120吨转炉低铁耗冶炼生产实践

2019-08-13 07:44袁仕兵杨创煌吕康建
中国金属通报 2019年7期
关键词:废钢水罐钢水

袁仕兵,杨创煌,吕康建

(九江萍钢钢铁有限公司,江西 九江 332500)

关键字:转炉;低铁耗;废钢比

资源节约、绿色环保的发展道路是目前钢铁企业的发展方向,同时也是国家推进经济结构调整、转变发展方式的必由之路。废钢属于一种可循环再生、环保的资源,并且废钢产量逐年增加,因此,提高转炉废钢比是国内外企业发展的必由之路。国外一般采用提高铁水温度,废钢预热等方式补偿铁水消耗减少造成的热量减少[1],九江炼钢厂借鉴文献方法采用铁水包加废钢[2]、全废钢冶炼等方式,提高废钢利用率,降低吨钢铁水消耗量,在节能环保的同时充分做到提产增效。

本文主要对九钢低铁耗炼钢过程中铁水罐中加废钢、运输过程中铁水的热量损失、全废钢冶炼等几方面进行分析,从而得出低铁耗炼钢相应的措施,确保低铁耗炼钢顺利实施。

1 转炉热平衡

全连铸生产钢水必须具备稳定而合适的温度,因此低铁耗炼钢过程中必须以保证转炉热平衡为前提,转炉热量收支主要有以下几方面:Q总=Q钢水+Q铁水+Q废钢+Q辅料+Q其他

其中:Q总—转炉总热量;Q钢水—钢水热量;Q铁水—铁水物理热与化学热;Q废钢—废钢吸收热量;Q辅料—辅料吸收热量;Q其他—其他部分热量主要包括烟气、喷溅损失等。

低铁耗炼钢过程中,冶炼操作方式不变,Q辅料与Q其他等热量基本保持不变,因此,主要通过调节Q铁、Q废钢与Q钢水来实现转炉热平衡的稳定性。表1为理论与实际计算废钢比比较,根据热平衡理论计算值可以看出理论废钢比远高于实际废钢比,增加废钢用量是可行的。而从低铁耗炼钢后的理论实际值比较可以看出,采用此废钢铁水配比热平衡偏低,需要配合提高Q铁水和降低Q钢水才能够实现。

表1 低铁耗炼钢前与设定低铁耗炼钢后冶炼条件下废钢比

Q铁水热量来源主要包括铁水的物理热与化学热[3],在铁水成分波动不大情况下,铁水化学热基本保持不变,提高铁水物理热利用率成为提高Q铁水的主要手段,铁水物理热的利用率也成为转炉冶炼能否稳定顺行的关键因素[4]。降低Q钢水主要手段则是缩短生产周期与钢水保温工作,此方面能够快速见效,因此本文不进行探讨。本文对低铁耗炼钢研究主要从铁水与废钢两方面共同着手,在保证转炉顺行的情况下提高降低铁水消耗。

2 铁水罐加废钢

在铁水热量有富余情况下,九钢通过向铁水罐内加入清洁废钢预热,再进行出铁操作,通过废钢熔化吸收部分铁水物理热,增加铁水量,从而提高废钢比和钢产量。图1为铁水罐内加废钢前后转炉入炉铁水温度对比,从图中可以看出,铁水罐内加废钢后转炉铁水入炉温度整体出现下降,铁水温度平均值由1368℃下降至1318℃。

图1 铁水罐加废钢前后铁水温度分布

图2 、图3为铁水罐内加废钢前后转炉终点温度及终点碳分布图,从图2中可以看出加废钢后转炉热量明显下降,终点温度小于1630℃炉次增加明显,易造成转炉拉后吹,对转炉炉况及钢铁料消耗等造成不良影响。从图3中可以看出铁水罐内加废钢后终点碳小于0.08%炉次也同样增加,同样证明了铁水罐加废钢后易出现热平衡偏低情况。

图2 铁水罐内加废钢前后转炉终点温度分布

图3 铁水罐内加废钢前后转炉终点碳分布

3 铁水热量损失及措施

图4为某段时间内九钢高炉出铁温度分布图,从图中可以看出高炉出铁温度基本上控制在1460℃-1505℃之间,平均为1493.6℃,波动范围为45℃,铁水温度较集中,说明高炉出铁的温度较为稳定。

图4 高炉出铁温度

同一时间内九钢转炉入炉铁水温度则分布在1250℃-1380℃之间,如图5所示,波动范围在130℃,较高炉出铁铁水温度波动范围增加了85℃,转炉入炉铁水温度波动较大,给转炉冶炼操作带来极大的难度,并且铁水入炉平均温度为1318℃,转炉入炉铁水温度偏低不利于铁水罐加废钢。

图5 采取保温措施前转炉入炉铁水温度

九钢主要采取以下措施减少铁水物理热的损失,确保铁水罐内加废钢后铁水物理热满足转炉炼钢要求[5]:①根据铁水量确定当前铁水罐使用量,确保每罐铁水运输周期接近且周期不过长,减少铁水运输过程散热和铁水罐空冷导致的吸热;②高炉出铁后铁水罐内保温剂均为2包,规范操作,减少由于保温剂不足造成的热辐射损失;③高炉按照铁水罐的空罐时间先后出铁,转炉则按照先到先用的原则,缩短铁水罐的运行周期,减少热量损失。

4 低铁耗炼钢实践效果

从图6可以看出,通过提高铁水物理热利用率、铁水罐加废钢、全废钢冶炼等几项措施后,转炉终点碳从整体上有了明显提升,终点碳0.08%-0.15%间炉次较未采用低铁耗炼钢前增加了7.86%,而转炉终点温度则变化不大。

图6 采用铁水罐加废钢、废钢槽改造后的转炉终点与未实行低铁耗炼钢前比较

通过尝试后,九钢低铁耗炼钢采用全废钢+铁水罐加废钢相结合的方式进行。从图7中可以看出,通过采取低铁耗炼钢后,铁水带入碳含量明显下降,九钢120吨转炉供氧时间整体上呈下降趋势,平均炉钢供氧时间降低17s,配合连铸提拉速等措施,生产节奏得到了很大的提高。

图7 采用低铁耗炼钢前后九钢120吨转炉供氧时间变化

通过低铁耗炼钢的各项措施,九钢120吨转炉吨钢铁水消耗从850kg/t下降至820kg/t。通过降低铁耗,最大限度的利用有限铁水提高炼钢产能。

5 结论

通过铁水保温措施,九钢120吨转炉入炉铁水温度提高了9℃。采用废钢电磁吸盘、废钢槽改造,转炉入炉废钢总量得以确保,与铁水罐加废钢相配合,九钢吨钢铁水消耗由850kg/t下降830kg/t,废钢比达到设定目标值。

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