掘进工作面气相压裂消突技术应用

2020-06-28 06:52吴长擂
煤矿现代化 2020年4期
关键词:设计图封孔气相

吴长擂

(山西长平煤业有限公司,山西 晋城 048006)

0 引言

煤矿井下掘进进度是评价煤矿安全高效生产的指标之一,在瓦斯含量高、煤层渗透性低的矿井中进行掘进工作,具有煤与瓦斯突出的危险,因此,在掘进之前应采取措施消除突出,本文研究了气相压裂技术在掘进工作面的应用,对于指导突出煤体的安全掘进具有重要意义。

1 工程概况

长平矿主采3#煤层,煤体自身强度低,井下掘进工作面施工过程中,煤层瓦斯压力值高、渗透性低,具有突出危险。如底抽巷过穿层段,由于泥岩或砂质泥岩底板较软,穿层段巷道严重超高,煤体易片帮、冒落,造成短时间瓦斯大量涌出,导致巷道瓦斯超限。因此,非常有必要对巷道进行气相压裂消突。

2 气相压裂抽采增透技术方案

2.1 压裂钻孔参数

在5302回风巷掘进头布置钻孔,计划采用双孔压裂方案,方案参数见表1,单排布置5个钻孔,其中抽放孔3个,压裂钻孔2个,水平间距1.6m、距顶1.0-2.0m,压裂钻孔参数见表1,钻孔方案设计见图1。

表1 5302工作面回风巷气相压裂方案

图1 5302工作面回风巷掘进工作面气相压裂方案

2.2 抽采钻孔参数

孔号:1#、3#、5#;钻孔直径:Φ113mm;钻孔深度:见设计图1;开孔高度:见设计图1;压裂孔角度:方位角见设计图图1倾角:根据掘进前方煤层倾向确定,一般为:煤层倾角+1度;压裂钻孔两堵一注膨胀水泥封孔长度10~18m,全程下筛管,如果由于客观原因,无法达到设计封孔深度,效果考察时不予考察。

2.3 施工工艺

施工压裂钻孔,钻孔成孔后,及时将压裂管、封孔器、推杆等推进钻孔,启动压裂;施工抽采钻孔要详细记录打钻过程中的动力现象。打一个钻孔,封一个钻孔,联网一个钻孔,要求全程下筛管,封孔深度10~18m。监测:单孔瓦斯抽采浓度、单孔瓦斯抽采纯流量、支管路瓦斯抽采浓度和纯流量,连续观测7天。

3 气相压裂方案优化

在气相压裂施工过程中,原有气相压裂方案获得了以下效果:

1)抽采效果显著提高;

2)掘进期间瓦斯不超标;

3)K1值不超标。

但由于每掘进70m为一个循环,气相压裂施工接替较为频繁,巷道掘进速度未获得显著提升,根据以往进行的80m双孔压裂试验及其优点,可以认为:80m循环双孔压裂试验在原有60m双孔试验优点的基础上,提高了循环单进与巷道月进尺,更有利于试验工作面的连续快速生产。

为更有效地提高巷道掘进速度,减少施工接替情况,借鉴80m双孔压裂方案,在5302、4322工作面增加使用“2+12”的技术方案,2个80m的压裂孔,12个100m的抽采孔,每循环压裂过后掘进80m,用以提高巷道单进水平,在掘进工作面前方布置2个压裂钻孔,12个瓦斯抽采钻孔,钻孔设计参数见表2,钻孔设计方案见图2,钻孔参数详情如下:

3.1 压裂钻孔参数

孔号:2#、5#;钻孔直径:Φ113mm;钻孔深度:见设计图2;开孔高度:见设计图2;压裂孔角度:方位角见设计图2,倾角:根据掘进前方煤层倾向确定,一般为:煤层倾角+1度;压裂钻孔两堵一注膨胀水泥封孔长度10~18m,全程下筛管,如果由于客观原因,无法达到设计封孔深度,效果考察时不予考察。

3.2 瓦斯抽采钻孔参数

孔 号 :1#、3#、4#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#;钻孔直径:Φ113mm;钻孔深度:见设计图2;开孔高度:见设计图2;压裂孔角度:方位角见设计图2倾角:根据掘进前方煤层倾向确定,一般为:煤层倾角+1度;压裂钻孔两堵一注膨胀水泥封孔长度10~18m,全程下筛管,如果由于客观原因,无法达到设计封孔深度,效果考察时不予考察。

3.3 施工工艺

施工压裂钻孔,钻孔成孔后,及时将压裂管、封孔器、推杆等推进钻孔,启动压裂;施工抽采钻孔要详细记录打钻过程中的动力现象。打一个钻孔,封一个钻孔,联网一个钻孔,要求全程下筛管,封孔深度10~18m,在方案的执行中,必须严格把关6个关键技术环节:可靠测试瓦斯含量、优化钻孔位置、保障钻孔和封孔质量、突出参数效果检验。

图2 5302、4322掘进工作面气相压裂方案

表2 压裂钻孔参数

4 敏感突出危险性指标考察及消突效果评价

4.1 敏感突出危险性指标测试情况

为评价气相压裂方案的消突效果,在井下巷道布置测点对相关数据进行了实测,得出的K1值测试数据见表3。

4.2 气相压裂卸压增透消突效果评价

每天巷道掘进之前,测试工作面前方的钻屑解吸指标K1值。通过对7条压裂巷道压裂过后卸压钻孔施工情况及防突参数K1值的统计分析,说明气相压裂实现了巷道掘进期间的消突卸压,极大降低了巷道突出危险性。打钻动力现象大幅减少,卸压钻孔施工变得容易,效率加快。压裂过后巷道压裂段的掘进过程中,防突参数K1值均未超过0.4,最大值0.37,平均0.34。实现了巷道的安全掘进。

表3 K1值测试数据

5 结 论

1)为保证掘进工作面的安全,采用了气相压裂增透技术,在5302回风巷掘进头布置钻孔,计划采用双孔压裂方案,对相关钻孔参数进行了设计,并根据5302掘进工作面的压裂效果,在5302、4322工作面进行了方案优化。

2)为评价气相压裂效果,测定了K1值,结果表明:压裂过后巷道压裂段的掘进过程中,防突参数K1值均未超过0.4,最大值0.37,平均0.34,实现了巷道的安全掘进。

猜你喜欢
设计图封孔气相
锆盐封孔对建筑铝合金阳极氧化膜耐蚀性能的影响
麦地掌煤矿2#煤层顺层瓦斯抽采钻孔合理封孔深度确定
太庙历史文化展设计图、非洲木雕展设计图
微波处理-气相色谱法测定洋葱中氟虫腈残留
毛细管气相色谱法测定3-氟-4-溴苯酚
古城煤矿全程注浆封孔技术研究与实践
设计图失窃案
西夏的“炮”设计图
新型钒基催化剂催化降解气相二噁英
“两堵一注”带压封孔技术在白龙山煤矿一井的应用研究