湿喷机泵送系统故障案例分析及解决措施

2020-07-23 16:23刘刚贾贵青
关键词:故障分析解决措施

刘刚 贾贵青

摘 要:通过对湖北丹江口古城隧道湿喷机泵送系统故障案例进行分析,找出湿喷机泵送系统故障产生的原因,并提出解决措施和预防方法,为其他用户提供参考和借鉴。

关键词:混凝土湿喷机;泵送系统;故障分析;解决措施

1 故障案例

湖北丹江口古城隧道湿喷机械手混凝土泵送系统出现故障,无法正常喷浆,经现场工作人员初步排查,混凝土泵送无动作,泵送主油缸没有压力。经进一步测量发现,泵送控制阀组均正常,主液压泵出口没有压力,初步判断主液压泵故障导致泵送油缸没有压力,无法实现泵送动作。

2 故障处理

经进一步检测确定主液压泵损坏,需要更换新的主泵。次日,新泵抵达湖北工地现场,工作人员连夜更换。更换新泵后测试主泵出口压力正常,泵送主油缸开始工作,整个泵送系统动作正常。但测试发现,泵送速度达不到正常状态,速度偏慢。继续排查泵送控制阀组,检测控制器输出到电磁阀电流符合设计值,拆下远程控制阀组阀芯,发现远程控制阀的阀芯存在卡止现象,判断应该是液压油内进入杂质导致阀芯卡滞,造成阀芯不能完全打开,泵送主油缸的液压油流量达不到正常流量,从而导致泵送速度变慢。将阀芯清洗后重新安装,再次测试泵送功能正常。

3 故障分析

泵送功能恢复正常后,初步判断,主液压泵也可能是由于液压油内的杂质,进入了主泵,导致主泵损坏。进一步查找液压系统杂质进入原因,拆开液压油滤芯后,发现滤芯上有杂质。放掉液压油,打开液压油箱盖,在液压油箱底部发现有深褐色粉末状杂质。见图1。

经与设备业主了解,该设备前不久刚进行了设备维护保养,期间更换了液压油,维护保养之前,设备工作正常,更换液压油后,设备偶尔会出现卡滞,但并没有在意,直到这次泵送系统出现故障,设备无法正常工作。因此可以判断,是业主在更换液压油的时候引入了杂质。经询问得知,加油时使用了滤油小车,加油后使用滤油小车进行打循环。操作过程没有问题,问题可能出在滤油小车上。拆开滤油小车后发现,问题确实出现在这里,小车滤芯内存在大量深色粉末状杂质,而且小车内部存在大量铁锈和焊渣。见图2,图3所示。

因此可以判断此次故障的主要原因是,业主在更换液压油的时候使用了质量不合格的滤油小车,导致液压系统内进入了大量杂质,从而造成液压阀芯卡滞,并造成主泵损坏。见图4,图5所示。

液压系统中液压油液的污染,是造成液压系统发生故障和工作寿命降低的主要原因。液压油的污染,会造成设备在运行过程中产生异常和磨损,因而引起整个设备的故障,造成严重的经济损失和安全隐患。

4 解决方案

根据上述情况分析,已经找到故障的根本原因,现场设备故障主要是由于液压系统受到污染所导致。结合现场条件,解决方案如下:

(1)对现场设备液压系统进行清洗,并更换液压油。

(2)更换现场设备全车液压滤芯。

(3)现场滤油小车不能再使用,需使用满足要求的滤油小车进行上述的清洗及更换液压油。

5 结语

经上述解決方案进行处理后,该设备恢复正常工作状态,至发稿日未出现泵送系统故障。损坏液压泵后经过维修检测发现,是因异物进入泵体柱塞,导致滑靴损坏造成故障。液压系统广泛的应用于工程机械领域,液压油相对于机械设备就如同人类的血液一样。据统计液压系统故障率约有80%是由于液压系统受到污染造成的。因此必须认识到液压油污染控制的重要性,为液压系统的安全运行提供切实保证。

参考文献:

[1]赵翔.混凝土湿喷机组控制系统设计与开发[D].2017.

[2]杨波,王顺.湿喷机液压系统液压冲击主动控制研究[J].机床与液压,2016,404(02):118-119.

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