两种防渗措施在瓦山水库除险加固工程中的设计应用

2020-04-11 01:37
治淮 2020年1期
关键词:坝基帷幕防渗墙

二十世纪五六十年代我国掀起水库建设热潮,由于处于特定的历史条件,无施工要求,未清基或清基不彻底,未分层填筑碾压,后期加高培厚也未按碾压式土坝技术要求施工,致使坝体土质杂乱,不密实,大坝渗漏比较严重。

一、工程概况

瓦山水库地处滁州市全椒县马厂镇,马厂河的支流的上游,属长江流域滁河水系。其正常蓄水位80.5m,设计洪水位82.01m,校核洪水位82.67m,集水面积5.3km2,总库容383万m3,是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合利用功能的小(1)型水库。大坝坝顶高程83.0m,最大坝高15.3m,坝顶长度230m,水库下游有援朝坝、马厂镇、合宁高速公路、宁西铁路及312 国道,地理位置十分重要。

二、工程地质情况

根据地质勘探资料,在加固范围0+000~0+230整个坝段内从坝顶至坝基为:0 层坝身人工填土,以重粉质壤土夹碎石为主,坝身填土厚度为9.1~14.6m,相应高程为68.65~74.50m。现场钻进时漏水严重,钻孔中经常发现较大漏水通道。钻孔注水试验成果表明,试验深度0~4.0m时,坝身渗透性较小,为1.0×10-5cm/s,试验深度4.0~8.0m,渗透系数较大,为1.0×10-3cm/s,属中等透水性。坝身填土平均渗透系数为5.0×10-3cm/s,不满足《设计导则》中对均质土坝防渗体压实后的渗透系数不大于1.0×10-4cm/s的要求。根据现场调查,坝基(桩号0+060-0+110、0+140-0+180)长期渗漏,导滤砂沟淤堵失效,二级平台上桩号0+050-0+090、0+170-0+190 两段长年呈沼泽状,1991年和2003年两次大洪水期间,局部坝段渗流出逸点高达79.8m,仅比正常蓄水位80.5m 低0.7m。以上情况说明,坝身土质结构较松散,抗渗能力较差,给大坝安全运行带来一定隐患。

勘察范围内主要揭露坝基地层为绢云石英千枚岩强风化、绢云石英千枚岩中等风化及绢云石英千枚岩微风化。现自上而下分述如下:①1绢云石英千枚岩强风化:灰白色,中粗砂状,湿,含石英、云母等矿物质,呈稍密~中密状,层厚0.4~1.6m,层底高程在67.05~73.50m。①2绢云石英千枚岩中等风化:灰白、青灰色,较破碎,裂面粗糙,含云母、石英,呈硬~坚,层厚1.1~2.0m,层底高程65.35~72.40m。①3绢云石英千枚岩微风化:青灰,破碎,裂面粗糙,呈坚,该层未揭穿。已揭露最大厚度3.7m,最深层底高程61.65m。

三、大坝防渗加固

1.防渗加固范围

从坝身质量检查资料表明,筑坝填土无质量标准。故在运行期间,坝身普遍存在渗漏,坝基坝身结合部处理较差或未做处理,通过渗流计算分析并结合大坝运行情况,瓦山水库大坝的坝体浸润线甚高,下游坝坡出逸点高程基本在76.0~77.4m左右,最高高出地面6.8m,且无任何防护措施,对下游坝坡的渗透稳定和抗滑稳定均有严重威胁,危及大坝安全运行。因此需对大坝全坝段进行防渗加固处理,即从桩号0+000~0+230,全长230m。

2.坝体、坝基防渗加固措施

由于该坝坝体存在严重的渗漏问题,根据瓦山水库的工程现状,结合目前土石坝防渗加固技术,以及已建工程经验,防渗处理采用垂直防渗技术,本次防渗加固方案经过多种方案经济技术比较,最终选定多头小直径深层搅拌喷灌浆造墙。考虑到右坝肩绕渗的问题,采用帷幕灌浆处理。

(1)多头小直径深层搅拌喷灌浆造墙

多头小直径深层搅拌喷灌浆造墙技术,是运用特制的多头小直径深层搅拌桩机把水泥浆喷入土体,同时钻头旋转搅拌,使喷入土层的水泥浆液与原土粒充分拌和在一起,形成抗压强度比天然土强度高得多,渗透系数较小,并具有整体性、水稳定性的桩柱体。将桩柱体互相搭接连成一列,形成连续墙体起到截渗作用。

多头小直径深层搅拌喷灌浆造墙,该技术成墙价低,取材方便,施工速度快,施工工序少,工效高,成墙耐久性好,且不受库水位的影响。该技术在长江大堤和淮河大堤上得到广泛应用,有较成熟的经验,取得了较好的经济效益和社会效益。

①方案布置

截渗墙布置于坝顶中轴线上,由于墙体强度较大,考虑到坝顶要修建路面,为防止不均匀沉陷,截渗墙顶高程定为82.7m。墙体穿过坝身重粉质壤土,伸入坝基不透水或弱透水层2.0m,形成一道完整的防渗体系,以控制坝体渗流,降低坝体浸润线,防止坝体产生渗透破坏,墙底高程在66.5~73.5m,最大成墙深度约16.2m。

②施工机械的选用

选用转盘式ZCJ-25型多头深层搅拌桩机。该机有3~5个头,根据已完工程经验,选用5个钻头,一个工艺流程可形成一个单元防渗墙。钻杆间距为320 mm,钻杆之间带有连锁装置。

③截渗墙厚度及孔径

截渗墙厚度按公式T=ΔH/[J]计算。

式中:

T—最小防渗墙厚度(m);

ΔH—最大上、下游水头差(m);

[J]—截渗墙允许水力坡降,参考相关资料取60。

上、下游最大水位差取14.17m,经计算得T =0.24m,考虑到施工可能带来的垂直偏差,选用桩径为400mm,搭接处理论最小成墙厚度142mm,桩间最大搭接30mm,若施工造成的桩体倾斜度控制在0.4%以内,单元间桩最大搭接30mm+0.4%H(H—防渗墙深度)可满足截渗墙厚度的要求。

④造孔方法及施工参数

根据所选机型特点,施工时先完成1 单元5 孔造墙,然后再进行下一单元5 孔造墙,以此类推实现全坝段防渗造墙,单元与单元之间搭接厚度要满足施工造成的桩体倾斜度要求。根据工程实际情况初步选定施工参数见表1。具体实施时可通过现场试验和室内试验进一步认证参数的合理性,质量检查时通过开挖检查、取芯试验、注水实验、超声波检测等方法来检验防渗墙的防渗效果是否达到设计要求。

综上所述,采用多头小直径深层搅拌喷灌浆造墙,选用转盘式ZCJ-25型多头深层搅拌桩机。截渗墙底部深入坝基绢云石英千枚岩强风化2m,顶高程82.7m,最大成墙深度16.2m,成墙最小厚度24cm。

(2)帷幕灌浆

①防渗标准

a.深度:根据《碾压式土石坝设计规范》的有关规定,基岩相对不透层透水率宜为5Lu。基岩防渗帷幕灌浆的目的是封堵基岩裂隙渗漏通道,降低坝后承压水头,防止产生渗透破坏,防渗灌浆帷幕下限依照勘探孔资料深入透水率q ≤5.0Lu以下5m弱透水层。

b.孔排距:设计帷幕为单排孔,孔距2.0m,分三序施工。钻孔为铅直孔,钻孔直径不小于56mm。

c.灌浆压力:工程设计灌浆压力为0.6MPa,闸基和基岩接触段可适当降低灌浆压力。

d.灌浆方式和方法:灌浆方式为循环式。灌浆方法为自下而上灌浆法和综合灌浆法。

e.灌浆材料:结合工程的实际情况,灌浆采用P.0.32.5 普通硅酸盐水泥。

f.浆液变换:按自稀变浓原则,浆液配比采用重量法配制,即:5∶1、3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1、0.5∶1。

g.封孔:全孔灌浆结束,采用“置换和压力灌浆封孔法”或“压力灌浆封孔法”,排除孔内稀浆,将全孔封填密实。

②防渗帷幕灌浆线路布置

防渗帷幕灌浆线路布置以满足防渗要求、线路短、施工难度小、工程量小为原则,同时考虑与坝体防渗的可靠衔接。坝基防渗主要结合坝体防渗,防渗墙最大埋深22.5m,故采用沿多头小直径防渗墙轴线上游侧钻孔布置防渗灌浆帷幕方案,桩号范围0+000~0+040。

表1 多头小直径深层搅拌喷灌浆造墙施工参数表

③帷幕灌浆与多头小直径深层搅拌喷灌浆造墙的连接

帷幕灌浆主要处理坝基与坝身结合部位,与多头小直径深层搅拌喷灌浆造墙重叠1.0m,保证防渗的连贯性。大坝防渗纵剖面图见图1。

四、结语

图1 大坝防渗纵剖面图

(1)本次大坝防渗加固后,经过采用河海大学工程力学·南京水准科技有限公司开发的AutoBANK有限元计算软件程序进行计算分析,防渗墙后坝体浸润线降低很多,有利于坝体稳定,出逸渗透比降也较加固前有明显下降。根据实地勘察,瓦山水库正常蓄水位时大坝渗流出逸点高程71.2m,较防渗加固前出逸点高程76.0m 下降了4.8m,防渗效果明显。

(2)多头小直径深层搅拌喷灌浆造墙防渗技术是一门新的截渗技术,具有工效高、成本低、施工安全等特点,可以保证水库正常蓄水的情况下施工,即使在汛期也不影响施工。

(3)多头小直径深层搅拌喷灌浆造墙深度有所限制,且难以进入基岩,因此采用帷幕灌浆与之配合使用能起到更好防渗效果,确保了工程效益的正常发挥■

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