芜湖新兴焦炭置换法停炉新工艺

2020-06-11 02:00李珏明李红全沈洪流李志刚谬德明
山西冶金 2020年2期
关键词:炉温炉料爆震

李珏明, 李红全, 沈洪流, 李志刚, 谬德明

(1.芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部, 安徽 芜湖 241000;2.成都市明德冶金技术服务有限责任公司, 四川 成都 610023)

目前因环保管控的要求,钢铁行业高炉停炉的方式都是带煤气停炉,焦炭置换法停炉工艺就是一种带煤气停炉的新工艺方式,主要通过用焦炭置换风口带以上的料柱进行停炉,使高炉停炉后在扒炉(热扒)过程利用焦炭轻、流动性好的特点,让其自动流出炉外,同时还能少打水,保护高炉耐材的寿命,并且扒出的焦炭不含杂质可以不用筛分继续使用,经效明显。但是该工艺在行业内没有成熟经验,芜湖新兴铸管炼铁部经过工艺攻关后,在其1 280 m3高炉2019 年11 月中修时成功应用此工艺。

1 焦炭置换法停炉的危险性

焦炭置换法核心就是必须将停炉后风口带以上料柱都置换成焦炭,在停炉过程后期的停炉料由于缺少矿层的过渡,会发生爆震的风险。高炉爆震的原因:水气化快速膨胀造成的爆炸。

1)水流过大,在接触炙热炉料、炉体时,液态水体积急剧膨胀,极易引起爆炸。因为1 kg 的液态水体积是0.001 m3,在标态情况下,温度升高至100 ℃气化后,体积膨胀至1.244 m3,体积膨胀1 244 倍。正常焦炭的燃烧温度在450~650 ℃之间,在降料面鼓风情况下,料柱煤气阻力小,气体通过的速度更快,料柱内等温线上移,焦炭表面温度更高,因此,如果水流直接与炙热的焦炭接触,段时间内会大量气化,造成体积膨胀,引起爆炸。

2)水煤气反应强化爆炸效果。液态水或者水蒸气与炙热的焦炭接触时,会发生水煤气反应。

这个过程中,如果液态水与焦炭发生水煤气反应,体积膨胀倍数是水气化体积的两倍,即使是气态的水蒸气与焦炭发生反应,体积膨胀也要增加一倍。而焦炭吸水性强,大量焦炭填充炉内,加上停炉过程中打水,必然会造成爆震性可能性加大,因此如何降低爆震的可能性是成功使用新工艺的基础。

2 主要采取措施

1)控制合理的顶温水平。顶温过高,液态水进入炉内体积膨胀的体积越大,在炉喉区域极易造成爆震;顶温过低,液态水气化效果不好,水蒸气有向下分布接触炙热焦炭的可能,引起水煤气反应。料线越浅,顶温的水平应控制的范围高一些,水汽能够及时排除,不与焦炭接触;料线越深,顶温水平控制的范围应低一些,保持合理的低温控制区。实际上,由于料线越深,气流速度越快,很难控制后期的顶温,这也是深料线时打水强度较大的原因。为此制定顶温控制水平在200~350 ℃,料线越深,顶温按下限控制,提前打水控制。

2)打水雾化和控制打水量。1g 一滴的水的比表面积是4.86 cm2/g。高炉打水雾化能够将液态水雾化至250 μm 左右,即将1g 水打散成490 000 个小水珠,表面积增加至3 840 cm2,增加790 倍,能够快速吸收热量,降低顶温。因此停炉前安装了新型的雾化打水喷淋头,在炉喉位置成8 个方向,均匀布置,并安装了流量表,同时按照根据炉顶四个方向的炉顶测温,确定打水量和打水方向。

3)氮气使用。利用无料钟炉顶装配的气密箱氮气冷却系统,全开氮气,提高炉顶氮气量,减少煤气中的含氧量。

4)制定停炉安全警戒点。当混合煤气中含ρ(H2)>6%或 ρ(O2)>2%、煤气成分曲线 CO2数值出现明显拐点、控制风量仍然出现炉顶压力剧烈波动、频繁爆震必须立刻停炉。

5)优化停炉料,控制炉温。针对焦炭置换法的特点,核算两段停炉料,一为盖面焦,总量焦炭375 t,作为风口以上料柱的填充层;另一为负荷料,焦比选择551 kg,主要因焦炭置换法的特点,料柱因大量使用焦炭,造成阻力小,过高的炉温会产生大量煤气流窜行,造成形成局部气流,因此炉温按照0.5~0.6%控制,见表1。同时为防止出现不可控因素,预休风时,尽可能降低料线。

表1 停炉料

3 停炉过程

停炉作业前,高炉进行了一次预休风,下完停炉料后,高炉休风对探尺进行了加长,对打水装置进行了安装,并对漏水的风口进行了更换,后于17:56 分复风,复风前料线4.8m,复风后风量恢复到1 000 m3/min,初始,顶温和顶压上升较快,减风后顶温打水控制住,逐步加风到2 000 m3/min,维持一个半小时左右,后根据顶温情况逐步减风,到23:30 分左右,因煤气在线监测系统中的H2含量上升到6%,23:56 分切煤气休风,停炉料线12.2 m,停炉用时6 h,未发生爆震及管道气流等现象,停炉后料面到炉身下部(炉身高炉14.750 m),焦炭完全填充风口以上炉腰、炉腹和下部,具体操作见表2,停炉记录表。

此次停炉炉温控制较低,但从实际高炉停炉操作看效果较好。停炉前预休风最后一炉炉温0.48%,停炉作业过程末期炉温0.26%,未出现以前负荷较轻炉温上行造成停炉过程中煤气流波动,炉温见表3,停炉前后炉温表。

4 焦炭置换法停炉的实际效果

1)因焦炭填充了风口以上料柱,扒炉工期提前一天。见图1,焦炭自流。

图1 焦炭自流

表2 停炉记录表

表3 预休风和停炉炉温表 %

2)扒出的焦炭约200 余t,不用筛分直接转入高炉使用。

3)整个工艺负荷料焦比比以往停炉降低100 kg/t,节省焦炭约24 t。

5 结论

1)焦炭置换法停炉,特别要注意炉温的控制,因料柱阻力小,容易形成局部气流,炉温控制以停炉前0.5%,实际0.4%左右较为适宜。另外降料线过程中,软熔带下移,焦炭层温度如果过高,喷到大量打水落下,会形成气化反应,造成体积膨胀,引起爆炸。

2)停炉操作,一定要注意打水量,以顶温控制住为主,顶温一旦下行,就可以停止打水,避免大量水流入焦炭。

3)严格执行含 ρ(H2)>6%或 ρ(O2)>2%的控制标准,在焦炭置换法一旦计算焦炭层接近风口,不能看顶温和顶压操作,立刻可转为停炉作业。

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