智能点滴加药工具在青海油田低压油藏的应用

2020-07-10 03:25陈生财许萍文赵钢王志云
石油研究 2020年3期
关键词:效益

陈生财 许萍文 赵钢 王志云

摘要:针对油田开发过程中油井结蜡造成检泵周期短、热洗不返液、环空加清防蜡剂药剂效率低的问题,选用了一种适合于结蜡油井的智能点滴加药工具;该工具为机电一体化产品,能够根据油井的产液量和含蜡情况设置不同的加药制度,从泵下的环空定时、定量投放清防蜡剂,达到了对抽油泵及以上管柱进行防蜡维护的效果。现场应用结果表明,智能点滴加药工具能够切实的提高泵效、延长检泵周期、提高药剂的使用效率、降低油田开采成本。

关键词:智能点滴加药工具;防蜡;效益;结蜡

青海油田的低压油藏井具有地层压力低、含蜡量高的特点,特别是进入油田开发后期,油井结蜡严重,造成抽油泵泵漏、卡泵、抽油杆负载加重等情况;部分油井套管破损等,油井热洗经常出现不返液;检泵周期不断缩短,油井维护成本逐年上升,人工加药劳动强度大,且药剂从环空加入后,不能与原油充分混合,造成药剂效率低下;固体防蜡剂下入井下后,受井下温度影响大,存在释放速度不可控的问题。使用智能点滴加药工具进行泵下加清防蜡的方式,是油井防蜡的一种新的技术路径。

1、智能点滴加药工具的基本原理

1.1智能点滴加药工具结构及工作原理

智能点滴加药工具结构:智能点滴加药工具系机电一体化产品,如图一所示,从功能上分为自动加药控制部分和药劑存储部分,药剂存储用油管代替。自动加药控制部分有上位机及软件、高能锂电池、控制芯片、驱动电机、轴承杆、磨轮闸阀六部分组成,是智能点滴加药工具的核心部分。

工作原理:具体使用时需根据油井生产数据和加药浓度,设定每日的加药量及加药频次,由上位机将设置数据输入控制芯片,控制芯片根据设定的加药制度,向驱动电机发送动作指令,驱动电机带动轴承杆和磨轮闸阀做顺时针旋转,旋转过程中,磨轮闸阀开启,药剂通过磨轮的限流,被定量的挤入环空与原油混合,经筛管流入抽油泵并上行到地面,实现了定时定量对抽油泵及以上油管进行加药维护的目的。

药剂存储部分由尾管代替,尾管的上部油管内装有游动隔离塞,使药剂与环空的原油隔离,游动隔离塞能随着药剂液面逐渐下降,尾管最多可加20根油管,容积约600L,亦可将储药尾管更换为Φ89的油管将容积扩展到约900L,满足更大的加药浓度。

1.2智能点滴加药工具井下管柱结构及工作原理

井下管柱结构普遍为:抽油泵+油管+筛管(1)+沉沙管+挡板(双向丝堵)+筛管(2)+储药管+智能点滴加药工具。

游动隔离塞置于储药管的顶部,起到药剂与环空隔离的作用,能够随着药剂液面的降低而下移;药剂被挤入环空后与原油混合上行经筛管1进入抽油泵;筛管2使储药管与环空建立一个等压的系统,以避免沉没压力对加药工具的影响。

1.3 智能点滴加药工具技术参数

1.4智能点滴加药工具特点

(1)能够实现井筒药液长期、稳定、连续投加,可控制产出液介质中的药剂浓度,提高药剂使用效率。

(2)满足了分采井的药剂投加需求。

(3)安装工艺简单,加药量不受沉没压力和伴生气的影响。

2.现场应用效果

2.1 下入该工具后功图负载变化

游中1-3-3井2015年9月投产,投产初期该井区块压力系数0.65,因该区块地层压力低,采用常规热洗井维护时洗井易进入地层,热洗周期短、洗井质量差、洗井后返排周期长,2018年12月采用人工从套管加入清蜡剂维护方式,加药周期30天,加药量200L/次;但从2019年该井检泵维护井次及日常油井示功图对比来看维护效果不理想。

该井因凡尔失灵于2019年3月、5月进行检泵作业,起出原井管柱描述检泵原因为油管,油杆结蜡严重。2019年9月5日因双凡尔漏失再次作业,期间下入智能点滴加药工具和清蜡剂460L,加药浓度580ppm,日加药量2.2L,2次作业开井60d后载荷对比有明显变化,见表一。

通过功图载荷对比,游中1-3-3井使用智能点滴加药装置后日常功图载荷比较平稳,说明该井结蜡情况明显减少。从上面的功图载荷对比情况来看,智能点滴加药工具和清防蜡剂,起到了很明显的效果。

2.2下入该工具前后产液情况对比

使用前示功图上、下死点比较圆滑,说明游动凡尔及固定凡尔关闭存在滞后现象,平均日产液3.58吨,日产油2.44吨;使用后60天示功图凡尔关闭正常,平均日产液6.4吨,较前期增加2.82吨/天,平均日产油3.92吨,较前期增加1.48吨/天。

2.2油沙山油田中1905井使用效果分析

中1905井于2019年9月10日压裂投产,2019年10月3日至8日检泵作业,起出原井杆、管柱:油杆结蜡严重,部分油管被蜡堵死,活塞凡尔球被蜡卡死;该井为新投井投产作业时全部采用新杆、管。根据检泵结蜡情况油井清蜡维护周期因小于30天;此次采用智能点滴加药装置加入清蜡剂450升,按500ppm释放量,日加药2升,截止2019年12月20日生产正常;由于该井为压裂投产,投产初期产液量较高,但是由于地层压力低产量递减较快,装置使用前后产量无可比性。

3.结论及认识

根据游园沟油田游中1-3-3向及油沙山油田中1905井使用效果来看取得以下效果:

1)使用智能点滴加药装置后功图载荷变化比较平稳,能有效降低抽油机能耗损失,提高机采效率;

2)能有效清除凡尔球周边结蜡情况,减少泵漏失量,提高泵效及产量;

3)减少加药量及洗井工作量,节约油井维护成本;

4)有效降低工人劳动强度。

结束语

青海油田低压油藏结蜡的油井泵漏、卡泵、抽油杆断脱等问题,增加了采油成本,影响了油田的开发,通过智能点滴加药工具在游中1-3-3向井使用,从生产60d前后载荷功图对比分析,最大载荷和最小载荷的相差减少,说明结蜡的情况明显降低,泵效和产量都明显提高;同时大幅减少了清防蜡剂的用量,工具下入期间没有使用热洗维护,降低了开发成本;降低工人劳动强度,达到了预期的效果。

智能点滴加药工具能够实现在井下定时定量释放清防蜡剂,使药剂长期保持在一个较稳定的有效浓度,加药方式和加药途径的改变,是提高药剂效率和降低开采成本的一个新的实践。

参考文献:

[1]唐凡,陆梅,王尚卫,苑慧莹,周杨帆.油井自动点滴加药装置研制与应用[J].石油矿场机械,2012,41(03):63-65.

[2]苏春娥,董文魁,白红艳,马建文,谭翔天.井下智能加药装置的研制与应用[J].当代化工,2011,40(06):603-605.

[3]毛建孔,郑佳敏,吕一龙,王学工.智能点滴加药装置在桐川作业区的应用[J].化工管理,2017(17):66.

[4]李露,李艺明,林森.原油生产中的石蜡沉积及其控制[J].油气田地面工程,2001(03):82-83.

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