一起10kV线路过流保护误动事故的原因分析与处理措施

2020-08-31 05:42刘涛闵喜艳
机电信息 2020年20期
关键词:方向

刘涛 闵喜艳

摘要:针对一起10 kV线路过流保护误动事故进行了详细分析,通过Web历史事项查询和继电保护装置动作报文分析,查找出了引发事故的原因,结合故障计算结果,提出了防止此类事故发生的措施。

关键词:过流保护;误动;方向;故障计算

1 事故概况

1.1    事故前运行方式

某双侧电源供电的35 kV变电站B的主接线图如图1所示。35 kV线路XL1为变电站B的电源进线,35 kV线路XL2为径流式水电站C的并网线路。BA为35 kV电源进线开关,BC为35 kV电站C并网专线开关。线路XL1、XL2运行,1#、2#主变并列运行,5条10 kV线路运行。其中,10 kV线路1、线路2、线路3分别为1#、2#、3#径流式水电站的专线并网线路,线路4、线路5为农网线路。

1.2    事故经过

2020-02-23T10:29,35 kV變电站B的BC开关电流II段保护动作跳闸,同时该站10 kV线路1电流II段保护动作跳闸。运行人员分别联系电站C和电站1,得知电站均已解列,且经巡视站内均无异常。

经相关单位巡线发现,35 kV线路XL2和10 kV线路1均无异常。2020-02-23T13:20,10 kV线路1试送成功且运行正常。2020-02-23T13:25,35 kV线路XL2试送成功且运行正常。

2 设备参数及保护配置

2.1    设备参数

35 kV变电站B的35 kV母线正序等值阻抗标幺值分别为:电力系统最大运行方式1.151 4、电力系统最小运行方式1.473 5,基准容量为100 MVA。1#主变容量为6.3 MVA、阻抗电压为7.33%,2#主变容量为5 MVA、阻抗电压为7.02%。1#、2#主变额定电压比均为38.5/10.5 kV,接线方式均为Y/△-11。

2.2    保护配置

(1)因35 kV线路XL1、XL2均为双侧电源线路,为确保各级保护动作的选择性,防止保护误动,35 kV线路XL1、XL2均采用方向电流保护方式[1]。由于35 kV线路XL1、XL2均未安装线路PT,无法实现线路两侧检同期或检无压的重合闸方式,为防止非同期合闸损坏设备,故35 kV线路XL1、XL2各侧保护重合闸均退出。

(2)1#、2#主变均配置过电流保护作为变压器、10 kV母线以及10 kV出线的后备保护,保护定值按躲过主变各侧的额定电流来整定[2],且保护不带方向性。因时间级差不够分配,高后备、低后备过流I段时限无级差。

(3)10 kV出线均配置阶段电流保护,过流I段定值按躲过本线路末端最大三相短路电流来整定,过流II段定值按躲过本线路最大负荷电流来整定[2],且过流I段、过流II段保护均不带方向性。因10 kV线路1、线路2、线路3均未安装线路PT,故重合闸均退出。

保护配置如图2所示。

相关人员通过对35 kV变电站B的各级保护定值进行校核得知,各级保护定值的整定与配合均正确无误。

3 事故分析

3.1    实时负荷查询

故障发生时,35 kV线路XL2及10 kV线路1、线路2、线路3实时负荷的查询结果如表1所示。

因B站各并网水电站均为径流式电站,且处于枯水期,发电量急剧下降,仅10 kV线路1上并网的电站1出力大于50%。

根据BA开关及线路1过流II段保护电流定值,可排除35 kV线路XL2及10 kV线路1过电流跳闸的可能。

3.2    Web历史事项查询

查询Web历史事项如下:

(1)2020-02-23T10:29:46.966,35 kV变电站B全站告警并动作;10:29:46.966,线路XL2保护装置报警并动作;10:29:46.975,线路XL1保护装置报警并动作。

(2)2020-02-23T10:29:47.030,变电站B 35 kV工作母线A、B相电压及AB线电压越操作下限(A相电压11.122 kV、B相电压10.59 kV、AB线电压1.808 kV),可知故障相别为A、B相。10:29:47.030,变电站B 10 kV工作母线A、B相电压及AB线电压越操作下限(A相电压4.804 kV、B相电压4.865 kV、AB线电压5.206 kV),可知故障相别为A、B相[3]。

(3)2020-02-23T10:29:47.069,变电站B 10 kV线路1过流Ⅱ段出口动作;10:29:47.098,变电站B 线路1开关分;10:29:47.104,变电站B线路1过流Ⅱ段出口复位;10:29:47.358,变电站B线路XL2过流Ⅱ段出口动作;10:29:47.394,变电站B线路XL2 BC开关分;10:29:47.422,变电站B线路XL2过流Ⅱ段出口复位。

分析可知:线路1过流Ⅱ段出口动作289 ms后,线路XL2过流Ⅱ段出口动作;线路1开关分296 ms后,线路XL2 BC开关分。

(4)2020-02-23T10:29:47.408,线路XL1保护装置报警,复位;10:29:47.413,变电站B线路XL2保护装置报警,复位;10:29:47.413,变电站B全站告警,复位。

(5)2020-02-23T10:29:47.720,变电站B 35 kV工作母线A、B、C相电压及AB线电压越操作下限恢复(A相电压21.13 kV、B相电压21.185 kV、C相电压19.238 kV、AB线电压36.343 kV);10:29:47.720,变电站B 10 kV工作母线A、B、C相电压及AB线电压越操作下限恢复(A相电压5.412 kV、B相电压5.556 kV、C相电压5.379 kV、AB线电压9.657 kV)。

3.3    事故报文信息

BC开关保护动作报文、线路1开关保护动作报文分别如图3、图4所示。

3.3.1    BC开关保护动作报文分析

BC开关过流Ⅱ段动作时的故障电流Ip_Max=56.546/1 131 A,35 kV母线电压降低Upp_Max=86.941 V,出现零序电流、零序电压,3I0_Ext=38.011 A,3U0_Cal=5.883 V,故障相别为A相。

3.3.2    线路1开关保护动作报文分析

线路1开关过流Ⅱ段动作时的故障电流Ip_Max=7.841/313.64 A,10 kV母线电压降低Upp_Max=96.539 V,出现零序电流、零序电压,3I0_Ext=0.003 A,3U0_Cal=2.494 V,故障相別为A相。

对于35 kV及以下小电流接地系统的测量回路以及除差动保护外的保护回路,电流互感器二次回路接线方式采用两相不完全星型接线方式。通常两只电流互感器装于A、C相,B相无电流互感器。综合可知,故障相应为A、B相。

35 kV线路XL2、10 kV线路1的A、B两相电流增大,A、B两相电压降低,且出现零序电流、零序电压,可判断发生了A、B两相接地短路故障。

3.4    保护动作分析与评价

3.4.1    故障计算

在10 kV线路1的线末进行短路故障计算,线路1线末电力系统的最小运行方式两相短路电流Imin=780 A,远大于本次事故中线路1流过的短路电流Ip_Max=7.841/313.64 A,从而可知线路1流过的短路电流不是由系统电源所提供,而是由该线路并网小电源所提供。据此亦可判断出故障点并不在线路1上,应该在35 kV线路XL2上。

3.4.2    10 kV小电源侧保护动作分析

由10 kV线路1保护动作报文可知,线路1流过的短路电流为Imax=7.841/313.64 A,达到了线路1过流II段保护电流定值(6.6/264 A),而未达到线路1过流I段电流定值(36/1 440 A),故线路1过流II段保护启动,经0.2 s延时后过流II段保护动作出口跳开线路1开关。

线路1过流II段保护动作出口跳开线路1开关后,隔离了线路1上由电站1向35 kV线路XL2提供的短路电流。

因流过1#、2#主变的故障电流未达到主变高、低后备过流I段定值,故1#、2#主变保护均未启动。

3.4.3    35 kV系统电源侧保护动作分析

35 kV线路XL2故障时,35 kV线路XL2 BC开关、35 kV线路XL1 BA开关均流过短路电流,是由系统电源所提供的较大的短路电流,同时,35 kV变电站B 10 kV并网电站对BC开关流过的短路电流也起到了一定的助增作用。

由BC开关保护动作报文可知,线路XL2流过的短路电流为Ip_Max=56.546/1 131 A,达到了BC开关过流II段保护电流定值5.43/109 A,而未达到过流I段电流定值67.8/1 356 A,且电流方向由母线流向线路,故BC开关过流II段保护启动,经0.5 s延时后BC开关过流II段保护出口跳开BC开关,故障随之得以彻底切除。

因BA开关保护流过的短路电流方向由线路流向母线,故BA开关保护装置仅报警,而过流II段保护并不会启动。

3.4.4    保护动作评价

综合上述分析可知,35 kV线路XL2发生不明原因瞬时两相接地短路故障时,BC开关过流II段保护应动而动,应评价为正确动作。10 kV线路1过流II段保护不应动而误动,应评价为不正确动作[4]。

4 结语

35 kV线路XL2发生短路故障时,因10 kV线路1上并网电站1出力达到79.6%,接近电站1的最大运行方式,使得线路1流过的短路电流大于其过流II段电流定值。由于线路1阶段电流保护不带方向性,从而导致线路1过流II段保护误动。

对于并网电站装机较大的10 kV线路1、线路2和线路3应配置方向过电流保护装置,以防止保护误动。此外,并网电站应根据调度部门的要求,开展涉网设备保护定值的复算与校核工作,以确保发电厂和电网保护配合无误。

[参考文献]

[1] 国家电力调度通信中心.国家电网公司继电保护培训教材[M].北京:中国电力出版社,2009.

[2] 3~110 kV电网继电保护装置运行整定规程:DL/T 584—2007[S].

[3] 景敏慧.电力系统继电保护动作实例分析[M].北京:中国电力出版社,2012.

[4] 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程:DL/T 623—2010[S].

收稿日期:2020-06-30

作者简介:刘涛(1974—),男,陕西安康人,工程师,研究方向:调度运行管理。

闵喜艳(1986—),女,陕西安康人,硕士,工程师,研究方向:继电保护整定计算及定值管理。

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