陕西某金矿选矿工艺改造及生产实践

2018-06-11 09:43刘俊波
科学与财富 2018年14期
关键词:选厂氰化选矿

刘俊波

摘要:在金矿生产中,金矿的防渗处理以及含氰尾矿浆处理不善,会造成新尾矿库无法使用。所以矿产企业中,优化配置所有资源对选矿工艺进行技术上的改造,由全泥氰化炭浆提金工艺改造为浮选—金精矿氰化炭浆提金工艺并取得了明显的成效。

关键字:金矿;选矿工艺;改造;生产实践

前言:本文以陕西某金矿为例,针对金矿生产中新尾矿库不能启用的问题进行了详细的剖析,并取得了较为明显的效果。金回收率提高了4.836个百分点,该矿产企业经济收益增长了1973万元/年,氰化尾矿排放量降低了9711 t/d.

1 原矿性质

矿石工艺类型属少硫化物含金矿石。矿石中的金属矿物含量很少,占矿物相对含量的2.71%,金属氧化物仅占相对含量 0. 01%,金属硫化物主要为黄铁矿及少量磁黄铁矿,分别占矿物相对含量的2. 61%、0. 07%;非金属矿物主要为石英、钠长石,次为白云石、方解石,少量的绢云母、磷灰石。金矿物主要为自然金,少量银金矿,很少的碲金矿、碲金银矿。矿石中黄铁矿粒度相对较粗,粒级占88%,多嵌布在脉石粒间或脉石裂隙中,在磨矿过程中比较容易解离,矿石中金矿物与黄铁矿关系非常密切,比较适宜浮选工艺。

2 小型试验

2.1浮选试验

为了对生产现场工艺流程改造提供技术依据,对该矿含金矿石进行了小型试验研究。通过对原矿进行浮选单因素及综合条件试验,确定的试验流程及条件见图 1,

试验结果见表 1。

由表1可知:在一次粗选、三次精选、二次扫选及浮选尾矿重选的工艺条件下,浮选精矿金品位为17. 33 g/t,重选精矿金品位为101.50 g/t,尾矿金品位为 0.05 g/t,金浮选回收率为92.25%,重选回收率为2.31%,指标良好。

2.2浮选金精矿氰化试验

通过对原矿浮选所得金精矿进行氰化试验,确定最佳的试验条件为磨矿细度 -0.043mm占95 %,矿浆浓度40 %,用量20 kg/t,用量7 kg/t,浸出时间48 h。在最佳氰化条件下,浮选金精矿金浸出率为 80.73 %。在最佳的浮选及氰化试验条件下,金总回收率为76.78%(氰化部分按浸出液中金 100 %回收计算),试验指标比较理想,可进行现场工艺技术改造。

3 现场选矿工艺技术改造

在充分利用现有设备、设施及厂房的条件下进行现场选矿工艺技术改造,结合 3 座选矿厂的综合处理能力,基本沿用原有碎矿和磨矿流程,设计总处理能力为 5 200 t/d,其中一选厂与三选厂处理原矿,二选厂用于金精矿氰化。由于受多方面因素的影响,现场工艺技术改造暂不采用重选工艺,改造后选矿工艺流程见图 2。

3.1碎矿与磨矿流程改造

现场碎矿流程改造基本沿用一选厂与三选厂原工艺与设备,碎矿均采用三段一闭路流程。由于三选厂原流程碎矿产品粒度较粗( -18 mm),为此新增细碎设备( HP400 型圆锥破碎机),将原细碎设备(HP300 型圆锥破碎机)用于中碎,使最终碎矿产品粒度為 -12 mm,保证“多碎少磨”的同时,增加三选厂处理量。磨矿作业沿用原两段两闭路流程不变。

3.2选矿工艺流程改造

根据小型试验研究结果,选矿工艺由原全泥氰化炭浆工艺改造为浮选—金精矿氰化炭浆提金工艺。浮选工艺流程结构为一次粗选、三次精选、三次扫选作业,浮选金精矿经浓缩—过滤两段脱药后,进入二选厂的两段闭路再磨流程,再磨后的金精矿进行氰化浸出,氰化浸渣压滤后堆存待售。

4 生产实践及应用效果

4.1工艺优化

由于现场生产中处理的矿石种类较多,包括原生矿、氧化矿、半氧化矿和堆浸渣等,且生产中又难以实行有效配矿,矿石性质与试验样品产生了较大的差异,导致新工艺运行初期未达预期生产指标。矿石性质的不稳定,尤其是当堆浸渣使用比例较高时,会对浮选产生十分不利的影响,为此根据生产实际,对改造后的磨矿、浮选及氰化浸出作业采取了行之有效的优化措施,具体如下:

(1)合理调整球磨机钢球充填率,适当降低分级给矿浓度,提高磨矿和分级效率。

(2)优化浮选作业药剂制度,包括捕收剂种类及用量、药剂添加地点和各药剂分配比例,以强化分选效果。

(3)调整浮选作业流程结构和操作参数,提高浮选回收率。

(4)优化金精矿浸出作业矿浆浓度和炭密度,并增设贫炭再生及回收粉炭装置,在强化浸吸过程的同时,有效减少金的流失。

4.2应用效果

以目前选矿厂设计处理能力 5200 t/d 计算,原全泥氰化炭浆工艺下排放氰化尾矿量为 10000 t/d。而改造后的浮选—金精矿氰化炭浆提金工艺,处理金精矿为260 t/d,排放的氰化尾矿量仅为 289 t/d,大大降低了氰化尾矿可能造成的环境破坏及安全生产隐患。工艺改造后金选矿回收率由74.478 % 提高79.314 %,以设计处理能力 5200 t/d,原矿金品位以生产稳定期的平均值0.849 g/t 计算,在年工作时间为 330 d 和当前黄金价格为 280 元/g(2016 年 9 月)的情况下,企业年增加经济效益 1 973 万元,经济效益显著。

结束语:

(1)通过小型试验的结果来看,金复选回收率、重选回收率、浮选精矿金浸出率以及金总回收率的指标都升高了,效果良好

(2)在金矿生产期间,有效利用了该企业的现有资源,比如生产设备、厂房条件、以及矿产生产的流程等,整体来说,改造周期短,投入资本有明显的缩减,为企业的整体经济效益贡献力量。

参考文献:

[1]李强,何建璋,王毓华,等.新疆某低品位难选黄铁矿型金矿提金试验研究[J].黄金,2014,35(12):45 -49.

[2]代正和.青海某金矿浮选药剂制度改进及生产实践[J].有色金属(选矿部分),2016(1):40 -42.

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