J16块二元驱工业化试验地面预脱水器改造

2020-02-22 00:57贾代鹏
科学导报·学术 2020年53期
关键词:安全阀

贾代鹏

【摘 要】欢三联合站J16化学驱脱水系统建成投产初期,因预脱水器的油水界位仪测量范围不准,设备污水排放调节阀失控,污水排放不及时,导致设备操作压力过高,室内安全阀起跳,污油、污水从安全阀出口排放,污油罐容积满足不了排放液量,出现冒罐事故。为了消除事故隐患,并保证站内原油脱水系统正常运行,将原设计由油水界位控制污水排放,更改为通过设备的操作压力控制污水排放,在预脱水器进液口与污水出口设置压力变送器,考虑预脱水器的操作压力为0.4MPa,因此将污水出口压力控制在0.45MPa,当设备的操作压力大于等于0.45MPa时,污水出口的调节阀开启,设备操作压力达到0.4MPa时污水出口的调节阀关闭。通过上述改造可实现以较低的成本,在保证油气集输系统安全可靠运行的基础上,解决原油脱水罐事故罐的冒罐问题,。

【关键词】预脱水器;界位;安全阀;冒罐;压力变送器

1 J16化学驱原油脱水站概况

J16块二元驱产出的原油脱水设施建设在欢三联站内是独立的脱水系统,采用压力密闭工艺脱水。原设计规模处理液量为91.97×104t/a;处理油量为16.2×104t/a。目前站内处理液量76.83×104t/a(2200m3/d),处理油量为7.3×104t/a。原油脱水系统主要由加热设备、脱水设备、升压设备、储存设备和加药设备组成。

2原油脱水工艺

2.1.原油正常运行流程

2.2事故流程

2.3污水正常运行流程:

2.4污油流程:

预脱水器、电脱水器、加热炉排污→污油回收装置→原油预脱水器。

3主要工艺参数

二元驱含水原油脱水工艺设计参数表

4原油预脱水设备

4.1设备结构

4.2工作原理

油水混合物经过进液管进入预脱水器,在设备内通过聚结板将油水进行分离。分离后的油漂浮在设备的上方,通过油出口堰板进入出油管流出预脱水器;分离后的污水沉到设备的下方,通过水出口堰板进入污水出口管流出预脱水器。

4.3原设计方案

在预脱水器设备设置油水界位仪,通过测量油水界位的高度控制预脱水器污水排放。

5生产运行情况

5.1投产初期生产运行情况

欢三联合站J16化学驱脱水系统建成投产初期,因预脱水器的油水界位仪测量范围不准,设备污水排放调节阀失控,污水排放不及时,导致设备操作压力过高,室内安全阀起跳,污油、污水从安全阀出口排放,污油缸容积满足不了排放液量,出现冒罐事故。事故发生后,对油水界位仪进行调整。但是到目前为止该设施仍不能使用。

5.2整改措施

将原设计由油水界位控制污水排放,更改为通过设备的操作压力控制污水排放,预脱水器的操作压力为0.4MPa。在预脱水器进液口与污水出口设置压力变送器,污水出口压力控制在0.45MPa,当设备的操作压力大于等于0.45MPa时,污水出口的调节阀开启,设备操作压力达到0.4MPa时污水出口的调节阀关闭。目前预脱水器运行平稳,站内原油脱水系统运行正常。

5.3目前生产运行情况

预脱水器现运行压力0.4MPa,运行温度45—50℃,预脱后原油含水小于等于10%,采出液进站升温后产生的少量气体通过设备排气孔进行排放,每周排放一次。分离出的污水通过进出口压力变送器调节自动排放。通过设备的3个不同高度的取样看窗可以观察设备内的油水界面高度。

6总结

6.1设备優缺点

预脱水器设备优点是内部结构简单,工程造价低,操作控制点少,采用的是满罐运行,设备容积使用率高。缺点是处理的介质为液相,没有压缩性,在进液量不平稳时,油水界位波动较大,测量范围不准,设备的操作压力不好控制,操作难度大。

6.2设备适用性

原油脱水系统的正常运行是联合站系统的关键环节,对油田上下游生产有重要影响,因此采取恰当的措施改造原油脱水罐,可对油气集输系统提供可靠保障。该设备适用于没有天然气条件下的液相介质预脱水处理,其介质的粘度范围有待于进一步探讨。

6.3自动控制

原油预脱水器自控系统不能采用液位控制调节,应采用设备操作压力调节液位,在保证安全的前提下实现系统控制。并可将压力数据远传至值班室,为值班人员提供数据参考。

当工程设计存在欠缺,不能满足生产运行需求时,需要根据生产实际,不断分析总结出适应生产,方便操作管理的新思路,实现便于生产、流程可控、安全有效的目标。

(作者单位:中油辽河油田公司锦州采油厂)

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