积蓄买了一台电脑,只要有时间,他就坐在电脑前,学习焊接技巧。

2004年,焊装分厂MAG焊接(惰性气体保护焊)岗位人手紧张。当时,MAG焊是个苦差事,烟尘大,飞溅和弧光都会对人体造成伤害。杨祉刚知道后,主动要求到这个岗位工作。

师傅给他找了两箱几千片焊接试板让他练习,杨祉刚只要有空就来练,不知道多少次眼睛被灼伤,肿得像个桃子,脸上的皮肤掉了一层又一层。杨祉刚点上眼药水,症状稍微有点改善,就接着练。

功夫不负有心人。2007年和2008年,神龙公司举办MAG焊工技能比武,他均获得冠军。

2008年10月17日,对于杨祉刚来说是个难忘的日子,他作为全国47名农民工代表之一,走进了庄严神圣的人民大会堂,参加了中华全国总工会第十五次全国代表大会,受到了中央领导的亲切接见。

2009年,杨祉刚开始学习钣金返修。就如当初学习焊接一样,他用同样的热情投入到工作中。半年时间,抛光、打磨、装配、返修,这些工序,他样样精通。

2015年,他成为全国劳动模范。

潜心搞研发 经验成教材

在车间一角,有一个以杨祉刚命名的劳模创新工作室,室内陈列的异形钩子,引起记者注意。

原来,这是他从事钣金返修工8年里,研制发明的15种实用型工具,现已成为神龙公司钣金车间的标准配置,使工作效率提升了20%,返修合格率达到100%。在此基础上,他还根据自己积累的工作经验,编写了《白车身钣金返修工作法》,成为分厂钣金返修培训教材,一直沿用至今。

一次,杨祉刚在工作时发现,挡风玻璃前立柱边角处,容易发生凹坑变形。在返修时,需要两人合作,一人抬起引擎盖,另一个人用挑钩进行处理,误时误工。

“能不能做一个更好用的挑钩,克服这一难关?”杨祉刚琢磨了一个月,做出了一个“C”挑钩,让这一问题迎刃而解。此后,这种工具在企业多个车间成标准工具,广泛使用。

从此以后,只要不方便返修的地方,他都会琢磨出一种工具,工友都称很实用。

在一次工作中,杨祉刚发现世嘉车型左、右前轮罩下方的2个M8拉铆螺栓在总装不装配零件,没有起到任何作用,认为这不仅是一种浪费,而且也增加了操作工劳动强度。杨祉刚牵头,通过与工艺部门一起做实验,修改工艺卡,取消这两处的拉铆螺栓,使得每台世嘉车型减少装配位移5米,工时降低5.42秒,每年可为公司节约7.8万余元。

杨祉刚带领全班员工,先后完成合理化建议和成果235个,为企业创造经济效益近50万元。

收徒传帮带 叫响“武汉造”

14年间,10万台小汽车从他手中走出流水线,焊点与钣金方面,没有出现一例返工现象。“这得益于责任心与过硬的技术。”车间负责人告诉记者。

2007年8月,杨祉刚发现一辆车前轮罩有3个焊点的颜色发白,而正常是黄色。“这肯定出了问题。”杨祉刚当即撬开焊点,发现是虚焊,“这是人工焊接质量问题。”他随即对下线车辆进行检查,所幸没有再发现问题,向上道工序检查时,发现十几台车均有“虚焊”。经过返工,避免了质量问题的发生。

2011年6月,杨祉刚在车身线当班长,他发现前地板有2个点未焊,由此他判断是“机器人程序出了问题所致。”“难道机器人会出问题?”在查找原因时,许多人并不认可杨祉刚的结论。通过上下游工程的检查,果然是机器人程序出了问题,导致十余台车辆少了两个焊点,幸亏及时发现。

别小看这两个焊点,这可是关系到车辆的质量。在神龙公司看来,质量大于天,经过调整程序,机器人恢复了正常操作。

杨祉刚告诉记者,当选省总工会兼职副主席后,他深感责任重大,在搞好工会工作的同时,他打算每年收8-10名徒弟,让更多的工人掌握先进的技术,让神龙汽车叫得更响,让“武汉造”美名远扬。

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