高含水油田原油预脱水研究

2018-07-23 04:06孙莹
世界家苑 2018年6期
关键词:高含水节能

摘 要:目前,我国辽河油田开发已进入中后期,采出液含水高达90%以上,且采出液多为稠油,原油脱水温度高,导致原油脱水能耗大,成本高。针对这一问题研究出預脱水剂,能够在较低温度条件下实现高含水原油预脱水,降低加热能耗。减少加温脱水原油量,减少破乳剂加药量,降低成本。

关键词:高含水;预脱水;节能

前言 我国大部分油田已经进入高含水期,油井采出液也由原来的以油包水(W/O)型乳状液为主变为以水包油(O/W)型乳状液为主。采出液含水高达90%以上,联合站原有的脱水工艺负荷越来越大,油水处理效果变差。同时,脱水过程中需要给原油及游离水加药加热,造成大量能量浪费和药剂消耗,运行成本居高不下。综上所述在高含水期条件下采用高效低耗的集输处理工艺,达到降低加药量,降低能耗的目的,具有重要的意义,稠油预脱水工艺在这种情况下应运而生。

1、预脱水工艺及简介

1.1预脱水工艺改变了辽河油田原油脱水的生产工艺,实现了在预脱水环节不需加热,只需增加预脱水剂的情况下,脱除大部分游离水。

1. 减少了需要加温脱水的原油量,降低的破乳剂加药量。即节能又降低成本。

1.3预脱水工艺流程图

2.预脱水剂应用实验

对辽河某一联合站进行工艺改造,对采出液进行预脱水实验,确定预脱水剂的种类、加药量等。

2. 预脱水剂选择

实验条件:实验温度50℃,采出液游离水含油1200mg/L,取采出液100ml于比色管中,加入预脱水剂,摇晃100下,静止2h。

表2-1可知,PDLⅠ/PBLⅠ复配型预脱水剂预脱水效果最佳,预脱水后污水含油=101mg/L,污水机杂=214mg/L,能达到现场工艺要求。以下实验记PDBⅠ型预脱水剂。

2.2加药量对预脱水的影响

其他条件不变,使用PDBⅠ型预脱水剂,观察不同加药量对其预脱水的影响。

表2-2可知,预脱水剂加药量对其预脱水影响较大。加药量过多和过少都影响预脱水效果,只有确定最佳加药量时,预脱水效果最好。该采出液的预脱水剂最佳加药量为30mg/L。

3.预脱水剂对原油脱水影响

预脱水工艺不仅实现了不需加热,只需增加预脱水剂的情况下,脱除大部分游离水。更能减少需要加温脱水的原油量,降低的破乳剂加药量。如表3-1;

如表3-1可知,预脱水不仅降低了需要加温脱水的原油含水,更降低了破乳剂的加药量。破乳剂的加药量为80mg/L时,净化油含水可达到1.8%,大大降低了药剂成本。

4.结论

(1)预脱水工艺实现了不需加热,只需增加预脱水剂可以脱出大部分游离水;

(2)降低了需要加温脱水的原油量及原油含水,降低了破乳剂加药量,降低了药剂成本;

(3)PDBⅠ型破乳剂对该采出液预脱水效果最好,加药量为30mg/L。

参考文献

[1]预脱水技术应用研究[J].张大安,黄耀达,马强,唐琳.内蒙古石油化工.2008(10)16

作者简介

孙莹(1990.02.12)性别:女 籍贯:辽宁省大石桥市 学历:本科,毕业于辽宁工业大学 现有职称:助理工程师 研究方向:油田油气集输及污水处理。

(作者单位:盘锦道博尔环保科技股份有限公司)

猜你喜欢
高含水节能
HD高含水油田水平井适应性评价研究
高含水油田聚合物驱注入工艺全要素评价分析
浅析暖通设计的问题
暖通空调的恒温恒湿设计