东风4B型机车柴油机自由端油封漏油原因分析及解决改进方法

2021-10-12 14:55吴千涛李冬平
科技研究 2021年21期
关键词:泄漏治理改进

吴千涛 李冬平

摘要:简单介绍了DF4B柴油机自由端油封的构造及工作原理,着重分析了DF4B型机车柴油机自由端油封漏油的原因,介绍了治理改进,防止漏油的方法。

关键词:DF4B型柴油机  油封  泄漏  治理  改进

1.前言:

自本公司修理DF4B型机车以来,柴油机自由端油封(也称前油封)漏油已成一个惯性质量问题。在公司内的试验站台架试验、机车的水阻、正线;各机务段机车运用过程中,都出现过前油封漏油的现象。该故障的发生严重干扰了机车正常的应用,给用户带来了一定的损失。同时在处理该故障时,返工次数多,增加了工人的劳动强度,且严重影响了安全检修的正常生产。

经过多次处理漏油并对前油封结构进行全面的分析,我们找到了油封漏油的根源,并对漏油的原因制定了相应的治理方案和整改措施。通过措施的实施前油封的漏油现象已基本杜绝,为公司的安全生产及机务段的正常用车提供了有力的保证。

2.DF4B自由端油封工作原理,漏油原因分析及解决整改方法2.1  DF4B自由端油封工作原理

DF4B型油封主要由密封环(胶木)油封套筒、弹簧、调整垫、油封体等组成。结构简图如下:

该油封结构的工作原理是:油封套内下方开有直径为6mm的回油孔,且装有厚薄不一的带缺口的调整垫片,缺口向下与回油孔相对;密封环上均布8mm的8个圆柱孔,孔内装有8个压缩弹簧:油封套端部的止动螺钉防止调整垫片及密封环在油封套内转动。小油封装车时,调整垫片定向装在油封槽内,密封环弹簧压在油封套槽内的调整垫片上。通过改变调整垫片的厚度来改变压缩弹簧的压力,使密封环的球面与叉形接头花键套上的球形垫密贴,形成油封,因此机油很难进入到叉形接头的轴段与油封之间,即使少量渗透到该处的小量机油,也通过油封套筒经6mm的通孔,流回到曲轴箱

2.2  DF4B自由端油封漏油原因分析

从多次的返修中,前油封漏油有以下两种原因:

(1).油封套筒上的6mm油孔有堵塞现象,影响漏到油封套筒环内的机油,以致该部分机油通过油封环内圆面与油封环槽内的机油,难以返回曲轴箱。

(2).密封环与叉形接头的球形垫结合处泄漏。因柴油机的曲轴在运转时,花键叉型接头上的球形垫与密封环接触处产生相对运动。如果弹簧的初始压力调整过大,会造成密封环与球形垫圈的摩擦系数加大,干磨擦产生的热量使密封环(胶木)烧损。但弹簧的初始压力调整过小,又会造成球形垫与密封环接触面间的密封不良,机油从间隙处泄漏形成漏油。

而其中以第二种现象最为普遍,占了小油封漏油的90%。

2.3 DF4B自由端油封漏油解决改进方法:

(1)减小密封环与油封套的间隙。先把小油封卸下,清理油孔里的油泥及杂物,保证机油可以顺利返回曲轴箱。同时,在密封环上加装密封圈,以减小密封环与油封套的间隙。

(2)密封环与叉形接头圆球面应线形均匀接触,严格按工艺要求进行装配。在检修小油封时,应将密封环放在机油中充分浸泡,保证浸泡时间在一周以上。密封环要与叉形接头圆球面进行研磨,以保证两个面之间的线形均匀接触。

(3)控制叉型接头的松紧程度。在装配小油封时,首先调油封套外径与叉形接头的圆跳动不大于0.08mm;同时应在油封环表面涂上干净的机油,根据叉型接头的松紧来增减油封套筒内的调整垫片,调整后将叉形接头固定在中心位置,轻微用力就可以使它向下摆动。在调整叉型接头的松紧时还应转动曲轴,检查曲轴在前后两个位置时,叉型接头的松紧程度。

通过对DF4B型柴油机自由端油封漏油原因分析及改进办法,现在已经基本杜绝的前油封的漏油问题,不仅提高了的公司的检修水平,同时为各个机务段的用车提供了保证,还减轻了工人的劳动强度,经济效益明显提高。

参考文献:

[1]《东风4型内燃機车》铁道部大连机车车辆工厂 编 ,大连理工大学出版社1993年8月出版

[2]铁道部大连机车车辆工厂.240/275系列柴油机原理 结构 维修及故障处理[M].1989.

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