感王变电站10 kV I段母线系统接地故障浅析

2018-12-19 05:47孙道军齐志铭孙雨晴
东北电力技术 2018年9期
关键词:线电压互感器运维

孙道军,王 舒,刘 君,齐志铭,孙雨晴

(1.国网鞍山供电公司,辽宁 鞍山 114001;2.国网辽宁省电力有限公司检修分公司,辽宁 沈阳 110006)

1 事件经过

2017年4月4日,感王地区晴,南风3~6级,气温零下-3~-15℃。15:45,感王变电站10 kV I段母系统接地发生故障时,系统SOE信息报警,如图1所示。从图1可知,10 kV I段母线B相电压幅值越限10.53 kV,调控员当即对系统运行情况进行核查,SCADA监视画面发现10 kV I段母线系统电压指示为Ua=5.52 kV、Ub=10.59 kV、Uc=5.50 kV、Ucb=10.34 kV。15:55,Ua=5.30 kV、Ub=10.92 kV、Uc=5.93 kV、Ucb=10.34 kV。调控人员怀疑系统存在基波谐振[1-2](一相或两相电压升高超过线电压,其它相不为零),立即进行系统遥控操作,通过改变10 kV I段母线系统运行参数消除此现象,结果遥控操作失败。

图1 感王变电站SOE告警信息

17:00,运维人员到达现场,核查I段母线系统电压:Ua=5.33 kV、Ub=10.96 kV、Uc=5.97 kV、Ucb=10.32 kV,与OPEN-3000自动化系统遥测数据一致,II段母线系统电压:Ua=6.02 kV、Ub=6.01 kV、Uc=6.00 kV、Ucb=10.28 kV。17:02,地调试合10 kV分段开关(地调辖区范围),改变系统参数,地调因故障不清晰,担心故障点转移,扩大事故范围,未同意。

17:12,调控员令运维人员拉开10 kV西河线开关,此时I段母线系统电压指示正常,Ua=5.84 kV、Ub=6.045 kV、Uc=6.17 kV、Ucb=10.36 kV,系统SOE相关告警终止。立即通知相关人员现场巡视、检查。17:20,配电运维人员拉开西河线27右1分歧(轻载长线路)后,请示调控员试送10 kV西河线,调控员当即令运维人员试送10 kV西河线开关,I段母线系统B相电压指示继续异常,幅值越限10.87 kV,Ua=5.87 kV、Ub=10.87 kV、Uc=6.19 kV、Ucb=10.36 kV,系统SOE相关信息告警,如图1所示。17:21,调控员令运维人员拉开10 kV西河线开关,I段母线系统电压指示正常。继续令配电运维人员巡线检查。17:49,配电运维人员巡视发现10 kV西河线095号杆喜鹊窝中细金属线搭落B相导线上,现已清除,请求试送10 kV西河线开关。17:50,调控员令运维人员合上10 kV西河线开关后,10 kV系统运行正常。

由于此次接地故障的电压异常征象与系统谐振相似,导致调控人员将故障误判为谐振事故,使10 kV西河线停电巡检38 min,严重影响了用户供电的可靠性。

2 感王变电站10 kV系统情况分析

2.1 感王变电站10 kV系统运行方式

10 kV I段母线系统:1号变压器低压侧、纺织一线、纺织二线、西河线。10 kV II段母线系统:2号变压器低压侧、楼峪线、企业线、朱家线。10 kV分段开关在分位,10 kV I、II母线分列运行。10 kV I段母线系统瞬时运行最大负荷12 MW;10 kV II段母线系统瞬时运行最大负荷10 MW。正常系统运行如图2所示。

图2 66 kV感王变电站10 kV系统单线图

2.2 感王变电站I段母线电压运行曲线

4月4日,感王变电站10 kV I段母线系统电压运行曲线如图3所示。

图3 感王变电站I段母线电压运行曲线

2.3 感王变电站I段母线电压互感器二次电压实测数据

4月4日17:30,运维人员在现场对感王变电站I段母线电压互感器二次电压进行测量,实测数据见表1。

表1 感王变电站I段母线电压互感器二次电压实测数据

2.4 感王变电站短路接地故障

4月4日17:45,配电运维人员巡视发现10 kV西河线095号杆B相喜鹊窝毛刺搭挂B相导线上,如图4所示。运维人员当即进行清除,并发现喜鹊窝毛刺中含有细铁线,疑是细铁线短路接地点,汇报调度试送10 kV西河线后,系统恢复正常运行。

2.5 感王变电站I段母线电压互感器一次运行情况

4月4日系统故障时,感王变电站10 kV I段母线电压互感器一次运行情况,如图5所示。

图4 短路接地故障点

图5 感王变电站10 kV I段母线电压互感器一次接线图

2.6 感王变电站I段母线电压互感器接线分析

从上述故障时系统信息可知,10 kV西河线B相接地短路时,系统SOE信息报警电压越限信号,故障相的电压为2倍相电压,其他两相电压仍为相电压[3],且现场二次电压实测与遥测指示值基本一致。随后,现场运维人员查阅66 kV感王变电站10 kV I段母线电压互感器一次运行情况及接线图时,发现零序电压互感器一次接线与二次不一致,断定故障为零序电压互感器一次极性接反所致,原因为在现场安装施工时,作业人员人为接反造成。

感王变电站10 kV I段母线电压互感器正确接线如图6所示,图中一次侧4台电压互感器中3个一次主线圈接成星形,中性点经零序电压互感器的一次线圈接地,二次主线圈的接线和一次侧相对应,零序电压互感器的二次主线圈正端也接地。

图6 感王变电站10 kV I段母线电压互感器接线图

3 现场实测与分析

3.1 三相四电压互感器接线情况分析

为方便分析,设主电压互感器一次线圈三相对地电压分别为

(1)

系统正常运行时,电压互感器二次线圈三相电压为

(2)

当系统发生单相接地故障时,以B相接地为例,二次相量如图8所示。

图7 三相四电压互感器B相接地时二次接线

图8 三相四电压互感器B相接地时二次相量图

各主电压互感器非故障相(A、C相)电压仍是原电压,电压值无变化,只是零序电压互感器上产生与接地相电压大小相等、方向相反的电压,相互抵消后接地相电压为零。

(3)

当零序电压互感器NL端接反,且系统发生B相接地故障时,各主电压互感器非故障相(A、C相)电压仍是原电压,电压值没有发生变化,只是零序电压互感器上产生与接地相电压大小相等、方向相同的电压,B相电压相量双倍叠加。三相四电压互感器接线如图9所示,相量如图10所示。

图9 NL接反且B相接地时二次接线

图10 NL接反且B相接地时二次相量图

当零序电压互感器NL端接反,且系统发生B相接地故障时,电压互感器二次线圈三相电压为

(4)

(5)

对式(5)进行计算得出,电压互感器二次线圈接地相B相电压有效值为100 V,A、C相电压有效值约为52 V,即接地相为2倍相电压。

3.2 接地故障时现场实测情况解析

4月4日,运维人员在现场对感王变电站I段母线电压互感器二次电压进行测量,接地相Ub实测109 V,折算后与自动化系统遥测值UB=11.05 kV基本一致;非故障相UaN实测54 V,UcN实测59 V,折算后与自动化系统遥测值UA=5.39 kV,UC=6.02 kV基本一致,线电压Uab、Ubc、Uca折算后均为10.3 kV。同时两卷零序电压互感器的实测电压分别为95 V(理论值100 V)、55 V(理论值57.7 V),与理论值也基本吻合,由于实测时中存在中性点位移与测量时间差,所以可以得出结论实测值与理论分析基本一致。

综上所述,根据对4月4日感王变电站接地故障的跟踪,以及对现场I段母线系统电压互感器接线、故障实测信息与理论分析,得出I段母线系统零序开口三角N与L接反是接地相遥测值升高2倍相电压的主要原因。当中性点零序电压互感器头端和尾端接反时,导致在B相发生接地故障时相电压不是零,而是接近2倍的相电压。

4 结论

小电流接地系统发生单相接地故障时,如果是三相四电压互感器接线方式,零序电压互感器一次极性接反,会造成三相电压指示错误,故障相电压升高为2倍的相电压,非故障相为相电压。由于受系统三相电源电压不平衡和所接负载阻抗不同影响,造成此类事件接地故障时,运行的三相电压非理论分析值,与系统谐振故障特征难区分,极易按系统谐振故障处理原则,停电巡查。同时,若电压互感器二次极性接反,反映到一次侧,当发生单相接地故障时,同样会出现类似故障特征。因此,现场人员施工时,一定要认真校核图纸,避免再次出现类似故障,如果发现一次电压互感器接线接反,可采用将二次电压互感器反接方法避免此类故障的出现。

通过4月4日感王变电站事件的分析,验证了现场人员处理故障时对感王变电站10 kV I段母线系统电压互感器接线分析的正确性,证实了电气二次回路接线在电气安装、调试和运行中的重要地位,为今后类似故障的处理提供一定参考,确保10 kV系统单相接地故障处理期间的供电可靠性。

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