某电厂600MW等级机组凝汽器与循环水泵联合改造分析

2020-08-31 05:42蒋文
机电信息 2020年20期
关键词:凝汽器效率

摘要:阐述了凝汽器与循环水泵联合改造的必要性,对某600 MW等级机组凝汽器与循环水泵的联合改造进行了分析。实践数据表明:循环水泵改造可在保证电机不变的前提下,流量增加10%以上,效率提升至87%,相当于增加了13%凝汽器余量;改造后的凝汽器背压可降至4.7 kPa以下。

关键词:凝汽器;循环水泵;联合改造;效率;背压

0 引言

近年来,我国电力供应能力持续增强,电力需求增速逐步放缓,加上煤电企业加大环保治理投入力度,煤炭价格上涨,各地不断推进的电力用户直接交易进一步压低了煤电上网电价,国内火力发电企业的发展面临着严峻的挑战,这对火力发电企业节能降耗工作提出了更高、更严的要求[1]。《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》(以下简称《行动计划》)中,已对600 MW及以上機组提出了明确要求:“到2020年,改造后平均供电煤耗低于300 g/kWh”[2]。据不完全统计,600 MW等级亚临界机组总容量约占全国火电装机总容量的11%,且其标准煤耗高于全国火电机组平均煤耗,因此,研究600 MW等级亚临界机组的节能改造工作具有重要意义[3]。

凝汽器是火力发电厂冷端系统的核心设备,节能潜力巨大。对于亚临界600 MW等级机组而言,凝汽器压力每升高1%,汽轮机的平均汽耗量将增加1%~2%[4]。据有关资料统计,目前国内机组凝汽器运行真空度普遍达不到设计要求,一般相差1 kPa以上,夏季工况下更加突出,一般机组与设计值相差1.5~2.5 kPa[5]。研究显示,凝汽器的换热效率、循环水流量等是影响凝汽器真空度的重要因素[6-7]。

1 凝汽器与循环水泵联合改造的必要性

凝汽器本体设计上提高换热效果的基本措施就是增加换热面积。对于凝汽器改造项目,凝汽器壳体不变,管板尺寸不变,即使冷却管长度勉强加长,也会因为与喉部不匹配而难以起到明显作用,因此,只能靠增加冷却管数量来增加换热面积。在管板大小受限的情况下,要保证管束的换热系数达到HEI标准,布管数量是有限的,过多地增加冷却管数量只会导致管束布置不合理,只增加了换热面积,实际却没有提高换热效果,甚至可能起反作用。因此,在保证管束优化的前提下,凝汽器通过本体改造来增加换热面积是有限的,进一步提高凝汽器性能的最有效措施就是优化改造循环水泵。

2 循环水泵改造分析

针对某600 MW等级机组,配套3台1600HTCX4型循环水泵,电机为2 500 kW,改造前的循环水泵技术参数:Q=27 396 m3/h,H=21.81 m,n=373 r/min,η=84%。

该机组一般采用双泵运行模式,极少用3泵运行,一机双泵运行时的数据:压力0.2 MPa,电流268 A,温差10 ℃。

经测量,现场泵装置情况如下:泵吸入口中心距1 m,泵吐出口中心压力0.2 MPa,泵吐出口中心距2.25 m。

经计算,双泵运行扬程为20 m,检查流量、扬程,功率取机房实际运行数据反算效率Pa=QHg/η,得出:Q=8 m3/s,H=20 m,η=73%,Pa=2 147 kW。

根据现有资料得出,双泵运行时流量8 m3/s,效率72%,考虑测量误差,效率估计78%,比理论效率降低了7个百分点,低效且耗能。

因此,需对泵进行整体更换,不用更换电机。改造后双泵运行技术参数:Q=8.5 m3/s,H=20.5 m,n=373 r/min,η=87%,效率提升9%,流量上升超过10%。

3 凝汽器联合循环水泵改造方案分析

本文对凝汽器布管方式进行改造,针对不同管径的冷却管进行优化设计。不同管径冷却管方案对比如表1所示。

OD25方案为保证设计压力达4.9 kPa,相对改造前增加了换热面积2 360 m2,此时冷却水流速为1.75 m/s,对不锈钢管来说属于较低的流速。若继续增加换热面积,会导致流速进一步降低,换热效果不明显。为防止水阻增加过多,OD22方案以保持2 m/s冷却水流速为设计原则。由于流速下降,OD25方案的水阻相比改造前明显减小,即实际运行中由于阻力减小,循环水流量会有所增加;OD22方案则相反,实际运行中循环水流量会低于计算值。

两个方案的水阻相差16 kPa,即相当于扬程相差1.6 m,实际运行扬程为20 m,即扬程差距8%,在水泵电机功率相同的情况下,实际流量差距也约为8%。

循环水泵改造后的情况类似,OD22方案由于水阻相比改造前增加过多,因此实际运行水量与计算值差距较大;OD25方案水阻与改造前差距很小,因此水量计算值与实际运行值差距较小。

综上所述,OD25方案能够与循环水泵改造相匹配,循环水流量增加10%,凝汽器压力从4.9 kPa降至4.66 kPa,相当于增加了13%凝汽器余量。

4 结语

本文对某600 MW等级机组凝汽器与循环水泵的联合改造进行了分析,得出了如下结论:

(1)循环水泵改造可保证在电机不变的前提下,流量增加10%以上,效率提升至87%,相当于增加了13%凝汽器余量。

(2)综合布管优化设计、水泵优化改造、凝汽器改造,改造后的凝汽器背压可降至4.7 kPa以下。

[参考文献]

[1] 史卫刚,孟云社,郭民,等.600 MW机组凝汽器改造方案与实践[J].汽轮机技术,2018,60(4):315-317.

[2] 国家发展改革委、环境保护部、国家能源局关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》的通知:发改能源〔2014〕2093号[A].

[3] 任渊源,黄琪薇,田家平,等.600 MW级亚临界机组凝汽器双背压节能改造研究[J].发电技术,2019(S1):14-19.

[4] 葛晓霞,缪国钧,钟澎,等.双压凝汽器循环水系统的优化运行[J].动力工程,2009,29(4):389-393.

[5] 蒋文,胡清,宁玉琴,等.某600 MW机组冷端系统优化及应用研究[J].汽轮机技术,2017,59(1):63-64.

[6] 王学栋,袁建华,曲建丽,等.330 MW机组凝汽器改造的数值模拟及性能分析[J].汽轮机技术,2010(2):150-154.

[7] 张炜光,叶学民,吴瑞涛.600 MW机组凝汽器性能分析与循环水系统优化研究[J].电站系统工程,2012(6):59-62.

收稿日期:2020-06-15

作者简介:蒋文(1986—),男,四川成都人,硕士,高级工程师,研究方向:火力发电厂节能环保。

猜你喜欢
凝汽器效率
“慢”过程 “高”效率
选用合适的方法,提升解答选择题的效率
凝汽器强化传热研究
遵循记忆规律 提升高中历史学习效率
浅析汽轮机组真空下降的原因
聚焦立体几何命题 提高高考备考效率
1000MW二次再热机组100%容量给水泵汽轮机冷却方案研究
国产200MW火电机组真空系统研究与优化
外部环境对凝汽器的影响分析及对策
跟踪导练(一)2