某航空液压管道振动异常故障研究

2021-09-05 04:25刘玉柱刘学文许绝舞杨静思
航空维修与工程 2021年6期
关键词:疲劳振动

刘玉柱 刘学文 许绝舞 杨静思

摘要:航空液压管道断裂问题偶有发生,管路系统振动是造成管路疲劳裂纹的重要影响因素。本文采用有限元分析与振动应力测试相结合的方法,通过分析导管的固有频率和振动应力值,确定导管振动异常与外界激励影响有关,并提出了解决方案,为导管故障的改进提供了一种解决思路。

关键词:液压管路;振动;疲劳;应力测试

Keywords:hydraulic pipeline;vibration;fatigue;stress test

0 引言

液压系统是飞机重要的组成部分,通过操纵各舵面的运动实现飞机姿态控制。液压系统中使用的导管直接用于传递飞机操作动力,其工作可靠性直接影响着飞机整机的工作可靠性。

某型飞机液压导管(919号)喇叭口根部出现裂纹漏油故障,导管裂纹断口具有明显的疲劳断裂特征(见图1),宏观可见疲劳弧线及放射棱线特征,微观可见细密的疲劳条带特征,失效原因为导管衬套根部振动疲劳断裂。这起故障严重影响了该型飞机外场的安全使用。

1 振动应力测试

管路系统振动是造成管路疲劳裂纹的重要影响因素,利用振动应力测试技术对液压管路的振动进行测试分析,可以有效监测飞机液压管路振动应力值是否异常,查找液压管路振动异常点,提升液压管路工作的可靠性。

导管应力测试采用应变电测法,通过贴在导管被测点处的电阻应变片,将被测点的应变值转换为应变片的电阻变化,再利用电阻应变仪测出应变片的电阻变量并直接转换输出应变值,然后依据虎克定律计算出构件被测点的应力值。

其中,ε为应变仪输出峰峰值的半幅值,E为弹性模量。当导管材料为1Cr18Ni10Ti时,E=2.1× 105MPa。

目前修理机型中,1Cr18Ni10Ti材料制造的液压导管的应力判斷标准为总应

力值σ总≤40MPa。

选取20架飞机,对该型导管持续开展振动应力测试工作,结果半数以上不符合标准,最大应力值均出现在左发工作状态下导管的裂纹一端,测试结果如表1所示。

2 故障原因分析

2.1 系统原理

该型飞机的956号导管为液压Ⅰ系统增压导管,规格为Ф16mm×1.5mm;911号导管为液压Ⅱ系统回油导管,规格为Ф8mm×0.8mm;919号导管为液压Ⅱ系统增压导管,规格为Ф6mm×0.6mm。这三根导管及相关固定件组成919管系,如图2、图3所示。

造成管路振动异常的原因主要有装配异常、结构振动冲击、液压脉动冲击导致耦合共振、外界激励等。

956号导管为飞机液压柱塞泵高压出口所连接的第一根导管,管体承受高达28MPa的压力,液压泵柱塞的往复运动产生流量脉动,引起压力脉动冲击,冲击沿管路传播,使管路产生高振动,致使固定该导管的结构裂纹问题频繁出现。

956号、911号、919号三根导管之间通过刚性固定进行相互约束,由振动应力测试的结果分析,初步推测919号导管振动应力值超标是由于956号导管剧烈振动所传递导致。

2.2 导管装配的影响

对外场飞行的11架飞机的919号导管进行安装检查,该导管在裂纹端(下端)衬套根部均存在不同程度的磨损(见图4),检查导管的安装应力、根部直线段等均未见异常。因此,装配并非导致919号导管管体磨损及振动应力值超标的主要原因。

2.3 结构振动冲击的影响

发动机试车过程中结构振动的影响因素较多,如发动机及外置机匣本身工作的振动、液压泵源连接导管传递至支撑结构的振动、飞机活动部件的运动、管路附件工作时的脉动冲击、进气道附近气流的扰动等。

图5、图6所示为飞机进气道部位一根导管与919号导管的振动波形对比图,发现前者是频率宽泛且杂乱无章的波形,后者是频率单一且比较规则的正弦波形,说明919号导管的振动异常与结构振动冲击无关。

2.4 液压系统脉动的影响

1)振动试验方面

919号导管为第Ⅱ液压系统导管,由右发动机舱Ⅱ系统液压柱塞泵供压,在右侧发动机地面开车测试过程中,该导管的振动应力值普遍较小(见图7),说明Ⅱ系统的液压脉动不是该导管应力值超标的主要原因。

2)模态分析方面

该型飞机液压泵在发动机开车最大状态的转数为4200r/s,此液压泵为柱塞泵,柱塞数为9,由此可计算出液压系统的脉动频率。其中,最大频率为100%N?g/60=4200×9/60=630Hz;最小频率(70%输出时)为70%N?g= 0.7×630=441Hz。从慢车到加力的频率范围为441~630Hz(见表2)。

利用柔性关节测量臂对919号导管的形状进行测绘,得出导管中性轴线关键点的坐标数据,如图8所示。在CATIA软件中生成三维模型,并转换为STP格式后导入ANSYS Workbench中,设置材料属性、确定载荷边界条件、划分网格后进行仿真分析计算,得出919号导管前六阶固有频率及振动模态图,如表3和图9所示。

3)小结

919号导管的固有频率全部超出了液压泵的最大输出激振频率,因此不会与液压泵的输出频率耦合而导致共振现象。导管的振动应力值超标并非由飞机第Ⅱ液压系统的脉动冲击引起,但依然与液压系统脉动冲击有关,可能受到了外界激励,且该外界激励与第Ⅰ液压系统的脉动冲击存在关联关系。

3 故障解决方案

3.1 改变管系状态

通过分析振动传递路径,结合919号与911号导管的振动规律均与956号导管存在关联,决定将956号与911号导管之间的刚性固定管夹更换为柔性固定卡箍,以达到削减振动传递的影响。

3.2 振动应力测试

选取内外场的20架飞机,在956号和911号导管上相互固定位置的两侧以及919号导管的两端粘贴应力片,分浮动管夹和浮动卡箍两种实物状态,开展振动应力测试对比工作。图10为其中一架飞机在左側发动机地面试车时测得的3根导管振动应力值的增幅,其反映的是不同频率的外界激励的影响结果。可以发现在浮动管夹状态时,第Ⅱ液压系统的919号和911号导管的振动受到了第Ⅰ液压系统956号导管的严重影响。将浮动管夹更换为浮动卡箍后,919号和911号导管受956号导管的振动影响大幅下降。

统计此20架飞机919号导管改进前后振动应力值并进行对比,结果如表4和图11所示,改进前振动应力值最大为81.8MPa,最小为18.8MPa,平均值为44.7MPa;改进后振动应力值最大为39.1MPa,最小为13.1MPa,平均应力值为25.7MPa。应力值下降幅度最大为68.9%,最小为3.7%,平均下降幅度达到了38.6%,说明改进后919号导管的振动异常情况得到显著改善。

4 结论

造成航空液压管道振动异常的原因很多,本文采用有限元分析与振动应力测试相结合的方法,通过分析导管的固有频率和振动应力值,得出导管振动异常并非装配异常、耦合共振或结构振动冲击所致。通过改进管系的安装状态,验证了该导管振动异常是受外界激励影响的结果,解决了该导管振动异常故障问题,为导管故障的改进提供了一种解决思路。

参考文献

[1]王鸿鑫.飞机液压管路系统振动应力测试研究[J].民用飞机设计与研究,2012(2):32-34.

[2]史杰,胡文.基于ANSYS的某型飞机液压管路应力测试[J].科技创新导报,2014(24).

猜你喜欢
疲劳振动
振动与频率
日本人开始测量“疲劳”
车削大螺距螺纹振动特性识别方法
日本人开始测量“疲劳”
日本人开始测量“疲劳”
有种武器叫“喇叭枪”
振动的快感
一道钟摆快慢问题的错解分析
机械振动易错问题分析