复合顶板巷道过构造破碎带围岩加固技术

2020-06-29 13:10晋亚明
江西化工 2020年3期
关键词:喷浆泥岩浆液

晋亚明 郝 钢

(山西汾西宜兴煤业有限责任公司,山西 孝义 032300)

矿井生产受到地质构造、高地应力、复合顶板等影响更为明显,日益成为矿井生产过程中面临的技术问题[1~3]。山西某矿二盘区地质构造发育,地应力高、构造应力复杂,同时开采的煤层有较大起伏,煤层顶板为泥岩、砂质泥岩互层的复合顶板,应根据巷道实际地质情况采取有效的围岩控制措施。

1 工程概述

山西某矿3号煤厚4.16m,倾角2°,根据前期地质勘探资料,矿井二盘区地质构造复杂,直接顶为0.8~9.5m厚砂质泥岩、泥岩互层、裂隙发育;老顶为厚6.5m细砂岩,;直接底为厚4.06m泥质砂岩。二盘区内发育有陷落柱及大量断层,在地质构造影响带附近时煤层破碎,加之煤层上覆为泥岩、砂质泥岩互层的复合顶板,盘区内掘进巷道围岩控制困难。

在2309回采工作面在掘进回采巷道掘进断面为4500mm×3000mm,巷道掘进过程中遇到多条断层,在巷道掘进过断层破碎带时围岩破碎。通过综合对比分析,矿井提出采用注浆加固方式固定破碎带内破碎煤岩体,从而确保巷道掘进安全。

2 复合顶板巷道围岩控制技术分析

2309回采巷道顶板为复合顶板,当巷道掘进过构造破碎带时,应通过降低锚杆、锚索间排距,增加布置钢架棚等方式对破碎围岩进行控制,但是仅仅采用补强支护方式并不能有效封堵巷道围岩内的破碎裂隙[4~5]。为了提升围岩内破碎岩层稳定性及承载能力,注浆加固是一个有效技术方案。通过对巷道顶板、巷帮进行注浆,使得原本破碎的岩层在浆液胶结作用下形成一个完整整体,共同维护巷道围岩稳定[6~7]。2309回采巷道围岩在掘进后容易风化,加剧巷道围岩控制难度,因此,应根据围岩岩性特点采用表层喷浆措施,避免岩层风化,巷道表层喷浆层厚度控制在100mm以上。通过表层喷浆不仅可以降低围岩风化程度,而且还能封堵表层裂隙降低注浆浆液漏浆量。

3 巷道注浆加固方案

根据2309采面回采巷道掘进过构造破碎带式围岩裂隙发育情况,为了充分对破碎带内岩层进行控制,在巷道掘进方向上注浆加固起始及终止区为构造破碎带边缘外10m位置,从而充分加固破碎带围岩。

3.1 注浆钻孔布置

1)顶板注浆钻孔

具体顶板注浆钻孔布置见图1、图2,在构造破碎带影响区域内在巷道顶板上顺着掘进方向布置注浆钻孔,每排注浆孔数量为3个,注浆注浆孔位于巷道中线方向并向上有65°仰斜角,两侧注浆孔距与巷帮间距均为0.8m,向上有65°仰角。布置的顶板注浆钻孔孔径为75mm,每隔2m布置一排注浆孔,垂深控制在8.0m。

图1 注浆钻孔布置剖面图

图2 顶板注浆钻孔布置示意图

2)巷帮注浆孔

巷帮注浆孔起始与终止位置与顶板注浆孔一致,由于巷道掘进过构造破碎带时巷帮围岩破碎,为确保注浆加固巷帮效果,在巷帮上注浆孔分两排布置。上排钻孔位于巷道顶板下方1.0m处,有10°仰角;下排注浆孔位于顶板下方2.0m处,垂直巷帮水平布置。注浆孔排距为2.0m,孔径为50mm,注浆深度控制在8.0m以上,具体巷帮注浆孔布置情况见图1及图3。

图3 巷帮注浆钻孔布置示意图

3.2 注浆孔施工工艺

由于构造破碎带内裂隙发育,为了避免钻孔注浆时出现串孔问题,提高巷道围岩加固效果,在巷道顶板及巷帮位置处布置的注浆钻孔步施工及注浆,具体注浆布置为:

1)先施工顶板及巷帮一次注浆钻孔,具体见图2及图3,然后进行一次注浆孔注浆;

2)待一次注浆孔施工、注浆完毕后,再施二次注浆孔,并进行注浆加固,注浆时按照先顶板后巷帮顺序进行。通过采用跳注方式,有效降低了注浆孔出现串孔概率,提高破碎带注浆加固效果。

3.3 注浆材料

注浆选用联邦一号,该材料为双液材料,具备速凝、高渗透、早强以及结石率高等有限,同时通过调整浆液配比可以调整胶结强度及胶结时间。注浆浆液水灰比设计为0.8:1时,浆液具备良好的扩散性能。8h后胶结的煤、岩体抗压强度、粘结强度即分别达到到12MPa、2MPa以上。

3.4 注浆防漏措施

在顶板及巷帮施工的注浆钻孔封孔距离控制在2.0m以上,由于围岩破碎,顶板注浆压力原则上在4MPa以内,巷帮注浆压力原则在6MPa以内。在注浆过程中关注顶板、巷帮变化情况,避免由于注浆压力过大造成巷帮表层喷浆层出现开裂。当注浆钻孔注浆压力达到上限或者出现漏浆难以封堵时停止注浆。

当注浆过程中出现漏浆时可以适当降低注浆速度或者暂停注浆,通过降低浆液流动性从而起到对漏浆裂隙封堵目的,每次停止注浆时间应控制在2min以内,每约2min时开机复注一次,循环往复直至注浆孔内注入的浆液可以封堵注浆裂隙,随后即可正常进行注浆加固。

4 注浆加固效果分析

在2309采面回采巷道支护时采用锚网索结合喷浆方式控制围岩变形,并采用注浆方式对顶板及巷帮破碎岩层进行加固。巷道掘进过构造破碎带时采用十字测点法对围岩变形情况进行观测,注浆完成后巷道表层喷浆层未出现开裂问题,同时破碎围岩变形得以有效控制。顶板、巷帮最大收敛量分别为143mm、38mm,由于底板未采取加固措施,出现一定底鼓,但是不会给后续巷道使用带来显著影响。具体监测到的围岩变形情况见图4。

图4 围岩变形监测结果

5 总结

1)针对复合顶板过构造破碎带时围岩变形量大,控制困难等问题,结合掘进区域内破碎围岩结构特征,提出在强化围岩支护基础上对破碎带内岩层进行注浆加固,提升围岩承载能力及稳定性,从而确保巷道安全过构造破碎带。

2)针对围岩岩性特征,采用顶板及巷帮注浆相结合方式,并详细对注浆钻孔施工及注浆加固参数进行设计。现场应用后,巷道表层喷浆层未出现开裂,顶板、巷帮位移量最大分别为143mm、38mm,确保了回采巷道掘进及使用安全。

猜你喜欢
喷浆泥岩浆液
泥岩路基填料抗剪性能实验研究
一种互联网+皮革喷浆机的研发
胰腺实性浆液性囊腺瘤1例
脱硫系统用浆液循环泵汽蚀分析
喷浆质量影响因素分析及其控制措施分析
喷浆台车技术改造及在边坡和洞室喷护中的应用
盾构法单液同步注浆浆液的对比分析
风化泥岩地质断层水疏排工艺探讨
误诊为中心性浆液性脉络膜视网膜病变的孤立性脉络膜血管瘤1例
煤矿锚喷作业区喷浆粉尘数值模拟与新型湿喷一体机研制