对标管理升级创新生产“配方”

2019-06-28 08:59大庆石化
北方人 2019年12期
关键词:汽机热电厂车间

文/大庆石化

对标管理是提升企业三基工作水平的有效手段。2018年,大庆石化热电厂对标管理“提档升级”,以节能减排为工作重心,通过与同行业的先进单位进行对比和分析,建立和完善了一系列的监督、考核、操作等管理办法,有效促进了各项工作的开展。今天,我们走进热电厂,近距离观察这个小组的日常工作内容……

“高姐,我在锅炉疏水箱这儿呢!现场温度是65度,你盯着点儿数据哈,看这两天的水量是不是降下来了……”

1月4日早上7时,热电厂对标管理工作小组副组长刘晓峰已经在现场忙碌起来了。手脸冻得通红的他站在锅炉车间的疏水箱前,像往常一样,挨项核对节能措施的落实情况。检查结束后,他将现场的实时数据传给组内的同事,当天的节能减排情况分析工作便开始了。因为工作量大,他们早出晚归成了家常便饭。

热电厂的对标管理工作开展已久,原本是由计划科单独负责。2018年9月,这个厂为了进一步强化对标管理工作力度,计划科、技术科、调度室三个科室抽调精兵强将,联合成立对标管理工作小组,将企业生产潜力一挖到底,让装置能耗物耗一降再降,进一步促进装置的安全、经济、高效运行。

跑现场制定节能整改措施

“我们小组是2018年9月成立的,啃的第一块‘硬骨头’就是到现场把有优化潜力的操作方式、运行模式都‘挖’出来……”热电厂对标管理工作小组组长李景波对4个月前的工作情景记忆犹新。

这个小组全员出动,整天泡在现场,重点盯紧汽机、锅炉、动力车间这三个用水用汽“大户”。他们借鉴同行业的先进经验,认真分析一线员工的生产操作内容,查找限制技术经济等关键指标提升的种种可能因素,并与相关车间、科室人员反复研究讨论,终于,《热电厂节能降耗跟进表》出炉了,提出了机泵冷却水量制定回收计划等55项整改举措,热电厂精细化管理水平更进一步。

破常规老装置萌生新活力

“在与同行业电厂对标学习后,我们采用新的模式进行除氧,现在除氧器排放蒸汽损失每天可以减少144吨。”看着节能数据报告,副组长刘晓峰露出欣慰的笑容。

“厂子建成早,汽机车间的低压除氧器用的是二级除氧模式这种老工艺,蒸汽需要量比较多。如果老装置改用新的一级除氧模式运行,能不能行得通?”刘晓峰的脑子里冒出这个想法后,立刻联系汽机车间的技术人员,得到了肯定的答案,新工艺参数可行!经过三天的连续试验、监控,新的运行模式让蒸汽需要量大大降低。汽机车间员工纷纷说:“平时的工作量没变,还做到了节能降耗,咱这老装置充满了新活力!”

抠细节向精细化调整要效益

“节能减排效果虽然明显,但咱们要有节约成本无止境的心态……”热电厂对标管理工作小组每月都召开碰头会,总结各项节能减排措施的开展情况。去年全停大检修结束后,锅炉车间3台锅炉同时运行,为了让工业水用量再降低些,这个小组准备对4台工业水的调整方案“下手”了。

一个半月的时间里,小组成员每天到现场记录工业水供水压力、水温等数据,再拿这些数字与设备主管部门交流,与车间管理人员讨论,磨破了嘴、遛细了腿,终于找到了更适合的工业水调整方案。调整操作后,不仅工业水用量减少了,而且锅炉设备冷却水温升整体提高了3度~5度,每天可以节约600吨工业水呢!

热电厂以对标管理工作为落脚点,调整运行模式,更新工艺参数,促进三基工作向精细化管理延伸。目前,这个厂已实施的节能项目中,锅炉车间机泵冷却水量每天节水达 600吨,1、2号除铁器更新后一年可节约电能8万千瓦时。

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