深水平强突出煤层石门揭煤技术的探讨

2018-07-02 09:28刘雪莉游继军
武汉工程大学学报 2018年3期
关键词:透气性石门煤体

刘雪莉,游继军

1.安徽新华学院土木与环境工程学院,安徽 合肥 230031;

2.淮南矿业集团,安徽 淮南 232001

预防煤与瓦斯突出事故是突出矿井开采中需要解决的一项重要难题,在各类突出事故中以石门揭煤发生突出的概率最高,突出强度也是最大[1]。在石门揭开突出煤层前,必须采取区域防突措施以消除煤层的突出危险,最常用的区域防突措施为施工密集穿层钻孔预抽煤层瓦斯,但对强突、松软、低透煤层,单纯采用抽采钻孔的抽采效果一般,为了提高钻孔抽采效果,必须提高煤层的透气性[2-4]。目前使用最广泛的卸压增透技术为水力压裂,通过高压水压裂煤体,使煤层的透气性提高,但水力压裂存在一定局限性:①待压裂煤层的坚固性系数小于0.2时不适合进行水力压裂;②水力压裂后煤体的卸压范围有限,需要进行重复压裂才能提高抽采效果;③水力压裂期间现场瓦斯涌出异常,威胁作业人员的人身安全[5-9]。而水力压冲技术则是利用高压水射流在压裂煤体的同时对煤体进行掏穴,压出大量煤体,降低煤体及围岩中的弹性潜能和瓦斯膨胀能,煤体被压出后产生更多的卸压通道,煤层的透气性显著提高,从而实现卸压增透的目的。此外,水力压冲掏穴期间作业地点人员全部撤离,现场压冲情况可以直接通过视频监控反馈,保证了作业人员的安全。因此将穿层预抽钻孔抽采与水力压冲卸压增透技术相结合,可以更有效地治理强突、松软、低透煤层的瓦斯问题[10-12]。

1 水力压冲技术防突机理

水力压冲技术就是在压裂技术的基础上以岩壁为安全屏障,采用高压水力作用冲出大量的煤体和瓦斯,从而使煤体的原始应力状态发生改变,为煤体膨胀变形提供充分的空间,周围煤体在地应力作用下发生膨胀变形,使地应力向四周移动,起到局部卸压作用[13-14],而且由于煤体的膨胀变形,增加了煤层的透气性系数,扩大了排放瓦斯影响范围,提高了抽采效率,有效降低了煤层的原始瓦斯含量。煤体被湿润后,其脆性降低,塑性增加,煤体的弹性势能减小,另外,湿润煤体后,可降低煤体中残存瓦斯的解析速度,减小瓦斯膨胀能[15-16]。

2 现场应用

2.1 试验地点煤层赋存及瓦斯情况

-812 m南边界石门为矿井六水平进风及运输的主要石门,服务于六水平二采区,巷道设计断面为直墙半圆拱形,净宽5.3 m,净高4.15 m,采用锚网喷支护,石门目前距B11b煤层底板法距7 m。B11b煤层为突出煤层,其始突标高为-312 m,始突地点埋深327 m,突出地点煤层瓦斯压力0.78 MPa。本次试验地点标高-812 m,煤层埋深827 m,平均倾角26o,厚度5.7 m,煤层原始瓦斯压力2.8 MPa、原始瓦斯含量12.31 m3/t;瓦斯放散初速度Δp=23.1 mmHg,坚固性系数f=0.31,透气性系数0.004 83m2/(MPa2·d)。B11b煤黑色,粉粒状,沥青光泽,属半暗-半亮型,断口参差状,条痕黑褐色,靠顶部发育有夹矸。B11b煤层顶板:砂质泥岩,深灰色,厚2.3 m。B11b煤层底板:泥岩,深灰色,岩性较脆,厚2.0 m。揭煤区域煤岩层如图1所示。

图1 揭煤区域煤岩层柱状图Fig.1 Histogram of coal uncovering formation region

2.2 水力压冲实施方案

2.2.1 压冲钻孔设计与施工 1)注水钻孔设计与施工。在-730 m 62213底板巷内对应-812 m南边界石门正上方利用反井钻机施工1个钻孔,水力压冲注水用,注水钻孔设计参数如表1所示,注水钻孔设计平面图和剖面图如图2(a)~图2(b)所示。

表1 注水钻孔设计参数Tab.1 Design parameters of water injection drilling hole

图2 压冲钻孔(a)平面图和(b)剖面图;区域措施钻孔(c)平面图和(d)剖面图Fig.2 (a)Planar graph and (b)section graph of water injection drilling hole;(c)Planar graph and(d)section graph of regional measures for drilling hole

钻孔采用ϕ244 mm复合片钻头开孔施工,钻孔全孔采用泥浆循环排渣施工工艺。根据钻孔预计见B11b煤孔深,提前5 m终孔停钻,起钻前必须使用泥浆冲净孔内岩粉,确保孔底无淤泥;钻孔施工结束后,采用“两堵一注”带压封孔注水泥砂浆封孔固管。钻孔封孔(注浆)结束48 h后,向孔内压清水试压,当压力达15 MPa时稳压30 min以上为合格,否则需重新注浆,直至合格为止。试压合格后,利用ZDY-3200S型钻机,ϕ153 mm钻头进行透孔,采用孔口简易防喷装置,直至透过B11b煤,透孔结束后对B11b煤进行分级掏穴,掏穴孔径ϕ260 mm。

2)出水钻孔设计与施工。-812 m南边界石门距B11b煤法距7 m前停止施工,在石门迎头位置施工3个钻孔,其中C1#孔设计打透注水钻孔Z1#,做为水力压冲出水排渣孔,出水钻孔设计参数如表2所示,出水钻孔设计平面图和剖面图如图 2(a)~图2(b)所示。

表2 出水钻孔设计参数Tab.2 Design parameters of yielding water of drilling hole

第一个钻孔施工时,安设Ⅱ代防喷装置,采用ϕ127 mm复合片钻头、ϕ73 mm肋骨钻杆施工,钻孔岩石段采用压力水排渣施工。根据钻孔预计见B11b煤孔深,见煤换压风排渣施工,同时开启防喷装置,直至终孔。钻孔孔深以至少穿过B11b煤顶板1.0 m为准。起钻过程中必须使用压风扫孔,确保孔内通畅。钻孔施工结束后,采用带压封孔,封孔长度不小于20 m。下套管22 m,由孔里向孔外依次下ϕ50 mm双抗管20 m,ϕ50 mm铁管2 m,ϕ16 mm注浆管4 m、ϕ16 mm返浆管16 m。

2.2.2 水力压冲工序 当注水钻孔及-812 m南边界石门迎头3个出水钻孔施工完毕、封孔结束、压冲设备准备就绪后,进行水力压冲作业。将注水泵压力调至最大临界值35 MPa。压冲过程中,安排专人对注水泵的压力、流量变化情况、注入水量情况进行记录统计,待注水泵压力明显下降,同时通过观察视频摄像装置,确定-812 m南边界石门迎头出水钻孔已出水,待出水通道畅通,停止注水泵注水,改用井下供水管路进行冲孔。

2.3 水力压冲效果考察

2.3.1 冲出煤粉量 2015年6月12日开始进行水力压冲,至2015年7月22日结束压冲累计用时4 820 min,压入水量1 290 m3,3个出水钻孔累计压出块状煤、片状煤、煤粒、煤泥等沉淀物约285 t。水力压冲结束后,通过注水孔和3个出水孔注入水泥沙浆对揭煤区域内的空洞进行充填。

2.3.2 增透效果 水力压冲结束对压冲区域煤体的瓦斯压力、瓦斯含量及煤层透气性系数进行考察,考察结果为B11b煤层瓦斯压力由2.8 MPa降到 1.2 MPa,瓦斯含量由 12.31 m3/t降到 8.5 m3/t,煤层透气性系数由原来的0.004 83 m2/(MPa2·d)增加到0.683 1 m2/(MPa2·d),是原来的141倍。

2.3.3 抽采瓦斯浓度和瓦斯纯量 水力压冲结束后,在石门迎头及两帮施工区域措施钻孔,根据B11b煤有效抽采半径考察报告,确定区域措施钻孔按3 m×3 m(走向*倾向)布置,钻孔控制范围为巷道轮廓线外上方22.5 m、下方19.6 m、两帮各15 m,抽采钻孔在预抽区域内均匀布置,共计施工234个抽采措施孔,总钻孔量9 032 m,所有钻孔一次穿透煤层,并进入煤层顶板0.5 m。区域措施钻孔布置平面图和剖面图如图 2(c)~图 2(d)所示。钻孔施工完毕后立即合茬抽采,并安装自动计量装置对钻孔抽采的瓦斯总量及浓度进行计量,经计算,-812 m南边界石门揭煤区域总瓦斯储量211 793.68 m3,历时50 d的抽采后,钻孔总抽采量135 316.8 m3,抽采率达63.9%,穿层预抽钻孔单孔抽采浓度最高达75%以上,干管抽采浓度在35%以上,百孔瓦斯抽采纯量达1.07 m3/min,钻孔瓦斯抽采浓度、抽采纯量随时间变化关系如图3所示。

图3 钻孔瓦斯抽采浓度及抽采纯量随时间变化关系图Fig.3 Relationship between gas extraction concentration and purtity of drilling hole and time

2.3.4 试验结果分析 南边界石门B11b煤层经过水力压冲后煤层的瓦斯压力、瓦斯含量均大幅下降,煤层的透气性系数却急剧增加,这是由于在高压水的压裂、压冲下,一方面原生孔裂隙张开可扩展,增加煤体的孔隙率,另一方面,原生孔裂隙的延伸增加了裂隙之间的连通,从而形成了相互交织的多裂隙连通网络,增加了瓦斯的运移通道;同时,在冲孔期间原始煤体内大量的吸附瓦斯释放为游离瓦斯,而且由于煤体的膨胀,煤层的透气性系数增加,扩大了排放瓦斯影响范围,提高了抽采效率,极大地降低了煤层的原始瓦斯含量。

2.4 瓦斯治理效果

-812 m南边界石门迎头及两帮钻场区域措施钻孔历时50 d的抽采后,抽采率达63.9%>45%,抽采率达标后需进行防突措施效果检验,根据《防突规定》在石门上部、中部、下部和两侧共施工5个检验测试钻孔来测定B11b煤层的残余瓦斯压力及残余瓦斯含量,根据测量残余瓦斯压力钻孔的在线监测,5个测压孔的残余瓦斯压力分别为0.22 MPa、0.18 MPa、0.24 MPa、0.13 MPa、0.15 MPa,均小于0.74 MPa;残余瓦斯含量分别为3.42 m3/t、3.15 m3/t、3.26 m3/t、2.75 m3/t、3.08 m3/t,均小于8 m3/t;检测钻孔在施工过程中无喷孔、顶钻、吸钻等异常现象。因此,判定待揭B11b煤层已无突出危险,可以进行揭煤。在整个揭煤过程中回风流中瓦斯浓度最大为0.13%,未出现瓦斯异常情况。

3 结 语

通过在-812 m南边界石门应用水力压冲技术,取得了如下成果:

1)降低煤层原始瓦斯压力及含量。通过对揭煤区域的煤体进行水力压冲后煤层瓦斯压力由2.8 MPa降到1.2 MPa,瓦斯含量由12.31 m3/t降到8.5 m3/t,有效遏制了高瓦斯压力及瓦斯含量下钻孔施工过程中的“孔突”现象,既提高了区域措施钻孔施工的效率,又保证了钻孔施工人员的安全。

2)提高了区域措施钻孔的抽采效果。较水力压裂相比,水力压冲不仅压裂煤体,同时还将煤体掏出,从而使煤体的卸压通道增加,卸压范围更广;B11b煤层透气性系数仅为0.004 83 m2/(MPa2·d),在该条件下B11b煤层穿层钻孔的抽采浓度在10%~15%之间,而进行水力压冲后,揭煤区域B11b煤层透气性系数增加到0.683 1 m2/(MPa2·d),穿层抽采钻孔的抽采瓦斯浓度达35%。

3)缩短揭煤工期。根据统计,经过水力压冲增透后缩短了-812 m南边界石门区域措施钻孔的施工时间及抽采达标时间,揭煤工期也缩短至75 d,实现了深水平强突出煤层安全、快速、高效揭煤。

[1]俞启香.矿井瓦斯防治[M].徐州:中国矿业大学出版社,1992.

[2]程远平,俞启香.中国煤矿区域性瓦斯治理技术的发展[J]. 采矿与安全工程学报,2007,24(4):383-390.

[3]程远平,俞启香,周红星,等.煤矿瓦斯治理“先抽后采”的实践与作用[J].采矿与安全工程学报,2006,23(4):390-392.

[4]姚伟,窦武,王青川.煤层压裂过顶替实践与认识[J].中国煤层气,2016,13(1):983-987.

[5]杨运峰,王念红.义安矿水力冲孔卸压增透技术分析[J].煤炭科学技术,2010,38(7):48-51.

[6]李浩,石必明,李耀.强突松软近距离煤层群石门揭煤防突技术研究[J].中国安全生产科学技术,2014,10(1):98-102.

[7]吴爱军.突出煤层低位抽放瓦斯巷道消突的石门揭煤技术[J].中国安全生产科学技术,2012,8(12):44-47.

[8]刘明举,赵文武,刘彦伟,等.水力冲孔快速消突技术的研究与应用[J].煤炭科学技术,2010,38(3):58-60.

[9]李晓红,卢义玉,赵瑜,等.高压脉冲水射流提高松软煤层透气性的研究[J].煤炭学报,2008,33(12):1386-1390.

[10]刘彦伟,任培良,夏仕柏,等.水力冲孔措施的卸压增透效果考察分析[J].河南理工大学学报(自然科学版),2009,28(6):695-699.

[11]何学秋,王恩元,刘贞堂,等.煤与瓦斯突出预测技术研究现状及发展趋势[J].中国安全科学学报,2003,13(6):40-43.

[12]张小东,张鹏,刘浩,等.高煤级煤储层水力压裂裂缝扩展模型研究[J].中国矿业大学学报,2013,42(4):573-579.

[13]翁定为,付海峰,梁宏波.水力压裂设计的新模型和新方法[J]. 天然气工业,2016,36(3):49-54.

[14]冯彦军,康红普.水力压裂起裂与扩展分析[J].岩石力学与工程学报,2013,32(增刊2):3169-3178.

[15]康红普,冯彦君.煤矿井下水力压裂技术及在围岩控制中的应用[J].煤炭科学技术,2017,45(1):1-9.

[16]王小魏,刘玲,黄致尧.水力压裂技术标准浅析[J].中国石油和化工标准与质量,2016,36(3):8-9.

猜你喜欢
透气性石门煤体
石门二十四景
舟泊石门忆事有作·其一
汉中石门十三品
注热井周围煤体蠕变过程的渗透率变化规律模拟研究
正交试验下煤体渗透性影响因素评价
为什么有些织物透气性好?
以“中央厨房”为突破口探索时政报道的融煤体之路——以浙江之声为例
伞衣透气性对翼伞气动特性的影响
都市丽人肩带更不易滑落,但透气性较差
水压预裂技术在低透气性煤层中的应用研究