柳钢2号高炉实现智能喷吹的研究

2021-01-05 05:50王绪鹏朱国铭黄华钢林俊贤
中国金属通报 2020年12期
关键词:煤量煤粉高炉

王绪鹏,刘 敏,朱国铭,黄华钢,林俊贤

(广西柳州钢铁集团有限公司,广西 柳州 545002)

1 目前现状

柳钢2号高炉喷煤喷吹系统采用半自动人工作。存在喷煤速率波动大、输送煤粉不均匀,影响煤粉燃烧率、增加氮气消耗。喷吹压力不稳定,影响高炉热风压力波动、换罐断煤、系统不连续。依靠人工操作,喷煤量的准确性难以保证。主要存在以下问题。

(1)喷吹量调节主要以罐压调整作为主要手段,调压过程金对分配器压力产生影响,对均匀喷吹不利。

(2)喷吹速率波动大,瞬时速率偏差可达6t/h。

(3)在人工操作的情况下,往往只关注保证整点煤量,对小时时段内各个更小时间段,例如按小时设定量计算每3min该喷煤量,实际喷煤量,缺乏精细控制,小时时段内喷煤量偏差达到lt。

(4)倒罐期间喷煤波动大且断流,导致现场喷煤不均匀,不稳定,不连续。

(5)同时由于喷煤速率波动大、不稳定而增加了气量消耗,增加了操作人员的劳动强度。

(6)喷吹速率不稳,煤焦置换比降低,煤粉在高炉回旋区的燃烧率降低,使更多的未燃尽煤随煤气移出炉外,对除尘工艺负荷加大,能耗严重。

2 智能喷吹改造方案

2.1 设计要点

(1)现场增加总管煤粉流量测量设备(固体流量测量仪)信号作为控制依据。

(2)总管调节阀作为主要调节手段,控制煤粉流量,罐压调节作为补充手段控制煤粉流量。

(3)增加均压装置作为辅助,保障在快速倒罐的情况下,更加稳定。

(4)在原有控制系统基础上,增加新的控制模块,实现智能均匀喷吹系统,该系统和原系统可以自由切换。

2.2 系统优势

(1)一键操作:一键开启智能喷吹,遇紧急情况一键结束智能喷吹,恢复原系统操作。良好的兼容性,应用放心。

(2)实时监测:实时监测煤粉喷吹,实时控制煤粉流量,时时煤粉均匀。

(3)均匀喷吹:时时保证时段内喷煤量偏差小于理论每分钟喷煤量,时段内煤粉流量稳定,没有剧烈波动。

(4)精准喷吹:喷吹均匀稳定,整点喷煤量满足高炉需求。

(5)连续喷吹:煤粉喷吹无断流,避免“大气量小煤量”或“只走气不走煤”的情况出现。

(6)浓相喷吹:特准掌握喷煤煤粉浓度,做到真正的浓相喷吹。

(7)精准掌握喷煤速度,实现低速喷煤,减小管道磨损。

(8)两罐均压:通过均匀实现平稳倒灌,均匀喷吹。

(9)节省气源:泄压到备用管,通过气体重复利用,节省气源。优化控制参数,实现均匀喷吹进一步节省气源。

(10)提高能效:稳定均匀的喷吹,提高了煤粉的燃烧效率。

(11)小改动大效益:针对现有的工艺,只需简单改动,可以实现最大优化,保障了高炉稳产、顺产,进一步高质高产。

2.3 系统组成

系统增加固体流量测量仪一台,气动调节阀一台,喷煤自动喷吹控制软件一套,实现煤粉喷吹监测、控制、调节。同时增加均压,主管补气保证喷吹的稳定。

图1 现有工艺管道概图及改造部分示意图

2.4 控制说明

固体流量测量仪、煤粉调节阀与喷煤PLC主站构成总管煤粉瞬时流量测量与调节单元:煤粉流量计实时监测喷煤总管煤粉流量或计算累计量,通过与煤粉流量设定值或期望累计量比较,采用PID算法输出一个阀门开度控制信号,保证了煤粉流量长时间的稳定性。系统参考现有罐压,二次补气量(压力),流化气量(压力),结合喷煤总管的流量进行调节。

除了煤粉流量自动控制功能模块,该系统还具备了以下各功能模块:

“喷吹罐泄压控制模型”、“喷吹罐装粉控制模型”、“喷吹罐充压控制模型”、“喷吹罐倒罐共喷控制模型”、“喷吹罐罐压恒压控制模型”、“智能、半自动、手动、手智一体转换控制模型”。

本系统需要采集现场罐重信号,与流量计进行对比分析,通过以太网,读取ABPLC变量。

系统各功能以子模块的形式加入到原喷煤控制系统,不影响员系统应用,可根据实际情况切换为原系统。需原系统增加以下硬件点数。

表1 硬件点类型运行原理

3 技术目标

实现高炉喷煤系统的智能喷吹:全面完成自动倒罐、自动装粉、自动冲压,自动压力控制等功能的自动喷吹情况,进一步完成煤粉喷吹过程中煤粉流量自动控制,实现连续,均匀,精准煤粉喷吹。

喷吹量小时时段内喷煤流量稳定,实时流量(喷吹速率)波动基本在设定值土2t/h;小时时段内以内最大偏差合理,正负不超过一分钟理论喷煤量。喷煤小时累计量误差满足高炉需求,系统实现喷煤速度在合理范围内的浓相输送,优化喷煤工艺控制参数,减少输送气及流化气的消耗。系统遇紧急情况,可切换手动操作,情况正常后,再一键恢复智能喷吹。

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