基于PLC和触摸屏的照片拣选亮灯防错装置设计

2020-12-29 09:02
机电信息 2020年35期
关键词:灯带亮灯触摸屏

陈 祥

(上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司,山东青岛266555)

0 引言

进入21世纪后,汽车行业得到了前所未有的发展,中国汽车市场迅速饱和,各类型车企如雨后春笋般涌现。但是,各大车企在投资建厂的时候,从经济效益的角度考量,大多依赖于收购和使用老旧厂房及设备,导致各大车企的制造系统自动化程度低,大部分装配工作都依靠人工完成。

1 照片拣选装置设计背景

在汽车制造过程中,车间的自动化程度较低,需要大量的人工参与。装配工尽管受过专业的岗前培训,且都严格按照工艺流程进行操作,但仍不可避免地会出现一些质量问题,例如漏装、扭力失效等。

以总装车间终线工段的拣选随车照片工位为例,该工位需要找到对应车辆的随车照片并放置于车内,便于车辆下线后的检测。当前工位有A类普通车型照片77个品种,再加上B类订单车型照片,合计90余个品种,员工要根据标识卡的车辆装配信息来区分随车照片的种类。员工通过核对信息拣选1张照片需要耗费10 s左右的时间,且员工完全凭借记忆进行识别,存在错选的风险隐患,RPN(风险系数)高达180,这是一个典型的极易产生质量问题的工位。一旦员工在拣选照片时出现错误,就有可能造成后续一系列的质量问题。

笔者在全面了解该工位的基础上,采用PLC和触摸屏设计了一套半自动的照片拣选亮灯防错装置。PLC(可编程控制器)作为实现自动化控制的核心控制器,具有程序设计简单、稳定、可靠和实时处理能力强等优点。工控触摸屏是操作人员与PLC之间双向沟通的桥梁,其不仅能够实时显示PLC的I/O状态,而且能够接收操作人员发出的各种指令。本次设计采用罗克韦尔AB1769 PLC作为照片拣选亮灯防错装置的核心控制器,西门子MP370触摸屏作为照片拣选亮灯防错装置的人机交互界面。

2 具体设计内容

照片拣选亮灯防错装置的设计制造主要包含机械、电气、程序设计3个部分。机械部分要对原有的照片存放料架进行改造,形成X、Y坐标,方便之后的照片排布及放置,使触摸屏能够精准地显示位置坐标并亮灯提示。电气部分则需要建立一个新的PLC架构,设计方案采用以太网(Ethernet)连接的控制模式,由罗克韦尔AB1769 PLC主控制器作为系统的核心控制器,输出的LED灯带连接到继电器上,继电器的线圈再连接到PLC的输出模块上。程序设计部分将整个系统通过RSLinx软件进行组态,再使用RSLogix5000软件进行程序编写,分别实现扫描枪读取程序、继电器输出程序、触摸屏显示程序各个模块的功能。此外,触摸屏应用程序需要单独通过WinCCflexible2008组态软件进行组态,实现员工操作过程人机信息交互功能。

2.1 机械部分

原有照片存放料架如图1所示,照片顺序随意摆放,料架占地面积大,照片排放没有规律。现根据员工的需求,设计制造了一套新的照片存放料架,共计15×7=105格照片框,将统计的照片代码及对应照片存放按照人机工程最优的原则,分别放入对应的照片框内。如图2所示,新的照片存放料架全部采用铝型材装配而成,质量轻且结构牢固,将电控柜固定在料架的上部,方便员工读取触摸屏信息。

图1 原有照片存放料架

图2 新型照片存放料架

2.2 电气部分

本设计根据新的需求,首先需要设计铺设亮灯电路,亮灯材料使用24 V的飞利浦LED灯带。新的料架是7行15列,一共需要22个继电器进行控制,根据行正列负的原则,将同一行的灯带正极焊接起来相串联,再将同一列的灯带负极焊接起来相串联,用玻璃胶固定灯带到对应坐标的照片框下,这样就完成了灯带系统的布置。

电气部分采用十字交叉点坐标的连接方式,最大限度地减少了继电器的使用,节约了成本。将7个正极和15个负极分别接进继电器后,再将继电器的线圈触点接进PLC的输出模块,这样就可以通过程序的输出来控制灯带的亮灭。例如,当需要3行5列的照片框LED灯亮时,只需要控制PLC同时输出3行的正极继电器和5列的负极继电器线圈吸合,这样3行5列的LED灯就能亮起来。电控柜布局如图3所示。

图3 电控柜布局

2.3 程序设计部分

在电控柜完成配盘后,接下来就是程序的编写。首先是扫描枪读取程序,这一过程需要实现扫描枪录入车辆VSN信息的功能。罗克韦尔AB1769 PLC控制器模块本身自带RS232串口,本设计选用的扫描枪是西克IDM无线扫描枪,按照说明在对扫描枪进行初始化配置后,将串口连接到PLC的控制模块,同时在程序中使用ARL指令即可实现扫码读取功能。

接下来是继电器输出程序,这一过程需要在读到取条码信息后,实现输出对应照片坐标的功能。VSN的条码信息在程序里为一段16位的ASCII码,根据需要将1~4位数字和8~9位数字重新组合形成6位的车辆照片代码,新的照片代码与料架上的坐标信息一一对应。这一部分最重要的是需要建立照片代码与坐标相对应的数据库,采用如图4所示的数据库标签,HMI_BCR_Code 为一个容量1 000 的字符串标签,HMI_BCR_Code.ScanCode_Set 为6 位数字的照片代码,HMI_BCR_Code.X_Pos 为 X 坐 标 的 信 息 ,HMI_BCR_Code.Y_Pos为Y坐标的信息,数据库的录入可以用EXCEL批量导入或者通过之后的触摸屏输入。当扫描枪读取到信息时,先将信息处理成6数字位的照片条码,再通过FIND指令快速匹配数据库中的信息,最终输出对应的照片坐标信息,完成亮灯操作。

图4 数据库标签

最后是触摸屏显示程序,这一部分要在PLC和触摸屏之间建立变量连接,实现触摸屏人机交互的功能。通过WinCCflexible2008组态软件使触摸屏与PLC建立连接,将PLC的变量信息输入触摸屏,使触摸屏和PLC的变量能够互相读写,这时触摸屏就能在扫码之后完成车辆信息的显示,方便员工在拿取照片后核对信息。此外,员工还能通过触摸屏实现代码信息的录入,根据柔性生产需求灵活增加车辆照片。触摸屏设置画面如图5所示。

图5 触摸屏设置画面

在实际操作过程中,员工需要提前在触摸屏中输入所有车型代码及其对应的照片坐标,建立一套照片代码数据库。当装配车辆到来时,通过装置配备的扫描枪扫描车辆配置单上的VSN(车辆配置信息)码,PLC通过内部运算即可将对应的车辆信息显示在触摸屏上,并且该车型对应照片的位置也会亮起LED灯提示员工进行操作,在拿取完毕后员工需要通过复位按钮来熄灭LED灯确认信息。最终的照片拣选亮灯防错装置效果图如图6所示。

图6 照片拣选亮灯防错装置效果图

3 结语

随着汽车行业的进一步发展,自动化防错系统在汽车装配过程中的应用会越来越多。本文设计的是一套基于PLC和触摸屏的照片拣选亮灯防错装置,不仅简化了员工的操作步骤,节约了操作时间,还具备一定的防错功能。在现代化的汽车工厂中,总装车间是人力使用最多的工艺装配车间,如果能够多增加一些类似的自动化防错设备,将大幅减少员工在操作中的失误,提高汽车装配质量。

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