低渗透煤层液态CO2压裂增透研究

2019-08-20 11:34李俊堂
采矿技术 2019年4期
关键词:透气性液态水力

李俊堂

低渗透煤层液态CO2压裂增透研究

李俊堂

(山西离柳焦煤集团有限公司,山西 吕梁市 033000)

针对高瓦斯低的难题,渗透煤层抽采效率低,以山西某煤矿为实验矿井,基于液态CO2压裂本构模型,采用FLAC数值模拟软件对液态CO2压裂后的影响区域进行分析,确定了钻孔间距,并根据模拟结果进行了应用分析,研究结果表明,液态CO2爆破压裂最优的钻孔爆破间距为8.5 m;液态CO2爆破后具有很好的消突效果,爆破后瓦斯抽采浓度增加了45.7%;液态CO2爆破后,煤层透气性大幅提高,煤层透气性系数提高了 18.3倍。

煤矿安全;液态CO2;数值模拟;压裂增透

0 引 言

我国煤层开采已进入深部开采阶段,最大开采深度已达1400 m,深部开采面临“三高一低”的问题,煤层透气性低,瓦斯抽采难度增大,而卸压增透技术是解决低渗透煤层的有力武器[1-4]。

对于卸压增透技术,国内外众多学者进行了大量的研究。庞成[5]采用水力压裂技术在白皎煤矿进行了应用,针对该矿的地质特征以及煤层赋存条件,分析了水力压裂的力学机制,通过模拟计算了该矿的水力压裂技术参数,并进行了现场应用,水力压裂后,单孔瓦斯抽采量是非压裂区域的6.7倍,同时,水力压裂半径可达到80 m以上,水力压裂后瓦斯抽采钻孔施工量减少了33%,施工时间得到大幅降低;郑迅[6]以丁56~22240工作面为试验工作面,针对该工作面长期瓦斯异常现象,采用深孔松动爆破技术进行瓦斯治理,阐述了深孔松动爆破治理瓦斯机理,并给出了深孔松动爆破钻孔装药流程,松动爆破后该工作面风巷瓦斯浓度保持在0.32%左右,且在工作面回采过程中,没有出现瓦斯异常现象;张建军等[7]针对煤矿煤层低渗透的问题,采用液态CO2技术进行压裂,阐述了液态CO2爆破增透机理,并对压裂过程中裂隙发育特征进行了分析,研究结果表明,液态CO2增透技术可以产生高压气体、冲击波,液态CO2增透爆破最终形成以爆破孔为中心的粉碎区、破裂区和震动区3个 区域。

以上学者针对低渗透煤层卸压增透技术主要采用的是松动爆破、水力压裂、液态氮气压裂3种方法,前2种压裂技术存在一定安全隐患,第3种方法由于其吸附性弱于甲烷,因此,效果极差,本文以山西某矿为试验矿井,采用液态CO2技术进行压裂增透。

1 CO2增透机理

CO2气相压裂增透技术主要是CO2由液态转变为气态的过程中体积迅速变大,让煤层产生裂隙并且进一步发育,使得煤层中的瓦斯流通通道进一步增多,流速加快。在CO2由液态变为气态的瞬间,能够使得煤层产生大量裂隙,煤层中被压实的裂隙重新被打开,煤层渗透率、透气性得到有效提高,煤层中吸附状态的瓦斯大量转变为游离状态的瓦斯。同时,CO2吸附能力大于瓦斯吸附能力,瓦斯被CO2置换出来,瓦斯通过裂隙流出,极大地降低了煤层中的瓦斯含量[8-16]。其装置结构如图1所示。

图1 CO2压裂系统

2 CO2压裂模拟

2.1 模型建立

采用FLAC数值模拟对CO2压裂裂隙发育特征进行数值模拟。压裂模型为50 m×35 m×5 m。在模型中心位置布置压裂钻孔,压裂钻孔设置为97 mm,压裂钻孔设置长度为20 m,装入CO2的量为1.5 kg,瞬时最大冲击力为300 MPa,相关参数煤层容重为1.42 g/cm3,剪切模量为0.48 GPa,煤层内聚力为1.1 MPa,煤层单轴抗拉强度为0.58 MPa,煤层体积模量为1.39 GPa。

图2 模型建立

2.2 模拟结果与分析

数值模拟结果如图3所示。

图3 数值模拟结果

由图3可知,当爆破钻孔的间距为12 m时,由于爆破冲击半径小于6 m,因此,大部分煤层没有受到液态CO2的冲击,煤层没有受到影响,没有起到压裂作用;当爆破钻孔间距为10 m时,爆破有效区域大幅度提高,仅有很小的一部分没有受到影响;当爆破钻孔的间距为8 m时,整个煤层区域全部被液态CO2冲击波影响,爆破区域不存在未被压裂的区域,效果较好。综合以上模拟结果以及钻孔施工量的成本问题,将爆破钻孔布置为8.5 m时,就可以达到最好的压裂效果[12-17]。

3 应用分析

3.1 钻孔布置

按照数值模拟的结果进行钻孔布置,钻孔直径设置为97 mm,钻孔深度为60 m,具体布置如图4所示,压裂装置如图5所示。

3.2 效果分析

(1)消突效果。压裂过程中对工作面巷道瓦斯进行实时监测,其数据如表1所示。由表1可知,工作面进行CO2爆破后,其1值多在0.37~0.41 mL/(g•min1/2),值多集中在1.8~2.1 kg/m之间,瓦斯含量为6.49 m3/t。说明进行CO2爆破后具有很好的消突效果。

图4 钻孔布置

图5 压裂装置

表1 监测数据

(2)增透技术。对CO2压裂后瓦斯抽采浓度进行分析,爆破后瓦斯抽采浓度增加了45.7%,经分析,CO2爆破后,产生大量的裂隙,同时,吸附状态的瓦斯转变为游离状态的瓦斯,这些瓦斯经爆破产生的裂隙进入瓦斯抽采巷道里,同时,CO2的吸附能力明显高于甲烷,使得瓦斯抽采保持高水平状态。

(3)煤层渗透率。液态CO2压裂结束后对压裂后的煤层透气性进行测试分析,发现煤层透气性由压裂前的0.068 m2/(MPa2•d)升高到压裂后的1.25 m2/(MPa2•d),煤层透气性系数提高了18.3倍,保证了瓦斯抽采效果。

4 结 论

基于液态CO2压裂本构模型,采用FLAC数值模拟软件对液态CO2压裂后的影响区域进行分析,确定了最佳钻孔间距,并根据模拟结果进行了应用分析,得出以下结论:

(1)运用数值模拟以及有效钻孔间距理论,得出最优的钻孔爆破间距为8.5 m。

(2)液态CO2爆破后具有很好的消突效果。

(3)爆破后瓦斯抽采浓度增加了45.7%,CO2爆破后,产生大量的裂隙,同时,吸附状态的瓦斯转变为游离状态的瓦斯,这些瓦斯经爆破产生的裂隙进入瓦斯抽采巷道里,同时,CO2的吸附能力明显高于甲烷,使得瓦斯抽采保持高水平状态。

(4)液态CO2爆破后,煤层透气性由压裂前的0.068 m2/(MPa2•d)升高到压裂后的1.25 m2/(MPa2•d),煤层透气性系数提高了18.3倍。

[1] 王晓蕾,秦启荣,熊祖强,等.层次注浆工艺在松软巷道破碎围岩加固中的应用[J].地下空间与工程学报,2017,13(1):206-212.

[2] 熊祖强,王晓蕾.承压水上工作面破坏及裂隙演化相似模拟试验[J]. 地下空间与工程学报,2014,10(5):1114-1120.

[3] 王晓蕾.深部巷道破碎围岩注浆加固效果综合评价[J].地下空间与工程学报,2019,15(3):675-702.

[4] 熊祖强,王晓蕾.复合顶板综放面覆岩破坏及裂隙演化相似模拟试验[J].中国安全生产科学技术,2014,10(10):22-28.

[5] 庞 成.水力压裂在白皎煤矿低透气性煤层中的应用[J].工业安全与环保,2017,43(3):26-28.

[6] 郑 迅.深孔松动爆破治理瓦斯技术应用研究[J].内蒙古煤炭经济,2018(4):113-113+117.

[7] 张建军,廖 奇.低透煤层液态CO2爆破致裂特征[J].煤炭技术,2018,37(6):188-190.

[8] 郑吉玉,王公忠.低透气性煤层松动爆破增透效应研究[J].爆破, 2018, 35(2):37-40

[9] 饶兴江.肥田煤矿水力压裂增透技术试验[J].陕西煤炭,2018(5): 40-43

[10] 马 砺,魏高明,李珍宝,等.高瓦斯煤层注液CO2压裂增透技术试验研究[J].矿业安全与环保,2018,45(5):6-11.

[11] 巩跃斌,华明国,刘 垒.高瓦斯矿井长钻孔CO2气相压裂增透试验研究[J].煤,2018(11):6-8.

[12] 丁 勇,马新星,叶 亮,等.CO2破岩机理及压裂工艺技术研究[J].岩性油气藏,2018,30(6):1-10.

[13] 陈立强,田守嶒,李根生,等.超临界CO2压裂起裂压力模型与参数敏感性研究[J].岩土力学,2015,36(2):125-130.

[14] 孙可明,吴 迪,粟爱国,等.超临界CO2作用下煤体渗透性与孔隙压力−有效体积应力−温度耦合规律试验研究[J].岩石力学与工程学报,2013,32(2):3760-3767.

[15] 陆友莲,王树众,沈林华,等.纯液态CO2压裂非稳态过程数值模拟[J].天然气工业,2008,28(11):93-95.

[16] 岳立新,孙可明.超临界CO2作用时间对煤渗透率和孔隙率的影响规律研究[J].应用力学学报,2018,35(5):1170-1176.

[17] 何福胜,毕建乙,王海东.液态CO2相变致裂增透强化抽采技术研究[J].中国矿业,2018,27(S2):146-150.

(2018-12-06)

李俊堂(1964—),男,主要从事煤矿安全的研究与管理工作,Email:3042994613@qq.com。

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