利用PIMS模型优化炼油厂装置的柴汽比

2020-04-10 10:54陈志远
炼油与化工 2020年1期
关键词:加氢裂化石脑油催化裂化

陈志远

(福建联合石油化工有限公司,福建泉州,362000)

受国际原油市场价格低位震荡、国内外经济增速放缓、国内柴油成品油市场日趋饱和、下游市场需求疲软等因素影响,柴油市场的需求放缓。面对市场压力,在加快供给侧结构性改革的驱动下,优化产品结构,降低柴汽比,增产汽油满足市场需求,是企业增效的重要手段[1]。石化企业根据市场需求结构的发展趋势及时调整生产方案,才能顺应市场形势,获得最大的经济效益。

1 降低柴汽比潜力分析

柴汽比指的是炼油企业柴油产量和汽油产量的比值。降低柴汽比需要从增产汽油、航煤和化工原料入手,简单有效的方法就是提高催化、重整等装置负荷,降低柴油加氢装置负荷。但在装置加工负荷受限后,要进一步降低柴汽比,就要从更深层次分析,合理安排物料流程走向,结合原油馏程切割、炼油流程走向优化生产方案。

PIMS(Process Industry Modeling System)模型是实现此优化目标的有效工具。主要优化考虑从2 个方面着手:(1)优化装置原料组分切割,按照“宜芳则芳、宜烯乙烯、宜油则油”的原则,针对不同的装置选择最合适的原料馏程组分,减少组分重叠度,降低柴油组分原料量;(2)优化组分的加工路线,由于原油性质的不同,石脑油馏分性质不同,不同二次加工装置产出的石脑油组分性质也不尽相同[2]。针对不同性质的组分选择最合适的加工路线:低碳直链烷烃最适合作乙烯裂解原料,异构烷烃更适合作为汽油调和组分,而环烷烃则适合作催重整的原料[3],合理安排石脑油流程走向,增产汽油。

1.1 降低柴油产能

炼化企业的柴油产品主要通过柴油加氢精制、加氢裂化、催化裂化等装置的运行获得。降低柴油产量必须从减产柴油加氢原料、优化加氢裂化原料结构入手,从源头上降低柴油精制装置进料量:降低柴油加氢装置的运行负荷,安排加氢裂化加工常三线、减一线,提高加氢裂化原料,增产化工原料,对加氢裂化装置实施技术改造生产航煤,降低柴油产品收率。同时对催化装置进行原料优化,催化装置增产汽油,最低化催化柴油产量,达到降低柴油产量的目标。

1.2 提高汽油产能

实施增产汽油的技术措施是降低柴油比的重要措施。催化汽油、半再生重整汽油占汽油调合组分的76.7%,其他调合组分(MTBE、芳烃汽油、甲苯、抽余油)约占23.3%。在装置安全平稳运行、产品质量合格的前提下提高催化装置汽油收率,提高汽油产量;通过优化轻烃回收石脑油馏程范围切割,增加连续重整、半再生重整原料的生产方案考虑,达到预期的汽油增产目标。

2 降低柴汽比的技术措施

2.1 优化轻烃回收石脑油切割范围及加工方案

轻烃回收石脑油切割点的不同,PONA 组分和芳潜含量的不同,进乙烯裂解和连续重整反应后,产品结构不同,经济效益不同:降低重石脑油的初馏点和终馏点,有利于增产高价值苯,但导致汽油产量减少;轻石脑油终馏点降低,有利于提高乙烯收率;提高重石脑油初馏点和终馏点,有利于增产汽油,但导致苯产量减少,同时轻石脑油终馏点提高,乙烯收率降低。因此需要以效益最大化为目标,选择最合适的馏程范围,石脑油切割做到“宜烯则烯、宜芳则芳、宜油则油”。

利用PIMS模型对轻烃石脑油组分进行逐段切割测算发现,轻烃回收塔底重石脑油50%回收点高达160 ℃,干点185 ℃,作为连续重整原料,催化剂生焦率高,同时芳潜低,不适合产PX,不适合作为连续重整原料;作为乙烯原料,乙烯收率低,经济性差,适合半再生重整装置生产高辛烷值汽油。PIMS 优化测算后,原设计乙烯原料的塔底重石优化为半再生重整原料,生产LPG、轻石脑油、高辛烷值重整汽油等组分,轻烃回收塔底重石作为半再生重整装置原料的产品分布见表1。

表1 半再生重整装置塔底重石原料产品分布

从表1 可以看出,重整汽油收率高达73.14%,预计全年可以增产汽油180 kt/a。

2.2 催化裂化装置实施LTAG技术改造

受柴油出厂销量限制,柴油升级到国Ⅵ,催化裂化装置柴油由于十六烷值低无法满足质量升级要求,需寻找解决方案。经PIMS模拟测算,催化实施采用LTAG 工艺技术改造,将催化裂化劣质柴油转化为高辛烷值汽油或轻质芳烃的新技术,有效降低公司的柴汽比。采用石油化工科学研究院的LTAG 技术,将催化装置催化轻柴送至加氢处理装置,改质后LCO 送至催化裂化装置提升管反应器底部柴油喷嘴,最小化催化裂化装置柴油产量,装置实施LTAG技术改造前后物料平衡见表2。

表2 催化裂化装置实施LTAG技术改造前后物料平衡

由表2 可知,采用LTAG 技术后,催化裂化装置汽油产率增幅7.83%,催化柴油收率降幅为12.57%,预计全年增产汽油27.5 kt/a,可以减产柴油44 kt/a,LTAG 可降低催化柴油产量,增加汽油产量,降低柴汽比,柴油品质得到改善。其中催化LCO 多环芳烃含量由38.7%下降到7.5%,油品密度由943.1 kg/m3下降到896.6 kg/m3,十六烷指数提高7.7,改质后的柴油通过催化装置裂解后,催化汽油中的烯烃增加1.55,芳烃增加0.23,汽油的辛烷值增加0.6,产品附加值得到提高。

2.3 增产化工原料,降低柴油产量

2.3.1 常三线、减一柴油作原料该加氢裂化装置原料为减压轻蜡,实际生产中,由于柴油销售约束,原油加工负荷偏低,长期只有60%,使得加氢裂化装置原料短缺,负荷较低。经过PIMS测算,将常三线和减一线并入LVGO,增加加氢裂化原料,提高加氢裂化负荷,增产化工原料,对公司提高原油加工负荷,降低柴汽比作用效果非常明显,2013年大修改造后,将常三线、减一线柴油经流量计计量后,引至常减压装置轻质蜡油去加氢裂化管线上,作为加氢裂化装置原料。既降低了柴油产量,又弥补了加氢裂化装置原料的不足。常三线、减一线柴油作加氢裂化装置原料后,主要转化为干气、液化气、石脑油、航空煤油等组分,其中,液化气、轻石脑油和尾油可作乙烯裂解原料,增加乙烯装置负荷;重石脑油可作重整装置原料,增产重整汽油及PX 产品,航空煤油可作为成品直接出厂。在反应器床层温度不变情况下,常三线、减一柴油作加氢裂化装置原料的产品分布情况见表3。

表3 常三线、减一柴油作加氢裂化装置原料的产品分布

由表3 可见,常三线柴油经加氢裂化后,转化为干气、液化气、石脑油和航空煤油的比重达62.51%,增加了石脑油和航空煤油产量。常三线、减一柴油进加氢裂化装置流量80 t/h,减产柴油438 kt/a,同时增产重整装置原料182 kt/a。

2.3.2 催化重柴作加氢裂化装置原料用PIMS 模型模拟测算,催化重柴改为加氢裂化原料,既提高催化裂化装置负荷增产汽油,降低柴汽比,又提高加氢航煤芳烃含量。2015年检修改造时,将催化裂化重柴引至加氢裂化装置作原料。既解决加氢裂化装置原料不足,又解决了催化重柴的去路。催化裂化柴油经加氢裂化反应的产品分布见表4。

表4 催化重柴作加氢裂化装置原料的产品分布

由表4可见,柴油经加氢裂化反应后,干气、液化气、石脑油和航空煤油收率达53. 51%,减少柴油产量同时,增加了石脑油和航空煤油产量。催化裂化柴油进加氢裂化装置流量按20 t/h,可减产柴油93.7 kt/a,同时增产重整装置原料45.6 kt/a。

2.4 柴油加氢实施MHUG改造,生产乙烯原料

800 kt/a柴油加氢精制装置主要原料是催化柴油、直馏柴油。为减少柴油产量、增加化工料产率,经PIMS 测算,2015年将原800 kt/a 柴油加氢精制装置更换催化剂改造为多产化工原料的柴油加氢改质MHUG 装置,生产乙烯原料。改造后,装置将加工低氮直馏柴油原料,生产部分石脑油以及加氢改质柴油,以降低柴油产量、满足重整装置和乙烯裂解装置对原料的需求,可以测算出加氢裂化柴油作乙烯裂解原料时,乙烯收率为23%~25%,丙烯收率为14%~16%,加工效益较好,同时又可大幅降低柴油产量,MHUG装置产品分布见表5。

表5 MHUG装置产品分布

由表5 可知,MHUG 装置按照乙烯原料方案生产,负荷按照60 t/h 计算,可增产石脑油75 kt/a,减产柴油约395 kt/a。

3 结论

通过应用PIMS 模型对装置进行测算,实施优化石脑油加工流程,将轻烃回收塔底重石改做半再生重整原料,生产汽油;催化裂化装置同时实施LTAG 技术改造,增产催化裂化装置原料,增产汽油;再用常三、减一线柴油作为加氢裂化原料;柴油加氢实施MHUG 改造,生产乙烯原料,减产柴油等措施,有效地降低了柴汽比,在低原油加工负荷下,满足乙烯、芳烃2 套化工装置的高负荷运行。截至2019年12月,在不增加和减少原油加工负荷的条件下,柴汽比由原来的2.3降至1.36,比设计值降低了50%,减产柴油约970.7 kt/a,同时增产汽油、石脑油、航空煤油及乙烯裂解原料约510 kt/a。

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