毕恩梓,曹卫东,陈全柱
(兰州交通大学自动化与电气工程学院,甘肃兰州 730000)
压裂车组是玉门油田作业公司购进的主要设备之一,主要包括压裂泵车、混砂车和仪表车,广泛用于油、气、水井的压裂、酸化作业。压裂车组功能是向井内注入大排量的高压液体,使地层形成高导流裂缝,沟通油气储集区,扩大供油面积,改变井筒周围渗流特征,降低渗流阻力,达到提高产量的目的。
目前YLC105-1490 型压裂泵车的SJ 500 控制系统不稳定,SLC500 型CPU 存在丢程序缺陷,易引起压裂车组控制系统瘫痪,对现场压裂施工带来很大安全隐患。该型号CPU 国外厂家已停止生产,无法保证供货,给系统维修带来极大不便。现有SJ 500 控制系统无法实现全过程自动化作业,不具备远程控制功能。因此对YLC105-1490 型压裂车的控制系统进行升级十分必要。
(1)液位控制不够精确,当施工排量发生变化时容易出现抽空或漫罐。
(2)砂比响应速度无法满足复杂施工响应速度的需要。
(3)控制系统覆盖不全面,无法完全满足压裂作业的工艺要求。
更换YLC105-1490 型压裂泵车控制箱内的电源模块、CPU模块、模拟输入模块、模拟输出模块、继电器输出模块、直流输入模块和网关。根据电路图重新接线,用扎带扎紧固定(图1);更换控制箱显示屏,升级操作软件(图2);设置CPU、网关的IP 地址(图3);将控制箱侧面的六芯网线接头,全部更换为五芯网线接头(图4),配备一套五芯线辊(图5)。
图1 YLC105-1490 型压裂泵车控制箱
3.2.1 SJX5301THS 型混砂车控制箱改造
更换SJX5301THS 型混砂车控制箱内的所有PLC 模块,控制箱内原有12 个输入/输出信号模块,由于空间有限,只安装7 个输入/输出信号模块(图6);另增加15 个信号变送器(图7),将信号转换成PLC 模块可以接收的信号,根据电路图重新接线,用扎带扎紧固定;更换显示屏,升级操控软件;加装1个24 V 转10 V 的直流变换器(图8),使控制系统能够区分当前处于自动/手动状态,并在显示屏显示(图9);调整混砂车控制系统参数,使其符合施工要求。
3.2.2 SJX5301THS 型混砂车传感器改造
将SJX5301THS 型混砂车原有的超声波液位计更换为雷达液位计(图10),加装紧急开阀控制器,若液位计出现故障,可以关闭报警装置,手动开阀。
为使仪表车的控制系统能够和改造后的混砂车、压裂泵车的控制系统匹配,需要对仪表车的控制系统进行升级改造。升级仪表车控制箱内的CPU 模块软件,重设IP地址(图11);升级车内电脑上的泵车操作软件、压裂数据采集软件,调试软件参数,使其符合施工要求(图12 和图13);由于混砂车、压裂泵车的控制系统变化,更换显示屏顺序,方便员工操作(图14);给仪表车配备一套五芯信号线辊(图15)。
图2 更新显示屏软件
图3 设置网关、CPU 的IP 地址
图4 五芯接线头
图5 新的五芯信号线辊
图6 混砂车PLC 模块
图7 加装的15 个信号变送器
(1)本次改造采用美国AB 公司的1756 系列PLC 模块性能稳定,不存在程序丢失问题。PLC 模块均处于生产状态,不存在供货难的问题。
(2)将Logix 1100 模块更换为CAN 总线网关模块,采用SAE J1939 协议进行通信,该协议的通信速率可达250 kbps,具有抗干扰能力强、性能稳定、成本低等优点。
(3)经现场调试,YLC105-1490 型压裂泵车控制系统可以与改造后的混砂车、仪表车控制系统兼容,进行编组配套使用。
(1)混砂车安装的新显示屏与旧显示屏相比,新增砂比显示参数,新显示屏反应更迅速,启动时间只需1 min,而旧显示屏启动时间需要3 min。
(2)原先的控制箱内PLC 有12 个输入/输出信号的模块,现在只安装7 个输入/输出信号的模块。同时加装15 个信号变送器来接收信号,经现场操作,控制系统使用正常。
(3)改造后的混砂车控制系统能够区分当前处于自动/手动状态,并在显示屏显示。
图8 加装的24 V 转10 V 直流变换器(小)
图9 新显示屏
图10 加装的雷达液位计
(4)升级改造后的混砂车自动控制系统,采用自适应模糊控制算法,能够实时精确控制各项施工参数和施工作业阶段,并及时应对和处理作业过程中发生的各种调整和变化。
(5)新安装的雷达液位计相较于原有的超声波液位计,其工作性能不会受到水蒸汽、粉尘影响,且测量范围更广、更能适应复杂工况、精度更高。给雷达液位计加装手动开阀装置,若液位计出现故障,可以关闭报警装置,紧急开阀。经现场试用,雷达液位计工作正常。
(6)经现场操作验证,改造后的混砂车,成功与改造后的压裂泵车和仪表车进行编组配套使用。
(1)升级后的CPU 软件和显示屏操作软件,响应速度更快、性能更稳定。
(2)经现场使用,压裂、酸化的数据采集软件和压裂泵车操控软件使用正常,能够满足压裂队施工要求。
图11 远程升级CPU 软件
图12 更新显示屏软件
图13 调试采集软件参数
图14 仪表车内操作屏
(3)经现场操作验证,改造后的仪表车,可以与改造后的压裂泵车、混砂车进行编组配套使用。
(1)此次控制系统升级改造,有效提高了压裂车组控制系统的自动化、智能化程度,控制系统性能更稳定、响应速度更快、精确度更高。为压裂施工提供了更加安全可靠的设备保障,能够更好地满足压裂施工的需求。
(2)解决了往年压裂设备控制系统存在的问题,有效降低设备故障率,保证压裂施工的高质量、安全性。
图15 新换的五芯信号线辊