循环水系统含盐量对污水回用的影响及现场应用

2020-10-12 10:37程建峰张全民
山东化工 2020年16期
关键词:外排含盐量城市污水

程建峰,韩 强,王 峥,张全民

(1.中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司,河北 任丘 062552;2.中海油天津化工研究设计院有限公司,天津 300131)

人类社会为了满足生活及生产的需求,要从各种天然水体中取用大量的水,其数量是极为可观的[1]。一些缺水国家如美国、英国、日本等国均已成功将再生水(回用水)用于电力、冶炼、商业、空调等冷却系统[2]。我国工业循环冷却水中的应用也正在逐步推广和扩大,尤其是火力发电厂应用较多[3-4]。本文主要介绍炼油厂使用回用水所遇到的问题及处理措施。

1 背景及条件

某500万t/a燃料型炼油厂主体生产装置为常减压-催化-汽柴油加氢精制,辅助装置主要包括:四个循环水场、一个污水处理场。循环水场采用凉水塔进行循环水降温,污水处理场采用隔油-生化的传统路线处理全厂各装置产生的外排污水,污水满足城镇一级A标准后外排。正常生产时污水处理场平均流量约为300m3/h、电导率约3000μs/cm。为满足节能减排要求,降低新鲜水消耗量,现部分合格污水回用至循环水场作为补水,其余部分外排。

2 生产现状分析

2.1 根据现有理论及生产经验,设立前提条件

(1) 电导率与含盐量关系式取:1μs/cm=0.7mg/L。

(2) 炼油产生其余污水的参数条件:200 m3/h、电导率1200 μs/cm、含盐量168kg/h不变。

(3) 循环水场水质要求电导率低于6000μs/cm。

(4) 夏季循环水系统蒸发量为125 m3/h,污水回用量约为250 m3/h;冬季循环水系统蒸发量为75 m3/h,污水回用量约为150 m3/h。

2.2 生产现状

正常生产时污水处理场污水流量约为300m3/h、电导率约3000μs/cm,此时回用水至循环水系统仅浓缩2倍即达到电导率6000μs/cm的排水置换要求。虽然外排污水带出部分盐,但生产运行中发现装置换热器仍然出现腐蚀泄露,盐在系统内积累,循环水系统加速腐蚀,同时污水处理场生化系统正常菌种培养受到抑制,影响正常运行。

污水处理场能够承受的含盐量范围是多少?普通生化菌种耐盐极限值为4000mg/L,换算成电导率极限值约为5700μs/cm。根据污水处理场生产实际情况发现,在污水电导为3500μs/cm时,会出现影响生化反应的趋势,所以取正常运行时的污水平均流量300 m3/h、电导3000μs/cm、含盐量630kg/h为初始状态,夏季劣化运行的3500μs/cm、流量350 m3/h、含盐量857.5kg/h为极限状态,确定含盐量630~857.5kg/h为污水处理场可以正常运行的范围,低于这个范围视为较优工况,高于这个范围可视为较差工况,或者说此时需要采取应对措施。

利用含盐量数据,分析生产情况,计算循环水场外排污水量如表1。

表1 循环水场补水与外排污水量

循环水场排污量应为125m3/h,则此时污水处理场总处理量应为325 m3/h、含盐量为693kg/h、电导率为3046μs/cm,电导率较初始值有所提升,这表示,下一次同样250 m3/h的回用污水带盐进入循环水场,应为533kg/h,较初始条件的525kg/h,有所提升。

保持进循环水场质量和总盐平衡,经 表2计算,需要补充新鲜水2 m3/h,由于新鲜水使用量非常小,所以可以忽略新鲜水带入的含盐量,污水处理场总处理量为327 m3/h、总含盐量为701kg/h、电导率为3062.5μs/cm,同理推断,只要回用量不变,回用污水的含盐量逐步提高,污水处理场进水电导率继续增加。

表2 循环水场水量和总盐平衡表

待回用水含盐量提高到698kg/h,此时污水处理场总处理量量为350 m3/h、电导率为3534μs/cm,含盐量为866kg/h时,循环水场的排污量应是150 m3/h,蒸发量仍为125 m3/h,那么就需要25 m3/h新鲜水作为补充,则各循环水所补充的新鲜水的月耗量就是18000 m3。实际生产中新鲜水以某月的最高使用量20500m3计,上述新鲜水的计算值非常接近实际生产中新鲜水的月使用量。

新鲜水月耗量有指标控制,含盐量超出污水处理场正常可承受的处理范围,循环水场排污量逐渐增大,这些不利条件促使系统必须采取措施。即使新鲜水可以无限使用,为保证正常运行降低含盐量,循环水场仍需要不断增加排污量,排污水携带着大量药剂,也会对污水处理场造成大的冲击。

一旦循环水场排污水达到200m3/h,带入污水处理场的含盐量就达到840 kg/h,污水处理场是否能正常运行以及达标排放恐怕都是问题。所以新鲜水耗量、循环水排污量、污水处理场含盐量三者相互影响,是促使系统必须采取措施的条件。

3 方案分析

为实现进一步节能减排,保证循环水系统长期稳定运行,最大限度降低新鲜水耗量,提高污水回用率,满足高标准生产对标要求,根据公司条件,进行方案比选。

本厂临近所在城市污水处理场,城市污水量充足,电导率为2500μs/cm,经对市政污水处理场设计条件、出水水质化验比对,形成以下备选方案:

3.1 采用城市外排污水作为循环水场的补充水

冬季循环水场补水量为150m3/h,则城市污水厂外排水带入循环水场盐量为262.5kg/h,需要有262.5kg/h的盐被带出循环水场,冬季循环水场排污量应为62.5m3/h计,则有262.5kg/h盐带到污水处理场;污水处理场总进水为262.5m3/h,电导率为2342.9μs/cm,含盐量为430.5kg/h,即污水处理场排出盐430.5kg/h,见表3。

表3 采用城市外排污水作为循环水场的补充水的平衡表

分析:进入盐262.5kg/h,排出盐430.5kg/h,循环水场水质会有所提高。

夏季循环水场补水量为250m3/h,则有437.5kg/h盐回到了循环水场,同样的需要有437.5kg/h的盐被带出循环水场,夏季循环水场排污量应为104m3/h计,则有437.5kg/h盐排到新污水处理场;污水处理场总进水达到304m3/h,电导率2845μs/cm,总含盐量为605.5kg/h,即污水处理场排出盐605.5kg/h。分析:进入盐437.5kg/h,排出盐605.5kg/h,循环水场水质会有所提高。

3.2 投用闲置的300 m3/h污水回用装置,将所产淡水50m3/h混合城市外排污水100m3/h作为循环水场的补充水

冬季循环水场补水量为150m3/h,其中污水回用装置所产淡水50m3/h与城市污水厂外排水100m3/h混合后含盐量为175.3kg/h,电导率为1669.6μs/cm,则带入循环水场盐量为175.3kg/h,同样的需要有175.3kg/h的盐被带出循环水场。冬季循环水场排污量应为41.7m3/h,则有175.3kg/h盐排到污水处理场;污水处理场总进水为241.7m3/h,电导率为2030μs/cm,总含盐量为343.3kg/h,即污水处理场排出盐343.3kg/h。

分析:进入盐175.3kg/h,排出盐343.3kg/h,循环水场水质会有明显好转。

夏季循环水场补水量为250 m3/h,其中污水回用装置所产淡水50m3/h与城市污水厂外排水100m3/h混合后含盐量为263.2kg/h、电导率为1504μs/cm,则带入循环水场盐量为263.2kg/h,同样的需要有263.2kg/h的盐被带出循环水场。夏季循环水场排污量按62.7 m3/h计,则有263.2kg/h盐到污水处理场;污水处理场总进水达到262.7 m3/h,电导率2344.9μs/cm,总含盐量为431.2kg/h,即污水处理场排出盐431.2kg/h。

分析:进入盐263.2kg/h,排出盐431.2kg/h,循环水场水质会有明显好转。3.3投用闲置的300 m3/h污水回用装置,将所产淡水补充入循环水系统冬季循环水场补水量即其蒸发量为75m3/h,淡水电导率为25μs/cm,则带入循环水场含盐量可忽略不计,冬季循环水场排污量按10m3/h计,则有42kg/h盐排到新污水处理场;污水处理场总进水为210m3/h,电导率为1428.7μs/cm,总含盐量为210kg/h,即污水处理场排出盐210kg/h。

分析:进入盐0kg/h,排出盐210kg/h,循环水场水质极好,化工料损耗急速下降,污水处理场进水品质将达到设计值。此时的外排水已达到全部回收的条件。

夏季循环水场补水量即其蒸发量为125m3/h,淡水电导率为25μs/cm,则带入循环水场含盐量可忽略不计。夏季循环水场排污量按15m3/h计,则有63kg/h盐排到新污水处理场;污水处理场总进水达到215m3/h,电导率1534μs/cm,总含盐量为231kg/h,即污水处理场排出盐231kg/h。

分析:进入盐0kg/h,排出盐231kg/h,循环水场水质极好,化工料损耗急速下降,污水处理场进水品质将达到设计值。此时的外排水已达到全部回收的条件。

综合以上几套方案,从系统稳定运行角度出发,且该项目获得厂里资金投入支持所以采用方案三进行改进。

4 经济效益

经过几年的优化运行,污水回用装置所产的浓水作深度处理,使之单独达标排放,尽量全部将合格污水回收,合格污水按300m3/h四倍浓缩,得到淡水225m3/h,其中100m3/h去除盐水站,每小时可节约新鲜水120m3,每天全厂消耗量9000m3新鲜水,较之前节水约32%。另外125m3/h作为循环水场补充水,可使每月的新鲜水消耗指标全部节省下来,巨大的化工料损耗将不复存在,代之以较小的化工料成本、高品质循环水系统长周期运行,年换热器检修成本也大幅削减。

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