河南省寺家沟银多金属矿区复杂地层绳索取心钻进技术

2019-03-22 07:37时志兴
钻探工程 2019年3期
关键词:护壁钻具钻杆

时志兴

(河南省有色金属地质矿产局第一地质大队,河南 郑州 450016)

0 引言

河南省陕县寺家沟矿区是河南省有色金属地质矿产局重点项目,布置钻探工作量28000多米,多为斜孔,但对矿体的控制程度,未“探边摸底”,没有完全确定矿体的连续性,而且矿脉较多,对矿脉的深部验证钻孔较少,特别是可以兼顾施工多条矿脉的钻孔。为综合研究平行矿脉之间的成矿地质特征及其相互之间的关系,摸清其产状,加强控制,为矿山储备更多的优质后备资源,加强深部探矿验证,布置了孔深900 m的ZKS001钻孔。该孔位于山沟与河沟交叉地带,岩层破碎,地下水丰富,存在漏水、涌水、缩径等复杂地层,且钻探施工人员盲目追求进度,导致多次发生钻探事故,延误工期,造成重大损失。

1 矿区概况及地层情况

勘查区位于三门峡市南,直距约30 km,行政区划隶属于陕州区张村镇及店子乡管辖,属秦岭山系之崤山山脉,山势陡峻,相对高差较大,海拔最高1265 m,最低825 m,一般在1000 m左右,比高400 m,属中低山区。总体地势南高北低,山系与沟谷总体为南北向走向。区内野乔河常年有水,水利资源比较丰富,可以满足未来矿山生产、生活用水之需求。近矿区的张村乡和店子乡有20万伏高压输电线通过,电力资源充足。

崤山地区属典型的变质核杂岩构造体系,本区醒目的构造形迹为近东西向的崤山短轴隆起,四周构成向外倾伏的宽背斜。核部由太华群地层组成,翼部由熊耳群地层组成,地层倾角在30°~60°内变化。断层构造发育,主要为沿不整合面的拆离断层、近东西向、北西-北北西向及北北东-北东向的次级断裂构造。

区内地层较单一, 第四系主要为黄土层、砂砾石、亚砂土、残坡积物及腐殖质,分布在沟谷中,厚度不等。太华群地层大面积出露,仅沟谷两侧分布第四系腐殖质、冲洪积物。

太华群地层为一套中深变质程度的片麻杂岩,分布全区,岩性主要为黑云斜长片麻岩、混合花岗岩、斜长角闪岩、斜长角闪片麻岩、变粒岩及绿泥片岩等。

岩层可钻性等级7~10级[1],岩石具有较强研磨性;地层中上部坚硬破碎,下部较为完整,局部破碎。

2 钻孔设计及质量要求

ZKS001孔设计孔深900 m,直孔,终孔口径≥75 mm。岩心分层采取率≥70%。矿层及矿层顶底板5 m内的岩石采取率≥80%,连续5 m低于80%时,应查明原因,采取补救措施。每50 m和见矿位置及终孔进行弯曲度测量,准确记录其方位角和天顶角,直孔≤2°/100 m,斜孔≤3°/100 m[1-2]。

3 主要施工难点

(1)岩层裂隙发育、多处孔段漏失、岩心坚硬破碎、取心困难,钻具易磨损,特别是对金刚石钻头内口磨损最快,如图1、图2所示。

(2)在83.75~335.6 m多层涌水,194 m以浅涌水严重,水可以从孔口冒出,对冲洗液造成破坏,导致护壁困难,掉块严重,引发事故,如图3、图4所示。

图1 内口磨损的金刚石钻头Fig.1 Diamond bit with inside wear

图2 磨损的钻杆接手Fig.2 Wear of drill pipe adapter

图3 断裂的扩孔器Fig.3 Broken reaming shell

(3)200~500 m多处有多层构造带,其中3处比较厚,最厚一层达22.02 m,中间含有绿泥石等水敏性成分,吸水膨胀,造成钻孔缩径严重。构造带岩心如图5所示。

4 钻探工艺及技术处理措施

4.1 钻探设备

HXY-44T型塔机一体钻机:额定钻进深度700~1400 m,立轴最大扭矩3200 N·m,立轴行程600 mm,立轴最大起拔力120 kN,立轴最大给进力90 kN,卷扬机最大提升力45 kN,柴油机功率50 kW,转速81~958 r/min[1]。

图4 断裂的钻杆接手Fig.4 Broken drill pipe adapter

图5 构造带岩心Fig.5 Cores from the tectonic belt

BW-250型水泵:缸套直径65、80 mm两种,泵量35~250 L/min,泵压2.5~7.0 MPa。内加厚普通Ø50 mm钻杆及配套Ø108 mm钻具,地标S75、S95绳索取心钻杆及其配套钻具,木马自重夹持器,KXP-D(S)数字罗盘测斜仪[1]。

4.2 钻孔结构及钻具级配

由于钻场比较平坦,硬化后稳定,上部覆盖层很少,所以钻孔结构采用Ø113 mm-Ø94 mm-Ø75 mm,钻具级配为Ø50 mm-Ø108 mm-Ø113 mm[3-4]、Ø89 mm-Ø89 mm-Ø94、71 mm-Ø73 mm-Ø75 mm,没有预留口径。

4.3 钻探方法及技术处理措施

上部岩层主要为斜长角闪岩,严重风化,裂隙发育,硬度不均,非常破碎,可钻性等级为6~7[2],取心困难。采用单管普通金刚石钻进,孕镶金刚石钻头HRC20~25,低转速、低钻压、控制回次方法钻进,以保证岩心采取率,2016年11月16日开钻,主要采用清水钻进,加入少量聚丙烯酰胺处理剂,11月19日钻进孔深38.65 m,为防止孔口坍塌下入Ø108 mm套管38.80 m。

换用S95绳索取心钻具继续钻进,岩层主要为斜长角闪岩和混合花岗岩互层,坚硬破碎,可钻性等级为7~9[1-2],低转速、适当加大钻压、主要用清水钻进,加少量聚丙烯酰胺处理剂及0.1%[5-6]高粘度纤维素、控制回次进尺,提高岩心采取率。

钻头主要采用孕镶金刚石钻头HRC20~25,但在使用过程中磨损严重,胎体太软容易磨损,胎体硬度太大进尺缓慢,引起钻头掉块,损坏钻头。由于岩层硬、脆、碎,钻杆接手、钻具、金刚石钻头磨损严重,钻头钻进效率低,且多次引起钻杆断裂事故[7-8]。在钻进过程中,岩层破碎、漏失水、多处涌水,严重破坏冲洗液,使冲洗液基本丧失护壁功能,岩层多处有夹层,吸水膨胀,钻孔缩径,最终钻孔严重掉块坍塌,造成埋钻事故,经多次处理无效,钻孔报废。

经专家研究,一致同意钻孔向山体方向移动15 m,地层应该相对更为完整稳定。同时加强钻进技术力量,采用稳妥方法钻进,谨慎慢打,在25.35 m处下入Ø108 mm套管,换径继续钻进,钻进参数见表1。

表1 单管普通金刚石钻进参数[1-2]Table 1 Conventional diamond drilling parameterswith single-tube core barrels

但是由于没有引起足够重视,继续采用清水加入聚丙烯酰胺处理剂及0.1%高粘度纤维素钻进,在钻进196.46 m时,同样的问题又出现了,漏失、掉块、涌水,钻孔坍塌,导致埋钻,后经多次处理,钻杆用公锥打捞上来,采用磨孔钻头磨失钻具。由于此方法存在很大安全隐患,因此下入Ø89 mm套管,换用Ø77 mm绳索取心钻具继续钻进,但是在遇到夹层钻孔缩径后,再也难以继续钻进。

根据地层情况,随决定采用优质冲洗液钻进,优化钻进参数,主要钻进参数参见表2。

表2 绳索取心金刚石钻进参数[1-2,4]Table 2 Wire line diamond drilling parameters

在钻孔中上段岩层主要为斜长角闪岩、混合花岗岩、蚀变带以及构造破碎带,间夹石英脉,含少量水敏矿物绿泥石,特别是在构造破碎带,为块状、泥状构造,岩心破碎,吸水膨胀,风化即碎,非常容易造成钻孔缩径、坍塌[9-10],且厚度10~20 m,不易穿过。

构造带地层主要表现为钻孔缩径、易分散、岩屑量大,要求冲洗液失水量小,抑制能力强,对孔壁毛细管道通道具有封堵作用,泥皮薄,韧性好,很好的流变性能,且有强的携带岩粉能力,绳索取心钻进要求冲洗液具有高效润滑作用,固相含量少或无固相含量,具体冲洗液配比为:1%钠基膨润土+1%~1.5%护壁剂+0.4%~0.6% 06型高效润滑剂+0.4%~0.6%高粘CMC+0.5%防塌剂。

冲洗液性能:粘度22~26 s,密度1.02~1.04 g/cm3,失水量≯6 mL/30 min,pH值8~9,泥皮厚度<0.5 mm[6,11]。

使用优质冲洗液后,钻孔得以继续施工,由于存在涌水,对冲洗液破坏很大,要不停的补充、更换冲洗液,并专人监测冲洗液,保证冲洗液的性能。在顺利施工到484 m后,岩心相对比较完整,对冲洗液监测放松了警惕,冲洗液被稀释,粘度明显不足,根本达不到护壁要求。再次下钻时,上部构造带部位395 m处膨胀缩径,钻具下不去。重新更换冲洗液,进行扫孔,得以顺利穿过,未造成更大事故。

在穿过最后一层构造带后,钻孔岩层相对比较完整,局部破碎,主要成分为斜长闪长岩、混合花岗岩互层,间夹蚀变带。由于钻孔加深,阻力变大,钻进过程中要适当降低转速,加大泵压[11-12]。岩层稳定单一,只要认真管理好冲洗液,维持冲洗液性能,保护好上部孔壁稳定,就可以按正常钻进顺利施工,经过122 d施工,在900.49 m达到地质目的终孔。

5 本孔钻探主要问题及钻探技术措施

5.1 岩层裂隙发育、坚硬破碎、漏水、涌水

在裂隙发育、坚硬破碎岩层钻进,容易发生卡钻、掉块事故,且不易取心或岩心采取率低。一般遇到这类地层慢速、轻压穿过[13-14]。卡钻、掉块严重可用水泥封孔,根据地层情况钻进到相对完整地层下入套管处理。适当降低钻速,控制回次进尺,减小冲洗液量以提高岩心采取率,并且减少人为因素和机械因素,避免岩心不必要磨损。本矿区由于施工技术措施得当,大大提高了岩心采取率,岩心采取率平均90%以上。

矿区钻孔主要是裂隙性漏水,由于水源充足,多采用顶漏钻进,且漏失位置多在钻孔上部,下入第一层套管就可以堵漏,或者使用水泥封堵。主要问题是该钻孔涌水,涌水严重破坏冲洗液性能,使其失去护壁功能和携带岩粉能力,导致钻孔内掉块时有发生,重复钻进,影响进尺,更为严重的是钻孔岩层非常破碎,坍塌、卡钻,引起多次钻杆断裂事故和卡埋钻事故,最终导致了钻孔报废。而且冲洗液不能起到有效润滑作用,加重钻具磨损,甚至引起烧钻事故[3,6]。

处理涌水事故一般用加重冲洗液钻进,但加重冲洗液不适合绳索取心钻进,绳索取心钻进钻孔与钻具环状间隙小,要求使用无固相或低固相冲洗液,而加重冲洗液固相含量高,钻具内壁易结垢影响冲洗液循环,内管投放困难甚至不能投放到位[11-12]。

涌水地层,也可采用水泥浆封堵,普通水泥浆遇流动性水冲散,很难取得封堵效果。搅拌要在水泥浆中加入惰性材料,并且加入速凝剂,最好是投放含有惰性材料水泥球挤压封堵[9,12]。

本钻孔钻探施工人员在多次用普通水泥注浆封堵无效之后,冒险顶涌钻进,在钻进到196.46 m时钻孔掉块、坍塌,无法继续钻进,不得已下入Ø89 mm套管堵住涌水,但也因此留下后患。

5.2 钻孔结构

钻孔结构的设计主要依据是钻孔的用图和目的、地层地质结构、岩石的物理性质、钻孔的设计深度和倾角、钻进方法、钻探设备的性能、钻孔的终孔直径。根据钻孔结构确定各个孔段的深度和孔径,确定套管层次、下放深度和套管直径。是否下套管,取决于地层的复杂情况和对地质情况的了解程度[1-2]。

由于本钻孔是深孔,且对地层复杂情况估计不足,钻孔结构设计简单,钻孔结构为Ø113 mm-Ø94 mm-Ø75 mm,Ø108 mm孔口套管36.80 m,Ø89 mm止涌防塌套管196.60 m,在遇到夹层泥时无法再使用套管隔离,只有优质冲洗液护壁。缩径地层对冲洗液破坏严重,维护冲洗液性能代价大。如果在预留一级孔径,下入套管护壁,在崤山矿区就可以清水钻进,取得更好的经济效益。

5.3 构造带地层,吸水膨胀,钻孔缩径

钻孔缩径有明显征兆,如:钻具回转滞涩、阻力渐增、甚至回转不动;上下钻具困难,甚至下不去,需要扫孔;泵压增加,产生憋泵;冲洗液中岩粉明显增多,含砂量增加;钻杆内壁结垢,提放内管困难。钻孔缩径挤压钻具,增大钻具回转阻力,容易造成钻杆断裂事故,甚至造成钻孔坍塌埋钻事故[9,12]。

遇到缩径地层,不适合水泥封孔,水泥凝固需要时间,而且水泥浆含水量大,缩径地层极易吸水膨胀,挤压水泥浆,达不到封孔效果[7-8]。一般遇到缩径地层应快速穿过,然后下入套管护壁,但该钻孔已不能再下套管处理,而且下面地层不明,只有使用低密度、低固相、低失水优质冲洗液,在该位置形成薄而致密的泥皮,有效阻止缩径地层吸水膨胀,从而保证绳索取心钻进继续施工[9,15]。

6 结语

绳索取心钻进复杂地层,应充分考虑地层情况,浅孔且岩层稳定钻孔,钻孔结构可以简单不预留口径,但是在复杂深孔钻进时,一定要选择合理的钻孔结构,预留一级口径,避免遇到特殊情况无法进一步处理报废钻孔,不仅延误工期,而且浪费人力、物力,无谓增加施工成本。遇到复杂地层,要充分利用好套管护壁,有时用好套管护壁更能加快施工进度,提高效益。根据地层情况合理配制优质冲洗液,不仅能提高施工效率,节约施工成本,而且有利于解决复杂施工问题,提高岩心采取率,保障钻孔质量。复杂地层钻进应充分引起重视,不要抱有侥幸心理,否则就会像该钻孔施工一样,造成不必要的钻探事故,我们要引以为戒。

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