电源总开关故障诊断及研究

2018-08-09 02:23毛红安李海明
汽车实用技术 2018年14期
关键词:总开关触点形貌

毛红安,李海明

(陕西汽车集团有限责任公司,陕西 西安 710200)

前言

电源总开关根据其结构可分为机械式、扳柄式、旋转式、电磁式。电磁式为控制开关接通电磁线圈回路,利用电磁吸力将动触点与静触点连接,从而将整车电器负载与整车电源接通;机械式为用人力扳动开关手柄将动触点与静触点连接,接通整车电源。

电源总开关的可靠性直接影响着整车的使用性能,当整车电路发生故障时(短路、起火等)不能及时切断整车电源,造成整车烧毁、人身伤害等恶性事件发生,严重影响车辆安全性能。

1 质量现状分析

通过对失效件机械式操作力矩及耐久性试验分析,故障模式诊断为扳柄断裂、触点烧蚀、内部进水、变形。

图1 故障示意图

图2 机械式操作力矩及耐久试验

2 故障原因诊断

2.1 试验分析(以下试验按照标准QC/T427-2013进行)

表1

2.1.1 内部进水故障分析

从产品结构组成分析,有以下几个位置可能进水:

图3 进水示意图

经过试验验证,水通过两个螺钉的螺纹进入,密封垫高度(1.6+0.1mm)不足,红色印痕不清晰,且密封有断点,密封性不能满足实际需要。

图4 防水试验图

2.1.2 扳柄断裂故障分析

扳柄外壳理化检测

1)材质检测:通过红外光谱检测,外壳主体材质为:PBT,符合图纸要求。

2)断面宏观形貌:

断面宏观形貌见图5, 为力矩较大、应力较集中部位,断面呈现脆性断裂状态,另外断面有部分缺陷,气孔,见图5。

图5 断面宏观形貌

3)分析结论

外壳材料选用不当:外壳为PBT(刚性材质)阻燃材料,优点:耐高温(因产品工作电流较大,长时间接通会产生高温);缺点:韧性差,易断裂(特别是加入阻燃剂后)。设计时,没有对外壳容易受力处的强度进行加固,不能满足实际需要。

图6 扳柄结构图

2.1.3 触点烧蚀故障分析

1)开关的触点外观形貌:

送检的三家失效电源总开关的触点外观形貌见下图。A产品开关触点变色且外表面有铜绿,B开关触点未发生变色,C开关触点变色但无铜绿。

2)开关的触点材质检测见下表:

表2

3)分析结论

压紧弹簧设计不合理:材料为琴钢丝,弹簧力较小,触点接触压力小,造成电压降(拉弧)增大,触点烧蚀加快,无法满足实际需要;接触螺钉材料选用不当:纯铜棒,表面镀银厚度≥20μm。接触铆钉材料选用不当:纯铜棒,表面镀银厚度≥20μm;产品标称电压24V,额定电流250A,动、静触点材料选择时,尽量选用同一种材料。因不同材料的导电率不一,长时间工作会造成触点脱落。

3 方案提出及验证

通过结构的试验分析研究,确定以下可靠性提升方案:

1)内部进水优化方案

密封垫的厚度由1.6+0.1mm改为2+0.2mm;修改手柄和外壳模具,增加 O型密封圈;通过盐雾试验及防水等级 IP65试验对产品解析,没有发现进水痕迹,试验合格,能满足实际需要。

图7 试验后未进水示意图

2)扳柄断裂优化方案

外壳修模,增加R1的圆弧过渡,增加加强筋。

图8 外壳结构示意图

3)触点烧蚀优化方案

重新设计压紧弹簧、接触铆钉材料由纯铜棒镀银改为银氧化锡、接触螺钉材料由纯铜棒镀银改为银氧化锡,并通过了50000耐久试验(检测方法及技术要求:将样品正确的安装在电源总开关耐久试验台上,施加100A的额定负载,进行50000 次的耐久试验,试验中、试验后应能正常工作,其压降不得大于100mV)。

表3 耐久试验前数据

表4 耐久试验后数据

图8 改进前后示意图

4 结论

通过对失效件耐久试验、防水试验等方面的研究,对试验数据及失效数据统计研究,就其电源总开关的防水结构、触点材质、外壳材料等方面提出了故障诊断及优化方案,有效解决了商用车电源总开关常见故障问题,可作为电源总开关设计及故障排查的参考依据。

猜你喜欢
总开关触点形貌
要把总开关拧得紧而又紧
铁路信号灯用交流继电器转换时间提取方法
基于电路分割法汽车电动车窗控制开关故障的检修
航空电转换器的损伤原因分析及修理
接触器辅助触点接触电阻产生原因分析
构筑教育强国梦
“最田园”的乡村形貌——守护诗意乡土
校园霾
把好高校思想政治工作“总开关”
浅谈家庭电路的组成部分及各部分的连接方式和作用