浅谈盾构机洞内扭转修正复推措施

2021-06-23 07:53孙津津
科学技术创新 2021年18期
关键词:吊机刀盘管片

孙津津

(中国电建集团铁路建设有限公司,北京100000)

1 概述

某盾构区间设计1700 环,盾构机施工至1246 环处,千斤顶行程至900mm 时,掘进中刀盘扭矩突然增大,引起盾构机盾体旋转约45°,进而引起连接桥的扭转变形,盾构机无法正常掘进。为使盾构机复位至正常状态,并排除障碍,恢复盾构机正常掘进,确保施工安全、快速、有序进行,项目部制定了盾体机复位、修复等方案措施。通过各项措施的落实,顺利完成盾构机的修正复推工作。

2 主要处置措施

2.1 停机位置调查

盾构机停机位置位于直线段上,上坡3.787‰,隧道埋深15.4m。停机位置地表现状为绿化草地及树木,停机位置距离某小区直线距离最近20m,无其它建构筑物。通过对停机位置刀盘前方0.3m 位置进行地质补勘,发现目前盾构机所处地层为S1g-3 中风化泥岩,埋深15.4m,拱顶以上自上而下依次为素填土3.6m、粉质黏土4m、强风化泥岩2.4m、中风化泥岩5.2m,芯样抗压试验值7.5MPa,地层较为稳定,不需要实施加固措施。

2.2 主要技术措施

该事件一经发生,项目部立即邀请盾构方面的专家商讨处置措施,结合专家意见,制定了基本的处置步骤:(1)盾构机修正复位;(2)由盾构机厂家及项目部机电工程师检查盾构机受损情况,制定修复方案;(3)在盾构机修复的过程中,通过常压开仓的方式进土仓检查盾构机扭转原因;(4)验收调试。

2.2.1 盾构机修正复位

根据盾构机目前现状,完成连接桥断开及稳固后,通过新管线连接,确保盾构机推进系统正常后,先低速正、反两个方向转动刀盘,再次确定刀盘是否被卡住,如果刀盘被卡住,则实施方案一进行盾体复位,如果刀盘没有被卡住,则实施方案二进行盾体复位工作。

方案一:在确定刀盘被卡住的情况下,按照反向转动刀盘进行盾体复位。初始设定刀盘扭矩值3000kn.m,打开刀盘旋转,设定刀盘转速至0.3rpm,在刀盘扭矩上升至3000kn.m 时,观察盾体回转情况,如若盾体有回转迹象,则本方案成功,采用上述方法继续回转,直至盾体回转到位。如若盾体未有回转现象,则按照500kn.m梯度逐步增加扭矩,直至盾体出现回转,此时继续转动直至盾体复位。盾体回转到位后,再实施常压开仓作业,进行清仓排障。

方案二:确定刀盘能转动的情况下,结合目前在刀盘前方位置钻孔取芯的情况,确定刀盘前方的地层为全断面中风化泥岩,与地勘一致,地层自稳性好,具备常压开仓条件,可通过进入土仓清理,完成土仓清理后,进入土仓进行障碍物的检查及排除。具备条件后,采用水钻在掌子面上开洞,插入钢轨,将钢轨与刀盘焊接固定,然后缓慢转动刀盘,通过刀盘固定后的旋转增加的扭矩,迫使盾体回转。

通过现场实际操作,通过方案一,使盾构机顺利扭转复位。

2.2.2 盾构机受损调查

盾体扭转后,与拼装机行走梁搭接的设备桥受力扭转变形,通过与盾构机厂家共同与设备进行检查分析,得出盾构机受损如下:

2.2.2.1 推进系统

盾体扭转后,主推进液压缸撑靴上的尼龙板与管片摩擦,部分单缸尼龙板扭转、脱落、损坏。

2.2.2.2 螺旋输送机

螺旋输送机轻微偏转,前盾上螺旋输送机套筒法兰连接面轻微张口,部分螺栓螺纹松脱,未见漏水漏渣,表明其密封尚未失效。螺旋输送机第二道后闸门(下)闸板变形,开闭液压缸弯曲失效。

2.2.2.3 拼装机

拼装机整体结构良好,管线履带变形,人行平台及走道变形。

2.2.2.4 设备桥

1#设备桥结构严重变形,已失效;2#设备桥轻微变形。

2.2.2.5 皮带机系统

1#设备桥处第1 节皮带架严重变形,已失效;2#设备桥处局部轻微变形。

2.2.2.6 管片吊机

1#设备桥处的二次管片吊机行走梁严重变形,已失效,管片吊机损坏。一次管片吊机前端1 节行走梁变形,一次管片吊机未受损。

2.2.2.7 设备附件

1#设备桥管线失效;1#设备桥上的蓄能器、泡沫发生器未受损。

2.2.3 盾构机受损修复

2.2.3.1 推进系统

统计撑靴尼龙板损坏数量,定制全新尼龙板替换。因推进系统管路已断开,推进液压缸无法动作,暂时无法更换。待推进管路恢复后,在调试阶段进行更换。更换时单根收缩推进液压缸,更换完成后液压缸伸出抵住管片,逐一进行,禁止同时收缩多根液压缸。

2.2.3.2 螺旋输送机

螺旋输送机轻微向左偏转,使用手动分体千斤顶或手拉葫芦将螺旋输送机结构回中。回中后更换螺旋输送机套筒与螺旋输送机螺栓及螺母。第二道后闸门整体拆下,更换盾构机的第二道后闸门总成。

2.2.3.3 拼装机

矫正变形的人行平台及走道。矫正变形的管线履带。

2.2.3.4 设备桥

2#设备桥变形轻微,使用功能未受影响,使用千斤顶重新安放到台车轨道上,矫正后进行加固。1#设备桥结构已失效,采用现有中铁装备R59盾构机设备桥代替。该设备桥为简支结构,共包含2 根牵引梁(含管线托架)、管片吊机行走双曲梁、皮带架及皮带从动滚筒,解体后可运输至盾体后部组装,前端与拼装机行走主梁连接,后端与2#连接桥连接或搭接。连接桥直接通过电瓶车运输至隧道内进行安装,可不需要再实施隧道内台车的拆解和后退工作。牵引梁上各带有牵引液压缸,可调节牵引梁长度,故安装的顺序为管片吊机曲梁安装→牵引梁→皮带架及皮带从动滚筒。各部件拆解后重量不超过3t,使用20mm 钢板制作8 字型吊耳,利用管片螺栓固定到管片顶部2、10 点位,挂3t 手拉葫芦辅助安装。管片吊机曲梁主要承受其自重、皮带架及渣土重力,基本不承受轴向拉力。单侧管片吊机曲梁共2 段,后段曲梁长约13m(含弯曲段),前段为直梁长约5m。利用手拉葫芦提升管片吊机曲梁后段,将其后端放置到2#设备桥顶部,搭接长度约2m,与原中铁装备R59 盾构机安装方式一致;前端吊起后放置在拼装机行走梁下部,与后段搭接,定位后进行加固(与拼装机行走梁)。先安装后段,吊装时注意双梁平行度,后段全部放置到预定位置后安装双梁扁担,将双梁固定成整体,再安装前段,注意2 段轨道梁间有圆形搭接位,确保搭接到位且平整。(图1)牵引梁主要承受后配套拖车拉力,以及自身重力。共2 根牵引梁,后端配有拖拉液压缸,长度可调节。在2#设备桥前端横梁上设置吊耳,将牵引梁后端插销插入吊耳;在拼装机行走梁后端设置吊耳,将牵引梁前端插销插入吊耳,完成安装。牵引梁在管片吊机曲梁外侧,安装时注意结构干涉情况。(图2)皮带机整体悬挂在管片吊机曲梁上,从动滚筒部分使用2 个3T 手拉葫芦挂在拼装机行走梁后部,皮带架使用花篮螺栓悬挂在双梁中间的多个扁担梁上。皮带架在新设备桥固定后,安装三联式托辊。割除原皮带划伤部位,新购皮带进行整体粘结。弃用原二次管片吊机,管片吊机、控制箱、遥控器、接收器等均使用R59 盾构机部件。

图2 牵引梁示意图

图1 管片吊机行走曲梁示意图

2.2.3.5 设备附件

原设备桥上的部件主要有蓄能器及液压阀块、泡沫发生器、气体流量计,蓄能器及液压阀块改移到2#设备桥右侧;在2#设备桥左侧前端增设小平台,将泡沫发生器、气体流量计改移到该平台上,设置支架固定。相应管线一并改移。

2.2.3.6 管线恢复

统计受损管线,在设备桥结构基本固定后复核长度是否合适。原设备桥上硬管采用软管代替,在1#、2#设备桥、拼装机行走梁后端设置接头,方便连接。按出厂图纸在电缆及管路上做好标志。牵引梁上有管线托架,沿左侧牵引梁管线托架敷设,拐弯处留有一定余量,以应对拐弯时两侧拖拉液压缸动作。

2.2.4 常压开仓检查

在盾构机修复的期间,同步进行常压开仓检查,查找盾构机扭转原因。由于土仓内土位较高,螺机受损无法正常运转,通过人工清理的方式,降低土位排仓。最终发现在盾构机推进过程中,中心滚刀脱落,同时由于岩层较硬,中心滚刀刀箱受卡,刀盘扭矩突然增大,盾构机与围岩之间的摩擦力不足,导致盾体旋转。项目部随后对中心滚到进行更换,并对整个刀盘进行检查,对磨损严重的刀具进行更换,对逐一对刀具连接螺栓进行加固。

2.2.5 验收调试

按出厂说明书中要求对修复的各个系统进行验收调试,洞内情况与工厂或现场验收有差异,测试动作尽量减少对土体的扰动。在完成盾构修复工作后,先由项目部与厂家进行验收检查,合格后,报由监理工程师组织进行最终验收,并完善最终验收记录。

3 结论

本工程盾构机修正复推由于是在洞内实施,安全风险高、作业空间小、工期压力紧、各方面交叉作业、管理难度大,但是由于项目部处理及时,科学合理制定处置方案,积极调配各项资源,层层严格把关落实,成功克服以上各项困难,最终仅用时22 天,就顺利完成盾构机洞内扭转修正复推工作,为以后类似工程施工提供了参考。

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