火电厂风机振动信号干扰原因分析及处理

2020-02-16 23:17陈飞翔林金星
设备管理与维修 2020年17期
关键词:卡件机柜接线

陈飞翔,林金星,潘 宁

(华能国际电力股份有限公司南通电厂,江苏南通 216000)

0 引言

送风机、引风机、一次风机是火电厂最重要的辅机之一,在风机运行时必须监测风机振动信号,振动偏大时可能导致电机轴承损坏、风机机壳、叶片和通道损坏等,重要风机往往设置振动大跳闸的保护。如果风机振动信号存在干扰,产生虚假的“大振动”情况,在规定延时时间后仍高于跳闸值可导致风机跳闸。某电厂多次发生过送风机垂直轴振瞬间突变、磨煤机或凝泵启动瞬间送风机垂直轴振突变、相邻机组引风机启动时,引风机振动测点突变等情况。

1 信号干扰来源

该电厂风机振动信号测量采用本特利3300 系统,探头为加速度式传感器,所测振动信号为DC(0~10)V 电压信号,经卡件处理为(4~20)mA 电流信号送入DCS 控制系统。现场设置振动接线柜,探头至接线柜采用专用铠装电缆,现场接线柜至控制电子间采用屏蔽电缆。在机组调停期间进行专项检查,发现可导致振动信号干扰的来源主要有8 个。

(1)屏蔽线不连贯。现场接线时,有信号源处的铠装电缆屏蔽线未接入就地柜,有DCS 侧屏蔽线未接入专用的振动卡件柜,造成屏蔽线无法实现全程连贯,不能起到屏蔽效果。

(2)电缆存在中间接头。在排查时发现,基建过程中一些振动信号的电缆在镀锌管中存在隐蔽的中间接头,并直接用绝缘胶带包裹。机组长时间运行后,一些绝缘胶带破损,接头与镀锌管壁接触,造成多点接地。

(3)信号源处屏蔽接地。现场振动探头的屏蔽线在就地柜、DCS 侧振动柜内接地,造成两点接地。

(4)电缆剥线处屏蔽线头裸露。基建施工过程中存在不足,部分电缆剥线处屏蔽线头裸露,没有用绝缘胶带包裹好,可能碰到金属外壳或相互之间有接触造成多点接地。

(5)电子间侧屏蔽接地不规范。多芯电缆的总屏蔽线和各芯的屏蔽接地不规范。DCS 振动柜屏蔽线原先仅将8 根总屏蔽线辫状绑扎后接地,备用电缆无标注,各电缆分芯的屏蔽线未接地。

(6)本特利卡件屏蔽接点与地之间电阻大。本特利系统接线时,通常现场来屏蔽线先接入本特利3300 卡件,再在卡件处统一接地[1]。实际检查发现屏蔽线接线端子与电源地之间电阻依次为6.6(引风机卡件)、7.5(一次风机卡件)、7.6(送风机卡件),超过标准范围(0.5)[2],电阻较大引起的电位差可引发干扰。

(7)电子间柜内屏蔽接地与系统接地之间电阻值偏大。振动柜内原屏蔽接地不可靠,原柜内屏蔽接地与系统接地之间电阻值偏大(要求1)。

(8)振动信号电缆与大功率辅机动力电缆存在交叉。机组运行过程中发现,启动磨煤机等辅机时,送风机的振动信号会发生阶跃突升,甚至达到跳闸值(因有延时,实际上未跳机)。现场检查发现动力电缆与信号电缆在敷设中存在交叉,没有做到完全的分桥架走线。

2 信号干扰整改

针对上述排查的信号干扰来源,制订专项整改方案。

2.1 保证屏蔽线全程连贯

(1)检查屏蔽线和电缆绝缘层,原电缆剥线处较短的屏蔽线采用专用接地线焊接延长。

(2)检查电缆走向,如在电缆管内有中间接头应重新改造,设置中转柜和中间端子排。

(3)重新布置端子排,在原接线基础上将现场侧缺失的屏蔽线接入端子。

2.2 确保“一点接地”

(1)核实所有屏蔽线、接地线,总屏蔽、每组信号的屏蔽以及备用芯的屏蔽线套号管。

(2)每组信号线和屏蔽线用热缩管包裹予以区分,确保接地互不相接。

(3)利用端子排或者接地铜牌将所有屏蔽线汇总。

(4)确定柜内接地点,核实总接点,在甩开电子间屏蔽线情况下测量屏蔽与接地点的电阻应符合要求[2],否则应检查是否多点接地。

2.3 振动柜内接地整改

原接地铜牌的背面与不锈钢机柜之间采用绝缘纸绝缘,但是绝缘纸的紧固螺钉与机柜间未绝缘处理,实质上铜牌与机柜仍接触,现改用绝缘子连接确保接地铜牌与机柜完全绝缘。原振动柜电源地处有一个金属片将电源地与机柜相连,电源地又引入到接地铜牌,相当于接地铜牌与机柜之间仍然相通。本特利3300 设计的接线为现场来屏蔽线先接入卡件,再由卡件处统一接地。实际情况是机架地与电源地之间的电阻过大,故而屏蔽线不经过机架直接接地,因此电源地可不接入接地铜牌。

2.4 特殊波形信号加装电容

在经过上述3 种措施整改后,在风机停运期间,引风机垂直振动信号仍有尖形波动,最大值达到4 mm/s。针对该情况,对引风机8 个振动信号的现场接线、屏蔽线、电缆、探头等进行检查,更换B 引风机马达侧垂直振动的探头,在电子间振动柜内A/B引风机马达侧水平振动端子处加装电容试验,其主要参数为:无极性,容量68 nF,额定电压63 V。

为了验证加装电容对测量的影响(是幅值削弱,还是增加阻尼),在风机停运期间,在引风机振动探头处进行相同幅度和频率地轻敲,发现加装电容前后对测量的幅值并无影响,可采用加装电容方式进行滤波。

3 信号干扰整改效果

整改后,风机两次试启动过程中,各个振动信号基本正常,在启动的瞬间,送/引/一次风机振动均正常,最大值仅2.5 mm/s左右。风机振动干扰情况得到很大的改善。

在机组正常运行期间,各风机振动信号未出现突变。当大功率辅机(如磨煤机、凝泵等)启动瞬间,原先风机振动信号阶跃突增的情况不复存在。

4 结束语

风机振动信号干扰整改过程中重点排查了引起信号干扰的可能因素,解决并实现了屏蔽线电气连续性、单点接地、信号电缆与动力电缆交叉、盘柜内接地等问题,解决思路符合规程规范,屏蔽线与总接地甩开、接合时所测电阻(分别为>30 M和0.1)符合规定要求。整改后风机运行平稳,整改有效。

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