球磨机陶瓷球与钢球混合替代研究及应用

2021-08-25 02:19徐国华
铜业工程 2021年3期
关键词:球磨机钢球磨矿

景 宇,徐国华

(江西铜业集团有限公司 贵溪冶炼厂,江西 贵溪 335424)

1 引言

磨矿作业在选矿中占有极其重要的地位,磨矿作业能耗占选矿厂能耗的50%左右。钢球是球磨机中最常用的研磨介质。

氧化铝耐磨陶瓷球(以下简称瓷球)属于湿法研磨陶瓷球,与钢球相比,密度是钢球的一半,只有3.7g/cm3,相同体积下,重量只有钢球的一半,作为磨矿介质,能大幅度降低磨机运行负荷,节约电能;同时瓷球具有高强度、高硬度(莫氏硬度在9以上)、高耐磨性,耐高温的特点,耐磨性能好。相比钢球,能降低介质消耗,减少磨矿费用。一般把90%以上氧化铝含量的瓷球称为高铝球,其中高铝球又细分为90瓷、92瓷、95瓷和99瓷[1-4]。

瓷球虽然价格是钢球的1.5倍左右,但其耐磨性远高于钢球,目前在水泥行业中,已经有较多企业成功应用了瓷球替代钢球作为磨矿介质,取得了较好的磨粉效果和经济效益[5-8]。但在选矿行业中,瓷球还没有大规模应用于工业生产中作为磨矿介质,需要开展试验室磨矿试验和工业试验,了解瓷球在选矿磨矿作业中应用存在的优点和不足,并针对性地提出改进措施。如果能够在选矿磨矿作业中使用瓷球替代钢球作为磨矿介质,将可能大幅度降低磨矿介质消耗,降低磨矿电单耗,从而显著降低磨矿生产成本。

2 瓷球试验室磨矿研究

为了研究瓷球磨矿效果,贵冶在试验室开展了相应的试验,试验包括处理量不变时,瓷球不同比例替换钢球磨矿试验;以及处理量变化时,瓷球全部等体积替换钢球磨矿试验。试验用瓷球为95瓷。

2.1 处理量不变时瓷球磨矿试验

2.1.1 试验方案

(1)制备贵溪冶炼厂缓冷电炉渣、闪速炉渣、转炉渣及铸造转炉渣四种炉渣-2mm混合样品30kg,混匀后等分30份待用。

(2)试验采用360mm×150mm小球磨机,试验前将球磨机内钢球全部倒出,进行称重,钢球重量为21.24 kg,测量钢球比重为7.85,堆比重为4.85。测量大致等球径比例的瓷球比重为3.72,堆比重为2.35。

(3)磨矿试验共计分为6组,每组在相同条件下做平行磨矿试验三次,共计磨矿18次,每次磨矿1kg,磨矿浓度50%,磨矿时间40分钟,磨矿产品分别检测-200目、-325目、-400目含量。

(4)瓷球按钢球不同重量和体积(按球径35mm∶25mm∶15mm=5∶4∶1)进行等量替换。进行重量替换时,瓷球加钢球重总量与替换前钢球重量基本一致;进行体积替换时,瓷球加钢球重总体积与替换前钢球体积基本一致。试验时瓷球替换钢球情况见表1。

表1 磨矿试验时瓷球替换钢球情况

2.1.2 试验结果

对每次磨矿产品分别检测-200目、-325目、-400目含量,试验结果见图1。

图1 瓷球和钢球混用磨矿试验结果

图1数据表明:

(1)瓷球按不同重量和体积等量替换钢球时,磨矿产品中-200目含量变化不大。

(2)瓷球按体积替换20%和40%钢球时,磨矿效果好于全部使用钢球时磨矿效果;并且瓷球等体积替换20%钢球时磨矿效果,好于等体积替换40%钢球时磨矿效果。

(3)瓷球按重量替换20%和40%钢球时,磨矿介质体积增加,充填率上升,磨矿效果好于全部使用钢球时磨矿效果,也好于等体积替换时磨矿效果。并且瓷球等重量替换40%钢球时磨矿效果,好于等重量替换20%钢球时磨矿效果。

(4)瓷球按等体积全部替换钢球时,磨矿效果较全部使用钢球时磨矿效果差,磨矿产品中-325目含量下降5.67个百分点,-400目含量下降4.14个百分点。

2.2 处理量变化时瓷球磨矿试验

2.2.1 试验方案

(1)制备贵溪冶炼厂缓冷电炉渣、闪速炉渣、转炉渣及铸造转炉渣四种炉渣-2mm混合样品20kg,混匀后等分20份待用。

(2)试验采用360mm×150mm小球磨机,试验前将球磨机内钢球全部倒出,进行称重,钢球重量为21.24 kg,测量钢球比重为7.85,堆比重为4.85。测量大致等球径比例的瓷球比重为3.72,堆比重为2.35。

(3)磨矿试验共计分为6组,每组在相同条件下做平行磨矿试验三次,共计磨矿18次,每次磨矿浓度50%,磨矿时间40min,磨矿产品分别检测-200目、-325目、-400目含量。

(4)全瓷球磨矿试验时,瓷球按钢球等体积(按球径35mm∶25mm∶15mm=5∶4∶1)进行替换。试验时磨矿介质和磨矿量情况见表2。

表2 试验时磨矿介质和磨矿量情况

2.2.2 试验结果

对每次磨矿产品分别检测-200目、-325目、-400目含量,试验结果见图2。

图2数据表明:

图2 不同磨矿介质和磨矿量试验结果

(1)瓷球为磨矿介质时,磨矿量变化时,磨矿产品中-200目含量变化不大,但磨矿产品中-325目和-400目含量随磨矿量降低而增加。

(2)磨矿量和磨矿介质体积相同时,钢球磨矿效果好于瓷球磨矿效果。

(3)磨矿介质体积相同时,瓷球要获得与钢球相同的磨矿效果,磨矿量要降低20%左右。

3 贵冶工业试验

根据实验室试验数据,在贵溪冶炼厂选矿车间球磨机开展陶瓷球部分替代钢球的试验研究。贵冶二段磨矿采用球磨机规格为5.03m×8.3m,充填率为28%,本次试验在保持混合充填率维持在28%不变的前提下,研究瓷球与钢球不同比例混装条件下:磨矿分级指标、混装球与钢球磨矿效果、各比例混装球能耗、混装球磨矿稳定性以及混装球磨矿粒级分布情况。

球磨机工业试验分三个阶段,分别为部分替代阶段,逐步完全替代阶段,以及混装平衡阶段。

实际试验数据表明,整个工业试验过程中,前期采用部分替代,原矿中-325目的含量虽然下降,但是同时-10μm的含量减少,尾矿含铜指标稳定,随着瓷球替代量的增加,浮选原矿中-325目含量继续下降,当粒度下降到一定程度后,浮选尾矿Cu含量指标逐步上升,全部替代后,磨矿效果下降,炉渣单体解离不足,尾矿品位上升最为明显,说明采取陶瓷球全部替代后,虽然能耗会逐步下降,但是对生产指标的稳定产生影响,采用部分替代的方案更加切实可行。最终决定采用部分替代方案,经过第三阶段的摸索,最终瓷球与钢球的混合填加比例固定为7∶3,球磨机实际运行电流下降25A,球磨机的实际电单耗由20.26kW·h/t下降到18.32kW·h/t,见表3。

表3 2017年至2020年球磨机磨矿电单耗情况

通过对不同阶段的物料粒度分析结果发现,采用瓷球和钢球混合添加,由于瓷球比重较轻,磨矿效果要低于钢球,随着瓷球的混合加入,车间原矿中-325目的含量呈下降趋势,说明瓷球替代后磨矿效果下降,选矿车间采用全钢球磨矿时期,磨矿产品粒度呈锥形分布,-10μm粒级含量高达35%,混合添加后,磨矿产品中-10μm的粒级含量下降到26%以内。在有效缓解物料过磨的前提下,中间粒级的含量增加,磨矿产品粒度组成情况得到了改观,见表4。

表4 工业试验期间各阶段磨矿产品粒度组成分析

工业试验结束后,车间原矿-325目的含量维持75%左右,整个工业试验期间车间尾矿指标稳定,呈逐步下降趋势,2020年,贵冶由于一系统渣直排改造,取消了贫化电炉,闪速炉渣品位呈上升趋势,全年原矿品位较2019年上升0.02%,但是车间尾矿实现持续下降,全年平均值为0.252%,回收率也提高了2个百分点以上。进一步说明,陶瓷球部分替代试验对车间浮选指标的提升具有一定的促进作用,近四年贵冶选矿车间生产指标见表5。

表5 贵冶选矿车间2017年至2020年度指标统计情况表

4 结论

(1)采用瓷球替代钢球作为磨矿介质,可以有效地降低磨矿介质消耗,降低磨矿电单耗,节约磨矿成本,根据测算采用陶瓷球部分替代钢球,磨机磨矿电单耗能下降3kW·h/t.渣左右,具有相当可观的经济效益和推广价值。

(2)采用瓷球替代钢球作为磨矿介质,相同充填率情况下磨机磨矿细度会下降,为保证磨矿细度,需要适当提高磨机充填率。由于瓷球比重较轻,提高磨机充填率后,部分瓷球会随矿浆一起从磨机中排出,排出的瓷球如果处理不当,会堵塞分级旋流器,影响旋流器分级效果,进而影响浮选入选原矿粒度,影响浮选指标,所以提高充填率应该以现场实际情况为准。

(3)实际生产过程中,陶瓷球完全替代钢球,必然会造成磨矿效果的下降,不能满足车间生产的需要,根据现场工业试验数据,采用陶瓷球部分替代钢球必须能满足生产对粒度的要求,选矿现场试验替代比例为陶瓷球比钢球比例为7∶3(体积比)左右比较合适。

(4)采用陶瓷球部分替代后,在保证-325目含量满足生产要求的前提下,能有效防止原矿过磨情况的发生,原矿中-10um的粒级含量下降9%左右。

(5)不同磨矿介质进行混装,是一种全新的磨矿方式,一定条件下既能起到降低磨矿电单耗的目的,特定条件下还能提高磨矿粒度的均匀性。

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