延迟焦化装置低负荷运行工艺分析

2020-04-10 10:54宋树林
炼油与化工 2020年1期
关键词:分馏塔处理量露点

宋树林

(中国石油大庆石化公司炼油厂,黑龙江大庆163711)

受“新冠肺炎”疫情影响,某石化公司炼油厂成品油出厂困难,库存较高,需要炼油装置降负荷生产。为确保各装置在低负荷(低于设计最低负荷加10%负荷或结合实际情况确定)运行期间的平稳运行,要求各单位持续做好低负荷运行装置生产运行、工艺防腐、安全环保等方面存在的偏离设计问题或潜在隐患,评估风险、制定措施、落实责任,确保了实现各装置低负荷平稳运行[1]。

1 原料性质变化对比

该延迟焦化装置设计处理量3428 t/d,2019年9月~2020年1月装置最低处理量2400 t/d,装置负荷率70%以上,在设计范围内。装置不同负荷原料性质对比见表1。

表1 装置不同负荷原料性质对比

从表1 可以看出,不同处理量下,装置原料性质没有明显变化,与设计比较残炭值升高,结焦倾向增加,焦炭产率升高。

2 工艺防腐情况

2.1 空冷偏流

焦化装置相关空冷有汽油空冷E1115A-F,柴油空冷E1119AB,混合富气空冷E1206,稳定塔顶空冷E1027。

(1)加强分馏汽油柴油空冷检查,焦化装置汽油空冷及柴油空冷正常投用,检查未发生偏流情况。装置汽油空冷东侧1组增加假伴热,在汽油空冷发生偏流时,可以将东侧空冷切除。

(2)加强混合富气空冷E1206 检查,空冷出口温度控制在38~48 ℃,未发生偏流,运行平稳。

(3)加强稳定塔顶空冷E1207 调整,关小旁路,增加空冷介质流量,空冷出口温度2~15 ℃,出现偏流时,岗位及时调整空冷介质流量[2]。

2.2 铵盐结晶

(1)加强分馏塔顶空冷压降变化监控,焦化装置分馏塔塔顶及顶循系统运行平稳,空冷压降无增大趋势,未出现结盐加剧问题。

(2)车间对装置小接管进行全面排查,无泄漏情况发生。

(3)车间对重点部位保温全面排查,对缺少保温部位进行全面梳理,上报保温计划,择期整改。

2.3 低温露点腐蚀

焦化装置分馏塔顶核算露点温度,装置处理量2400~2700 t/d 之间调整时,分馏塔顶露点温度82~91 ℃之间,分馏塔顶回流温度最低时105 ℃,分馏塔顶温度119 ℃,均高于露点14 ℃以上。

(1)处理量2700 t/h,分馏塔顶压力100 kPa,换算绝压为200 kPa;分馏塔顶油含量20 t/h,气相10330 m3/h,水相5.9 t/h。汽油分子量按115 计算,计算出塔顶物料摩尔量,通过摩尔比计算塔顶气相中水分压所占的比例,然后结合塔压计算水分压为51 kPa,估算露点温度为82 ℃,见表2。

表2 处理量2700 t/d时分馏塔顶物料量

(2)装置处理量2400 t/h,塔顶压力100 kPa,换算为绝压为200 kPa;分馏塔顶油含量15 t/h,气相9960 m3/h,水相6.0 t/h。汽油分子量按115 计算,计算出塔顶物料摩尔量,通过摩尔比计算塔顶气相中水分压所占的比例,然后结合塔压计算水分压为73 kPa,估算露点温度为91 ℃,见表2。

表3 处理量2400 t/d时分馏塔顶物料量

(3)根据焦化装置烟气分析,由Müller 曲线法计算出SO3气体浓度,再由该浓度得出烟气露点腐蚀温度。延迟焦化装置SO2浓度最高为3 mg/m3,转化率为20%,SO3浓度0.6 mg/m3。

气体的体积浓度与质量浓度换算关系为:V=22.4×m/M,其中V,m,M 分别表示体积浓度,质量浓度及分子量。由此可以计算出,V=22.4×0.6/80=0.168×10-6。由体积浓度为0.168×10-6,可得露点温度为103 ℃。

装置加强加热炉排烟温度控制,加强加热炉空气预热器检查加热炉排烟温度120 ℃,高于露点温度(103 ℃)。

2.4 炉管结焦

(1)焦化装置加热炉炉管易结焦,装置低负荷生产时,车间提高各路注汽量,减缓结焦速度。同时,装置调整阻焦剂使用量,减缓结焦速度。

(2)车间每月使用红外成像仪监测炉管壁温变化趋势,及时调整加热炉火焰及热负荷分布,保证加热炉运行平稳。

2.5 水冷器运行

(1)延迟焦化装置水冷器多为1 组2 台,可以根据实际情况进行切除其中1台,以保证循环水流速。其中分馏塔顶水冷器E1116ABCD,共4 台,冬季温度较低,装置停用切除E1116B 循环水,保证其它3台换热器循环水流速。

(2)装置循环水换热器通过调整换热器热源副线控制温度,循环水出入口不进行大幅度调整,保证循环水流速大于0.9 m/s。

2.6 保温层下腐蚀

(1)车间建立小接管台账,全面排查,防止出现腐蚀泄漏问题。

(2)车间对高温部位及低温部位进行排查,增加保温棉,降低腐蚀风险。

2.7 特殊工况

(1)焦化装置辐射进料泵P1102 切削叶轮,机泵出口压力由4.0 MPa降低至3.0 MPa,减少介质对管线、阀门、控制阀等的冲刷腐蚀。

(2)装置低处理量时,急冷油量控制平稳,减少焦粉携带,防止油气线结焦。

(3)装置通过提高注汽,提高汽提蒸汽保证分馏塔顶含硫污水铁离子合格[3]。

3 工艺管控

3.1 工艺卡片执行情况

延迟焦化装置低负荷运行时,以下指标出现超标现象:

(1)焦炭塔顶温度,由于装置低负荷生产时,热量不足,相同预热时间内,预热不充分,焦炭塔内温度偏低,造成焦炭塔切换时塔顶温度波动超指标。

(2)加热炉出口温度,由于装置自2018年9月10日开工以来连续运行500多天,加热炉炉管壁温较高,车间为保证加热炉安全平稳运行,加强了加热炉管控,在火焰调整过程中,加热炉出口温度易出现波动超指标现象。

(3)加热炉氧含量,装置调火过程及管网瓦斯压力波动时,氧含量容易出现超标现象。

(4)重蜡集油箱温度,低负荷生产下焦炭塔预热时,分馏系统热源不足,导致重蜡油抽出温度低于指标[4~6]。

针对以上低负荷造成超指标的关键点,车间加大管理力度,要求岗位精心操作,缓慢调整,尽可能充分预热,同时,各岗位加强协调,尽量延长预热时间,减少预热波动[7~9]。

3.2 冬防检查情况

(1)盲肠死角及闲置管线检查。延迟焦化装置盲肠死角3 处,闲置管线及设备17 处,岗位、班长、车间三级管理,保证重点部位不出问题。

(2)高空防化冻排查。车间组织工艺、设备、安全,分组对全装置高空进行重点排查,对存在泄漏问题及时处理,同时检查高空仪表保温情况,保证装置平稳运行。

(3)低点排凝检查。车间工艺组将汽油流程上低点放空分别打开,检查是否存水冻凝,共计检查汽油部分3 处;加强液态烃脱水,实行液态烃脱水车间监管制度,保证脱水安全受控。

(4)装置存在的重大隐患。焦化装置仍然存在3 处较为重大隐患,分别为焦炭塔底盖泄漏,汽轮机结垢,T1101B 钻杆焊口存在泄漏风险。无新增重大隐患[10]。

4 采取的措施

(1)加强原料监控,延迟焦化装置设计处理量3428 t/d,2019年9月~2020年1月装置最低处理量2400 t/d,装置负荷率70%以上,在设计范围内。原料硫含量设防值0~0.3%,原料硫含量均在设防值内,无超标现象。2020年2月起装置处理量调整至2700 t/d,装置运行平稳。

(2)加强工艺数据监控,焦化装置低负荷下,工艺参数及防腐参数若发生变化,需进行变更,走相关审批程序。

(3)加强腐蚀数据分析监控,在装置低负荷运转期间,装置加强各防腐关键点监控,分馏塔顶水,压缩机组级间及出口排凝水数据均在指标范围内。

(4)加强易腐蚀部位外观检查,对重点部位进行超声测厚。

(5)加强岗位巡检,加强防冻防凝检查,同时,密切关注设备运行情况。

5 结束语

根据延迟焦化装置排查的低负荷生产数据,对照装置目前生产情况,在工艺、设备、防腐等方面无较大变化,装置目前运行平稳。

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