超声波对粗粒高灰煤泥浮选效果的影响研究

2020-03-11 01:57柳开芳令狐丹马祥串
山东化工 2020年2期
关键词:精煤煤泥原煤

柳开芳,叶 艳,令狐丹,马祥串

(六盘水师范学院化学与材料工程学院,贵州 六盘水 553000)

我国南方的贵州省是煤炭资源的大省,其煤炭储存量约是南方12个省的煤炭量(市、自治区)[1-2]。2012年,贵州煤炭开采量为1.8亿t,占全国煤炭产量的4%,位居全国第四,预计2015年末煤炭产量将达到2.5亿吨。然而,贵州省煤炭入洗率非常低,在2010年末原煤入洗量仅为2765.8万吨,仅占原煤入洗率的17.3%。根据《贵州省“十二五”能源发展专项规划》的要求,2015年末贵州省的原煤入洗率要达到70%[3]。然而,随着采煤机械化程度的提高以及煤炭资源禀赋的恶化,高灰细粒煤泥浮选提质将面临更加严峻的挑战。主要问题表现如下:细粒级比例增加、高灰细泥量陡增,从而使得浮选精煤灰分居高不下,难以达标;选煤厂为保证最终精煤灰分,只能以牺牲精煤产率为代价,这将有损选煤厂的经济效益[4-5]。与此同时,随着进口优质煤炭的大量涌入,国内煤炭产能过剩,煤炭经济效益日益低迷,加之我国对洗煤厂生产过程中的环保设施要求越来越严格,进而使得目前洗煤厂经济效益雪上加霜。因此,寻找更优的分选提质手段,强化高灰细粒煤泥的分选效率,降低分选成本势在必行。

1 实验材料和方法

1.1 实验材料

本文采用的浮选煤泥来自贵州省六盘水市某选煤厂,全粒度级煤泥的工业分下如表 1所示。由表 1可知,原煤的煤泥灰分高达43.05%,挥发分很低,为14.78%,属于焦煤煤种。煤泥全粒度级筛分试验结果如表 2所示。由表 2可知,原煤煤泥中的0.50~0.20 mm含量高达49.26%,为煤泥的主导粒度级,同时此粒度级的灰分高达45.74%,略高于原煤煤泥灰分。因此,粗粒粒度级煤泥的浮选效果直接影响到原煤泥的整体浮选实验效果,故本文采用超声波对粗粒度级的煤泥进行处理,以改善其浮选效果。

表1 高灰煤泥工业分析(空气干燥基,%)

表2 高灰煤泥筛分试验(空气干燥基,%)

1.2 实验方法

1.2.1 超声波处理

本文采用的超声波频率为60 MHz,水温为20 ℃,功率为100 kW,超声波预处理时间分别为0 min,4 min,8 min,12 min和16 min。实验过程把实验煤样平均分成2份,分别放于500 mL的烧杯中,然后进行超声波预处理。

1.2.2 浮选实验

本采用的浮选机为XDF型号的浮选机,浮选槽为0.5 L,充气量为40 L/h,浮选矿浆浓度为60 g/L。浮选前矿浆预润湿2.0 min,然后加入捕收剂量为0.4 kg/t后搅拌2 min,再加入起泡剂100 g/t,搅拌10 s后打开气阀进行浮选实验,实验刮泡时间为2 min。

图1 超声波预处理后煤泥浮选效果

2 浮选实验结果与讨论

超声波预处理后的浮选实验结果如图1所示。随着超声波预处理时间由0 min增加到8 min,浮选精煤的产率由51.20%增加到57.29%,浮选精煤灰分由13.27%降低到12.30%。此后,随着超声波处理时间的进一步增加,浮选精煤的灰分略微降低到最低12.11%,而精煤产率降低较大,降低到51.98%。整个超声波处理过程中,浮选可燃体回收率变化不大,基本维持在80.0%左右。在超声波处理时间为8 min时,精煤的可燃体回收率达到最大值为83.44%。

3 结论

超声波预处理可以显著改善粗粒煤泥的浮选效果。超声波处理时间为8 min时,精煤的可燃体回收率达到最大值为83.44%,精煤产率为57.29%,灰分为12.30%。当超声波处理时间增加到12 min时,虽然得到的浮选精煤灰分最低为12.11%,但精煤产率仅为51.37%。因此,超声波对粗粒煤泥浮选效果作用最佳的时间为8 min。

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