差别化化学纤维生产废水处理工程的分析

2021-11-11 03:39郭志成
皮革制作与环保科技 2021年6期
关键词:沉淀池水力容积

郭志成

(恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司南京分公司,江苏 南京 213000)

差别化化学纤维是以天然高分子纤维素为原料,经过多步骤的物理、化学变化制成的具有良好性能的再生差别化纤维[1],具备吸湿性强、透气性强、染色鲜艳等特点[2]。差别化纤维由于其优异的性能和环保性能,被纺织界认为是21世纪最具发展潜力的纤维。生产过程中排放的废水混合后呈酸性,具有排放量大、水质水量波动大、盐分高、可生化性较差、色度较大、温度高等特点。为了减少废水对环境的污染,探求一种经济实用的废水处理工艺,显得十分必要。

1 工程概况

某一期差别化化学纤维项目产生的废水主要包括碱性废水、酸性废水和含锌废水。其中,酸性废水水量占比约62%,主要为二水洗废水、酸站废水、废气处理站废水等,主要污染因子为Na2SO4、ZnSO4和H2SO4等[3]。碱性废水水量占比约17%,主要来源为原液车间、纺丝脱硫和尾气处理,主要污染因子为NaOH、Na2S、CS2和纤维素黄酸酯等[3]。含锌废水水量占比约21%,主要来源于水洗废水,主要污染因子为H2SO4、ZnSO4、Na2SO4等。

一期废水处理站的设计处理能力为60 000 m3/d,设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。本项目的主要设计进、出水水质见表1。

2 工艺流程

含锌废水首先通过板式换热器,将水温降到38 ℃后进入吹脱池;碱性废水首先通过板式换热器,将水温降到38 ℃后进入碱性调节池进行水质水量调节,再经提升泵进入吹脱池,与经过降温的含锌废水混合吹脱去除二硫化碳等物质;出水自流入气浮池,酸析出纤维素等物质;气浮出水自流进入一级反应池。酸性废水首先通过板式换热器,将水温降到38 ℃后进入酸性调节池进行水质水量调节,再经提升泵进入一级反应池与碱性、含锌废水混合后,在一级反应池内投加石灰,反应后进入一级沉淀池沉淀去除锌、硫酸根等。

一级沉淀池出水自流至A/O池,通过微生物降解废水中有机物等污染物。A/O池出水进入二沉池进行泥水分离,沉淀池上清液进入混合池,调节pH至3~5,再加入硫酸亚铁、双氧水后进入催化氧化池,分解难生物降解有机物,催化氧化出水调节pH后进入末端沉淀池进行混凝沉淀,去除废水中部分有机污染物和悬浮物,末端沉淀池出水进入连续砂过滤,保证最终出水达标排放。

二级沉池产生的污泥部分回流至A池,部分排入综合污泥浓缩池进行浓缩,浓缩后的污泥分别与一级沉淀池、末端沉淀池产生的物化污泥进入综合污泥调理池、物化污泥调理池,调理后的污泥输送至高压隔膜压滤机,经污泥脱水后输送至电厂焚烧。废水处理工艺流程见图1。

图1 工艺流程图

3 主要构筑物与设备

(1)酸性调节池:1座,L×B×H=62.5 m×18 m×6 m,有效容积6 185 m3,半地下钢砼结构,水力停留时间4 h。池内设穿孔曝气管对废水进行搅拌。

(2)碱性调节池:1座,L×B×H=18 m×17 m×6 m,有效容积1 685 m3,半地下钢砼结构,水力停留时间4 h。池内设穿孔曝气管对废水进行搅拌。

(3)吹脱池:3座,L×B×H=22 m×7 m×4.5 m,总有效容积1 848 m3,地上钢砼结构,水力停留时间2 h。池内设穿孔曝气管对废水进行吹脱。

(4)气浮池:3座,L×B×H=20 m×6 m×3 m,地上钢砼结构,表面负荷6 m3/(m2·h),回流比30%。

(5)一级反应池:3座,L×B×H=17.5 m×16 m×6.5 m,总有效容积5 040 m3,地上钢砼结构,水力停留时间2 h。

(6)一级沉淀池:3座,φ×H=34 m×5.1 m,地上钢砼结构,表面负荷0.9 m3/(m2·h)。

(7)A/O池:3座,L×B×H=88 m×35 m×7.8 m,总有效容积64 680 m3,半地下钢砼结构,水力停留时间25.8 h;单座A池内各设2台潜水搅拌器。O池内设射流曝气器,共108套。

(8)二沉池:3座,φ×H=38 m×5.1 m,地上钢砼结构,表面负荷0.74 m3/(m2·h)。

(9)末端混合池:3座,L×B×H=12 m×6 m×6.5 m,总有效容积1 296 m3,半地下钢砼结构,水力停留时间30 min。

(10)催化氧化池:3座,L×B×H=18 m×16 m×6.5 m,总有效容积5 184 m3,半地上钢砼结构,水力停留时间2 h。

(11)末端pH值调节池:3座,L×B×H=14 m×7 m×6.5 m,总有效容积1 764 m3,半地上钢砼结构,水力停留时间40 min。

(12)末端絮凝池:6座,L×B×H=3.6 m×3.6 m×6.5 m,总有效容积465 m3,半地上钢砼结构,水力停留时间11 min。

(13)末端沉淀池:3座,φ×H=30 m×5.1 m,地上钢砼结构,表面负荷1.2 m3/(m2·h)。

(14)连续砂滤池:1座,60台,L×B×H=30.5 m×15.6 m×6.1 m,半地上结构,单套过滤面积6 m2,滤速7 m/h。

(15)达标排放水池:1座,L×B×H=32 m×8 m×5 m,总有效容积1 152 m3,半地下钢砼结构,水力停留时间27 min。

4 工艺特点

(1)酸性废水、碱性废水尤其是含锌废水的来水水温较高,在系统进水增加板式换热器降温,保证后续生化系统水温在38 ℃以下。(2)本工程采用成本较低的石灰中和pH值,同时可以去除废水中Zn2+、、SO42-等污染物。(3)生化系统采用射流曝气器的曝气方式,池内无动力设备,检修方便,同时解决了采用膜片式曝气器容易结垢被堵塞的问题。

5 主要技术经济指标

5.1 人员编制

污水站工程定员12人,实行4班3人制,即一共4班,每班3人,主要工作进行设备的巡检、药剂的配药和污泥卸料等工作。

5.2 运行成本

设备总装机功率5 492 kW,实际运行功率3 072 kW,折合吨水电耗为为0.60 元/m3;人工费折合为0.03 元/m3;药剂投加费折合为1.86 元/m3。因此吨水运行总成本折合为2.49 元/m3。

5.3 运行效果

废水经处理后能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。其实际进、出水水质见表1。

表1 实际进、出水水质

各股废水混合后的CODCr浓度为1 000 mg/L,经物化处理后CODCr浓度为500 mg/L,去除率50%;经生化处理后CODCr浓度为60 mg/L,去除率88%左右;经深度处理后CODCr浓度为21 mg/ L,去除率65%左右,最终达标排放。

6 结论

(1)根据废水的特点,采用物化—生化—深度组合工艺能够达到预期的处理效果;(2)简述该组合工艺的特点和处理效果,为差别化化学纤维废水的应用提供了借鉴经验;(3)物化系统投加了大量的石灰,管道、设备等设施容易被结垢堵塞,对系统的连续稳定运行造成影响。

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