电牵引采煤机变频器故障分析与改进策略

2020-11-28 09:45姚明
装备维修技术 2020年15期
关键词:变频器故障分析改进策略

姚明

摘要:近年来,变频技术与采掘设备的机械化和智能化均取得了快速发展,依托变频器牵引的采煤机也逐渐发展成综合机械化采煤核心设备,为矿井生产的高产高效提供了必要保障。但电牵引采煤机变频器在运行期间很容易发生故障,导致采煤机停止运转,甚至还会诱发采煤事故。基于此,文章将电牵引采煤机变频器作为主要研究对象,重点阐述具体的改进策略,希望有所帮助。

关键词:电牵引采煤机;变频器;故障分析;改进策略

当前,电牵引采煤机技术被广泛应用于采煤作业中,大大提高了煤矿企业的生产效率,为企业快速发展提供必要保障。其中,变频器与电牵引采煤机运行效果存在直接关联,在采煤作业实践中,维修工作人员应高度重视电牵引采煤机变频器,尽量避免变频器故障所引发的采煤机故障。由此可见,深入研究并分析电牵引采煤机变频器的故障与改进策略十分有必要。

一、电牵引采煤机变频器的原理

电牵引采煤机变频器构成包括控制系统和功能平衡板。对于变频器控制系统,主要包括一个整流回馈单元、两个逆变单元与控制回路,能够将牵引变压器输出的电能有效转变成电压和频率电流,进而为采煤机运行提供便利。对于功率平衡板而言,因工作面的地形平整度不高,在电牵引采煤机行走状态下,两侧牵引电机的负载电流很容易受力不均匀,进而出现不平衡的情况,对采煤机工作效率产生不利影响[1]。为此,企业需将功率平衡板应用于电牵引采煤机当中。在使用功率平衡板后,设备信号就会经I1和I2输入,依托比较器向单片机传输并加以控制,使得左右两边牵引电机的功率平衡。若I2端的电流降低,比较器就会将接受的信号及时向单片机传输,并利用控制变频器将I1端的输出电流增大,在两侧功率平衡的状况下实现左边牵引电机的提速目标。为此,无论是哪一端电流增大亦或是减小,均需利用单片机调整,使得左右两边的牵引电机处于平衡状态。

二、简述电牵引采煤机变频器的常见故障

(1)温度过高

变频器所在电控箱密闭性不理想,就会使煤尘和水进入内部。而煤尘附着于变频器线路板,使线路板散热性能受到影响,部分电器元件会受散热不理想的因素受损。究其原因,维修与保养工作不到位,因而要定期开展维修保养和清扫,以免热量大量积聚[2]。另外,变频器瞬时启动热量大,若频繁启动,必然会在短时间内积聚热量,一旦局部的热量过高,必然会使变频器内部电器元件受损。

(2)变频器振动

采煤机在割煤状态下振动较大,若存在夹矸石必然会加剧振动。长期振动使变频器密闭性下降,且煤尘和水会进入其内部。另外,变频器内部接线端口也会松动,部分线路的信号缺乏稳定性。严重的情况,充电接触器与变频器电抗支腿也有振断的可能,同时电路板部分元件也会掉落,进而对电路板性能产生影响。

(3)電路电压过高

整流直流母线支路三相电压全波,可通过电压平均值对电压是否处于规定范围加以反映。若电压相对较高,变频器电路内电压也高,使电路板电子元件被烧坏。而超电压的形式诸多,在电机转动速度过高的情况下,且超出变频器正常数值,实际输出电压也更高,致使变频器发生超电压的情况。若相同电路内其他负载介入少,那么输入交流电压也会高于正常数值[3]。在两电机同时针对采煤机输出电压的情况下,若电压不同就会使两电机运转的功率有所区别,最终导致采煤机电压比承载极限大。

(4)单向牵引故障

单向牵引即向右行走正常,向左行走不牵引,变频与功能显示均正常,但是频率是零。若采煤机向右行走正常,即代表变频器运行状态正常。若向左行走不牵引,即证实采煤机左行走控制信号不正常。究其原因,在采煤机向左行走时,会受机械振动因素影响,使线头虚接亦或是左行走掉线头,进而出现左行走控制信号中断的情况。

(5)不牵引故障

一方面,软故障。不牵引软故障就是在采煤机不牵引状态,显示窗口无法显示故障信息,且难以准确辨别故障点的信息,增加处理故障难度。一般情况下,在割煤过程中采煤机会突然停止牵引,但截割滚筒和油泵电机仍运行,牵引指令失效,导致牵引电机无法启动,难以将故障的信息显示出来。究其原因,功率平衡板可能受损亦或是插座出现断线的情况,难以将控制信号输出,进而出现逆变器停止运行的情况。

另一方面,硬故障。不牵引硬故障就是在采煤机出现不牵引故障时,可通过显示窗口将故障信息显示,便于工作人员了解。但在发生硬故障以后,若显示代码为F9,就代表发生了欠电压故障,导致采煤机难以牵引。一般来讲,牵引变压器的输出电压为400V,而欠压限值为牵引变压器输出最小数值0.65倍。如果经直流母线判断变频装置是欠压状态,就会出现F9故障信息。

(6)病态牵引故障分析

病态牵引即采煤机的牵引功能正常,但行走过程中容易出现停机,偶尔出现故障显示,复位以后开机可运行[4]。引发此类故障的原因是设备输出缺乏平衡性,可能是两逆变参数不同,也可能是变频器内的功率平衡板受损。

三、故障的改进要点

变频器一般为风冷式结构,而井下电牵引采煤机变频器电控箱属于密闭结构,致使空气难以和外界环境流通。此时,采煤机变频器难以借助空气流通散热,因而要借助水循环实现散热目标。然而,在改造变频器期间,应注意以下要点:

第一,改造变频器应分成两层开展,充电接触器与充电电容等大体积或者较重元件应在变频器底部放置,并在散热性能理想的铝板之上放置高产热量的IGBT模块。使用支撑柱对上层支撑,为规避两层板晃动较大,应将减振垫加在各层,并将轻元件放置于上层。

第二,要想规避振动所引发的电路板松动与受损的问题,应使用螺栓固定主回路板。

第三,电路板中元件数量较多,所以安装期间应避免错插或者是反插的情况发生。一旦插接错误,在通电以后,元件会直接受损。另外,在拆卸的过程中,不要随意拽线,以免线路受损[5]。

第四,电容极性如果反接,会使电容被彻底损坏,所以安装的时候要给予高度重视。

第五,为减少电路板对于静电的影响,在电路板安装的时候,要求操作人员佩戴防静电的手套,并完成电路板装卸工作。

四、故障的改进对策研究

(1)提高变频器散热

因变频器内部半导体元件数量较多,且性能会直接受到温度影响。一旦温度过高,就会使半导体元件性能和使用寿命降低,所以必须保证变频器散热性能良好。另外,要想使IGBT模块散热能力不断增强,就需要将其敷设于具有良好散热性能的铝板之上,使用导热性理想的铝合金。通过导热硅脂敷设在散热铝板和IGBT模块间的方式,使散热速率明显加快,有效降低热阻。对铝板强度以及散热效果考虑的基础上,应将铝板厚度控制在15-20毫米范围内。

(2)抗振对策

在变频器箱体外部安装交流电抗器能够使变频器抗振性能明显增强。另外,固定交流电抗器腿,并使用螺栓将其固定,确保电抗器和底板有效固定牢靠,借助橡胶垫使振动降低,尽可能对交变电阻器带来影响[6]。于变频器箱体上部布置轻元件,于箱体下部布置重元件,使得变频器箱体的下部重量增加,也能够使振动发生几率下降。同时,可利用螺栓固定电路板,将减振配件安装在螺栓上。若元件、插座与插头等在振动中容易掉落,应使用胶水加固处理。

(3)電路电压过高解决对策

对采煤机加设负载体系,保证两电机输出电压平衡,以免因运转功率不同出现超电压的情况。当采煤机处于低负载状态,因负载过小,使电机运转速度加快,且惯性较大,加之减速时间短,在电机高速运转的情况下减速度过大,致使输出端速度过大。因采煤机的减速时间比电机长,所以采煤机变频器运转的速度要低于电机,增加了变频器电压。为此,要想确保变频器电压正常,需要引进制动原件,使电机速度合理。

(4)单向牵引故障的处理对策

对左行线联接情况进行检查,如果存在掉线头亦或是虚接情况应重新压线。如果是按钮板亦或是端头站右行、左行按钮卡住,会使采煤机产生单向牵引和速度增加的现象,要多次按压按钮使其恢复正常位置。此外,要对功能显示器所显示的内容进行观察,进而对控制中心异常与否做出判断。如果执行信号红灯不亮而操作信号绿灯亮,即代表控制中心已经接收牵引信号但尚未执行。为此,要中断电源并复位。若故障始终存在要更换控制中心。

(5)不牵引故障的处理对策

对于软故障,要更换功率平衡板。由于功率平衡板的损坏几率过高,因而要提前准备备用板,便于在发生故障后及时更换。对于硬故障的处理,最重要的是对接触器快速熔断器的熔断情况进行检查,同时要系统检查整流回馈单元控制板。如果红灯亮即说明有故障,而绿灯亮则代表通电状态理想。

(6)病态牵引故障的处理对策

在电牵引采煤机发生病态牵引故障以后,维修工作人员要对变频器逆变控制线重新进行插接,在去IGBT触发信号线以后,重置左右逆变参数,以保证其相同。另外,维修工作人员要检测采煤机电源模块,了解是否存在直流电源±15V输出的情况。若不存在应采用相应手段恢复电源模块的供电状态。

结束语:

综上所述,电牵引采煤机变频器在采煤机中占据重要地位,技术含量高且维护难度大。在这种情况下,工作人员必须对故障范围予以有效掌握,并在处理故障的过程中对各现象仔细观察,结合具体现象进行分析和判断,确定相应的故障点,通过采用针对性方法确保变频器运行的正常。

参考文献:

[1]杨书伟.电牵引采煤机变频器主要故障分析与维修方法[J].科技创新导报,2020,17(5):95,98.

[2]冯涛.电牵引采煤机变频器主要故障分析与维修方法[J].科技风,2019(22):157.

[3]季国.关于MG500/1140型采煤机电气部件安全运行与故障诊断探讨[J].矿业装备,2019(4):106-107.

[4]郭建来.采煤机机载式变频器的故障分析与维护保养研究[J].机械管理开发,2018,33(1):174-175.

[5]布朋生.电牵引采煤机行走部变频控制方案的设计与实现[J].煤矿机电,2020,41(2):45-47.

[6]王兆朋,薛智国.电牵引采煤机变频器设备常见故障分析与处理对策探究[J].内蒙古煤炭经济,2017(13):37,56.

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