白云铁矿东采场高低压线路改造及优化

2018-08-31 10:22张凤玲
中国科技纵横 2018年9期
关键词:改造

张凤玲

摘 要:白云铁矿东采场供电线路使用已有二十多年,尤其是 14#馈出柜西面环采场的输出线路,电柱杆根部都已腐蚀,风季时故障频繁;同时随着开采进度的不断推进,采场越来越深,北半环的靠界掌子面已达两百多米,15#柜、16#柜无法架设向采区深部的输电线路,造成14#柜超负荷长期运行,存在很大的安全隐患。本文就这一问题的解决方式进行了阐述。

关键词:高低压线路;户外高压柜;改造

中图分类号:TM75 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)09-0133-02

1 项目背景

东采场配电室1993年使用到现在已24年,现有的配电柜属于老化设备,各种操作机构不灵活,保护不够灵敏可靠,安全系数比较低,安全及运行状态达不到现有的供电要求,配电柜馈入线路一条由X613送给,馈出线路四条14#、15#、16#、17#,分别进入东采场区域,进行供电。近几年来,伴随着设备、杆线路老化,采场区域条件的改变,采场的供电的安全性和稳定性越来越难以保证。

1.1 线路跨度大

15#供电线路在二次电源直接由配电室方向翻掌子面向下送出;但是由于这个方向位于东矿采场正北向,是东矿采场的中间部位,合并掌子面达到14层之多,所以架空线路已经无法立杆架线,线路出现问题,维护艰难。17#馈出线路连续跨越6个掌子面,垂直高度将近达到84米,而且上部电柱杆上的高压线离掌子面距离只有1米左右,为了防止接地保护线与其他线路碰在一起只能采取临时处理措施。而且此处线路在大风时极易绞在一起造成设备停产,当发生线路故障时也无法进行处理。

1.2 线路、杆路老化

14#馈出柜西面环采场的输出线路,环线路线太长,将近2公里的供电线路,电柱杆数量多,且经过多年后电柱杆根部都已腐蚀,供电线接头也多,如果彻底处理需要投入的资金太大,继续使用的结果就是风季、雨季时故障频繁,外线工人巡视、检查、处理故障不方便,尤其是夜间故障处理,耗时长,对生产的影响很大。另外,配出始端杆的电缆接头也因负荷太大,故障频繁,这种现况急需解决。

1.3 维护场地问题

随着开采的不断推进,C区的1544水平到1432水平因土质松软引起滑坡,造成预留平台断面,使机动设备无法进入,无法进行日常維护保养。造成16#柜供电线路从滑坡处下线,因平台断面维护人员无法进入维护线路。

2 东采场供电线路改造方案

为了降低人工成本,减少供电线路长度,节能降耗,提高供电线路的安全系数。将负责东采场供电的配电室取缔,X613北环线路直接与配电室出线杆14#、16#、17#连接,15#杆暂做备用。利用采场高压配电柜停送电和用电操作,在配电室旁再安装一台箱变与17#柜线路连接,供东采场31#铲、1#、2#转台设备使用。0#转台设备使用14#线路与X613南环线路已改造好的箱变供电。

3 改造过程及施工重点

3.1 线路的铺设

东采场14#馈电柜供电线路改造,将原来14#柜送出的线路是由14#馈电柜的始端杆二次电源沿着北环线绕道西环线(即逆着X613北环来线方向送回采场西端),送至东矿采场西端1582水平的截水沟处改为在1582水平的截水沟处安装一台户外高压柜,直接将X613线路不经过配电室直接引入4#馈电柜线路,这样就省去了14#馈电柜沿着北环线绕道西环线的线路。

16#、17#馈电柜线路改造,因配电室至B区滑体上部不便架设新的架空线路,需要走地埋电缆,加设电缆沟400米。从1648水平到1432水平和1404水平分别敷设3条电缆,其中一条备用,在1432水平安装户外高压柜一台,在1404水平安装户外高压柜一台。这样就省去了去采场底部跨越及沿掌子架空高压线路,能够很好的保证安全用电。

3.2 电缆敷设方法及要求

电缆的铺设中,采用6KV高压电缆分3路敷设,其中在配电室以西水平位置时采用直埋方式敷设,长度是400米;在向下敷设时,敷设电缆前将φ200的无缝钢管插入孔内使电缆下放时降低每层电缆的自重,同时控制电缆因自重带来的下放速度,保证施工安全,期间“蛛蛛人”下板作业,沿清理后的的边坡路由牵引电缆敷设至指定箱变位置,同时避免电缆下放过程中出现岩石划伤电缆,将过路管套入电缆,最后以“蛇”形方式在各层边坡上固定,敷设长度500米。电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。防止电缆上有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。垂直敷设的电缆避开有中间接头,应用卡子、卡箍或其它夹持装置固定电缆,夹持装置应承受电缆的重量,电缆夹持装置固定电缆水平间距不应超过3米,垂直固定间距不超过6米。

3.3 高压柜保护功能的启用

3.3.1 过流保护

高压柜设定时限过流保护,通过控制字选择经方向或经低电压闭锁,电流及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制保护的投退。设置过电流保护,时间为3秒,并取消自动重合闸操作。

定时限过电流保护定值的设定,户外高压柜中馈出线路所带750KW电铲2台,500KW钻机一台,Kd=0.8,Cos∮为0.78,S为视在功率,P为有功功率。经计算:

P=0.8*(750+750+500)=1600KW

S=P/Cos∮=1600/0.78

=2051KVA

I=S/U

=197A

根据现场实际情况,设备启动电流较大,每条电流设定值设置为实际电流的1.5倍,为295A。

采场每个高压柜有三条馈出线路,母线总流为馈出线路电流之和:

IZ=I1+I2+I3=885A。

3.3.2 PT断线检查

装置具有PT断线检查功能,可通过控制字投退。装置检测母线电压异常时报PT断线,待电压恢复正常后保护也自动恢复正常。

3.3.3 接地保护

本改造项目中,采用网络小电流接地选线的方法来获得接地间隔,并通下达接地试跳命令来进一步确定接地间隔。

作用于跳闸的零序电流可选用自产零序电流,也可从零序CT引入,必须在装置参数里整定(“0”为外加,“1”为自产),而小电流接地选线所采用的电流只能使用从零序CT引入的电流。

由于金属矿山的工作环境和工作性质,连接设备的供电电缆为软电缆,随设备移动频繁,发生单相绝缘破坏的比例高。在发生单项接地故障时,如此时有人员上下设备,极易发生跨步电压触电,因此采场小电流接地装置设定时间延时为4S自动跳闸。

3.4 电缆头的制作

由于该升级改造项目中的电缆头比较多,为了保证线路的可用性及稳定性,我们在电缆终端与接头的制作过程中严格按照技术要求进行操作。

3.4.1 施工工序

絕缘摇测→剥除电缆保护层→焊接地线→包绕填充胶→固定三叉手套→剥铜蔽层→半导电层→压接铜端子→固定绝缘套管→测试绝缘→耐压试验→送电运行验收。

3.4.2 绝缘摇测

用2500V摇表对电缆绝缘进行摇测,绝缘电阻应在500MΩ以上,摇测完毕后应将线芯对地放电。

3.4.3 焊接地线

用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线,现将编织铜线拆开分成三份,重新编织并分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上,在密封处的地线填满填充物包扎好,形成防潮段。

3.4.4 压接铜端子

先确定引线长度,按端子孔深加5mm。剥除线芯绝缘,端部销成铅笔头状。压接端清洁表面,使填充端子与绝缘之间的间隙挤接线端子的压抗,并搭接绝缘层和端子各10mm使其平滑。

3.4.5 固定绝缘管

清洁绝缘管,套入绝缘管至三叉根部,由根部加热,然后加上相色密封管。

4 效益分析

首先,解决了馈电柜输出线路过长,故障率高等问题,保证了馈电柜正常供电,同时减少了外线电工的工作量,降低线路维护不安全因素;

其次,解决了输出线路无法送到设备的难题,即采场西侧设备供电电源靠东侧线路提供,需频繁立杆架线,导致东侧线路超负荷供电,造成线路故障高,同时也减少了外线电工在采场内立杆架线的次数。

参考文献

[1]刘介才.供配电技术[M].机械工业出版社,2007,(2).

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