老油区污水减排增注管理新方法

2018-10-21 04:39孙俊
科学导报·学术 2018年14期
关键词:注水节能减排

孙俊

摘 要: 随着新环保法的颁布实施,对企业的污水外排提出了新的要求,特别是辽宁的污水外排指标COD≤50mg/L给辽河油田的污水外排带来了巨大压力。面对,污水,外排污水迟迟不能达标,只能采取高成本的应急加药处理,通过实施污水减排增注管理新方法,终于实现了污水零排放,也取得了良好的经济效益。

关键词: 注水;污水零排放;节能减排

【中图分类号】 X 323 【文献标识码】 A【文章编号】 2236-1879(2018)14-0210-01

1 概述

锦州采油厂,地跨阎家、西八千、大有三镇,南临贯穿辽宁省“五点一线”沿海经济带的滨海公路。下设3座联合站、3座污水处理站、1个污水处理厂,日处理污水30000m3/d左右,由于技术落后,设备老旧,因此污水处理不达标一直是困扰我厂多年的老大难。随着开发周期的延长,油田的减排工作面临诸多挑战,含水上升,产量递减是油田开发的客观规律。随着开发时间的延长,产液量还将继续增大,这将给采油厂污水减排带来巨大的压力。

2面临的矛盾

采油厂面临油井进入高含水期,2015年油井综合含水90.99% ,年产液量1098万吨,注水量438万吨,热注锅炉回用量258万吨,污水外排348万吨,拉水、洗井等回用量54万吨,处理废液压力越来越大。持续低迷的油价和成本紧缩的困境,面对污水外排厂COD指标迟迟不能满足外排标准,一方面加快运行调试进度,确保尽早达标外排,另一方面寻求污水减排增注的新出路。

2015年1月1日外排污水通过应急加药流程,实现了污水达标排放,然而达标的背后却是庞大的成本增加,加药成本5.7元/方,日均加药费用6万元,给采油厂带来了沉重的成本压力。因此寻求其他低成本的减排增注模式迫在眉睫。由此污水减排增注管理新方法应运而生。

3 污水减排增注管理主要做法

为切实保障污水减排增注工作的顺利完成,全厂成立了污水减排增注小组,成员涵盖地质、采油、热注、集输、经济评价等几个领域,将污水零排放工程列为重点工作,制定工作计划,层层落实责任,多次召集地质、注水、工程科等召开污水减排增注专题会议,对污水减排增注实施方案进行审议论证,最终形成了总体实施方案,为全面完成污水减排增注工作,实现污水零排放奠定了基础。

3.1提高有效注水量。

为提高有效注水量,减排增注小组中的地质专家负责优化注水方案,保证注水开发效果,减少外排污水,保证长期稳定注水、不影响产量或对产量影响较小,注入层位只考虑沙河街组、注入层位对应高部位为油层、所选区块要有接替、注入井要有接替井、增加注水的同时不增加产液量、保证注入井段固井质量合格等7项原则开展增加底部注水、增加注水层厚度、注水井转注复注等工作,累计实施各类水井工作量52井次,增加注水能力3000方/天,对应油井见效累增油1.8万吨。

3.2减少无效水循环。

为了寻求油价与污水处理成本之间的效益平衡点,减排增注小组中负责经济评价的成员,在庞大的生产数据中寻找突破口,经过仔细的论证,优化开停井方案,按计划有计划的关停304口高含水油井,限液4800方/天,减少产油量130.8吨,减少无效水循环,至此污水外排水量由原来的11000方/天降至6000方/天。

3.3实现优质低耗注水。

定期开展注水水质监测,对调节水罐、斜管除油罐、注水罐等开展清罐作业,清除罐内污泥、浮渣等2.6万方,实现注水来水水质达到含油≤10mg/l,含悬浮物≤10mg/l。

每周对注水干线最远处的注水井口进行取样化验,分析管线污染情况,视污染情况对注水干线进行清洗,采取变频扰动清洗技术,欢三联注水泵按照大-小-大模式调整频率,水流在管线中来回冲刷,将管线中的杂质携带出来,达到清洗管线的目的。

利用洗井车循环洗井技术,开展注水井洗井工作,清洗管柱和井底近井地带污染,以达到降低注水压力的目的,累计实施洗井273井次,注水平均注入压力下降0.5Mpa。

3.4加强泵与管網匹配。

以前欢三联2台注水泵对应3台注水干线,在注水阀组间混注,由于注水泵的扬程和注水压力不同,造成注水泵相互之间“顶流”,泵运行极为不稳定,泵管压差高达2-4Mpa,注水泵打回流造成日均浪费电费6000多元。通过对欢三联注水阀组的升级改造,将原先的3条注水干线连通变为2条,不仅实现单泵对单线(每条注水干线对应3台注水泵),同时实现变频启运注水泵,降低了泵管压差4Mpa,增加注水量3400方/天。

优化注水管网,根据每条注水干线最大注水量,优化注水管网,以采油6#站和42#站注水阀组为机动点,动态分配注水量,保证每条注水干线达到注水泵的最佳流量范围,经过分配后,每条注水干线日注水量6100方,不仅保障了有效注水开发,同时解决了以前混注带来的注水干压不稳,管线易穿孔问题。

4 取得的效果

1、2015年-2016年6月共减少污水外排量320万方,100%实现了污水有效回注,减少污水外排加药成本418万元。原油价格按照2000元/吨计算,原油成本按照1500元/吨计算,增加经济效益900万元。

2、通过以污水零排放为目标的“污水减排增注管理”,通过污水的100%有效回注,有效弥补了采油厂的产量递减,减缓了水驱含水上升率和自然递减率,油田开发水平得到提升,稳产基础明显改善。

3、污水减排增注管理新方法的持续推进,不断提高环保管理水平,努力实现原油生产与环境保护的协调发展,对以清洁生产具有重要的指导意义,减缓了不达标外排带来的环保压力,油田含油污水低成本降解COD≤50mg/l做出了积极贡献。

参考文献

[1] 刘星辰.加强一体化管理努力提高注水系统管理水平.山东工业技术,2013,(10):119-120.

[2] 苗丰裕.杏北油田深度水注水系统降压节能实践.中外能源,2013,(5):97-98.

猜你喜欢
注水节能减排
低碳能源技术与油气储运工程专业特色建设探索
陆生在台医保遭“注水”
节能环保和资源循环利用产业发展:“十二五”回顾与“十三五”建议
欧美航空业节能减排创新管理研究
火电厂节能减排的必要性与对策分析
电力行业的节能减排与低碳经济
低渗透油田有效注水工艺研究
“注水”欧锦赛少了强强对决
常规注水井解堵增注提高石油采收率
柱塞式注水泵曲轴箱轴瓦抱死原因分析及防范措施