燃煤机组MFT 动作故障分析研究

2021-11-27 17:02马龙信
科技与创新 2021年19期
关键词:磨煤机炉膛变频器

梁 晶,赵 强,贺 军,郑 健,马龙信

(1.华电电力科学研究院有限公司,浙江 杭州 310030;2.天津华电北宸分布式能源有限公司,天津 300000)

全炉膛灭火是燃煤机组锅炉炉膛最重要的主保护,也是动作比较多的保护。触发全炉膛灭火的原因很多,辅机设备故障触发RB 动作,最终导致触发锅炉MFT 动作是一类较为常见的原因[1]。本文以一次风机RB 动作,一次风机RB联锁跳闸磨煤机和“炉膛压力低低”触发MFT 保护动作为研究对象进行分析,提出主要问题,并对如何预防处理给出建议,避免今后发生同类问题。

1 案例介绍

某厂机组正常运行中A 侧一次风机变频器跳闸并报重故障,随后一次风机RB 联锁跳闸磨煤机。RB 过程中,一次风机变频器指令自动迅速增大到89.0%,一次风机电流增大,一次风机出口母管压力与一次风机出口压力降低。引风机动叶随着炉膛压力下降进行PID 自动调节而关小,炉膛压力低低开关量状态由“0”变化为“1”。送风机动叶手动操作一直未改变动叶开度。

触发锅炉MFT 动作,联锁跳闸汽轮机和解列发电机。MFT 跳闸首出信号为“炉膛压力低低”,机组联锁保护动作正确。

2 检查情况

2.1 SOE 记录情况

现场检查SOE 动作情况为,08:34:01,记录A 侧一次风机跳闸;08:34:04,记录E 磨煤机跳闸;08:34:11,记录D 磨煤机跳闸;08:34:13,记录炉膛压力低低触发MFT 动作;08:34:13,发出ETS 停机指令联锁跳闸汽轮机,机组安全停运。顺序事件记录清晰、正确。

2.2 保护动作及逻辑情况

炉膛压力低低保护逻辑。查看锅炉主保护MFT 中“炉膛压力低低”控制逻辑为:三个炉膛压力低低压力开关,进行三取二运算,延时2 s。该保护逻辑符合DL/T 1091—2018《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程》中第4.2.2.2节“炉膛压力MFT 保护可采用过程压力直接驱动的压力开关,也可采用时间常数满足要求的炉膛压力变送器,压力保护动作信号按照三取二逻辑产生”要求,逻辑组态正确。

炉膛压力低低定值与校验记录。查看机组保护定值清单,三个炉膛压力低低开关定值为-1 780 Pa,记录显示对炉膛压力低低开关进行了校验,校验结果为“合格”。

炉膛压力低低保护动作。查看DCS 历史曲线,08:34:11,炉膛压力模拟量显示为-1 705 Pa,三个炉膛压力低低开关量状态均由“0”变化为“1”,延时2 s;08:34:13,触发锅炉MFT,保护动作正确。

2.3 一次风机RB 控制情况

一次风机RB 动作条件。查看DCS 控制逻辑,触发一次风机RB 的条件为:机组RB 功能投入,机组实发负荷高于195.0 MW,发生一台一次风机跳闸。本次事件中,A 侧一次风机跳闸时机组实发负荷为267.3 MW,08:34:02,触发一次风机RB 自动快速降负荷,RB 动作信号正确触发。

一次风机RB 联锁跳闸磨煤机。查看DCS 历史曲线,本次事件中,08:34:02,一次风机RB 发生;08:34:04,发送E 磨煤机联锁跳闸指令;08:34:05,E 磨煤机停运;08:34:11,发送D 磨煤机联锁跳闸指令;08:34:12 时D 磨煤机停运。结合历史站数据采集分辨率为1 s,由于磨煤机跳闸回路硬件系统反应时间等因素,一次风机RB 联锁跳闸磨煤机时间间隔与DCS 控制逻辑一致,联锁逻辑动作正确。

一次风机变频器调节情况。查看DCS 控制逻辑,机组发生一次风机RB 后,另一台一次风机变频器指令自动快速增大到89.0%,该控制策略有助于维持一次风母管压力的稳定运行,组态逻辑正确。

2.4 炉膛火焰强度查阅

查阅历史曲线,发生一次风机RB 前后,锅炉A 层火焰强度、B 层火焰强度和C 层火焰强度均大于99.2%,炉膛火焰监测状态良好。

2.5 炉膛压力控制情况

炉膛负压由两台引风机调节动叶调节,控制逻辑中无一次风机RB 超驰控制,全程根据炉膛压力设定值与炉膛压力测量值的偏差进行PI 自动调节,两台送风机调节挡板指令作为前馈控制。

本次事件中,08:34:00,A 引风机动叶开度为65.7%,B 引风机动叶开度为63.4%;08:34:01,A 侧一次风机变频器跳闸;08:34:02,触发一次风机RB;08:34:12,两台引风机动叶开度分别为55.4%和57.6%;08:34:13,触发锅炉MFT 动作。从A 侧一次风机跳闸,触发一次风机RB 动作11 s 之后,因炉膛压力低低引起锅炉MFT,机组停运。由于炉膛压力全程由PID 调节器自动调节,近10 s 时间内,引风机动叶开度仅仅下降了近10%开度,不能够满足一次风机RB 工况下的炉膛压力骤降调节需求。

2.6 现场设备检查情况

一次风机跳闸逻辑检查。查看一次风机保护逻辑,一共有变频器重故障、轴承温度高等七项跳闸条件。其中“变频器重故障”保护测点为单个DI 信号引入DCS,不满足《防止电力生产事故的二十五项重点要求》中第9.4.3 节关于“所有重要的主、辅机保护都应采用‘三取二’的逻辑判断方式,保护信号应遵循从取样点到输入模件全程相对独立的原则,确因系统原因测点数量不够,应有防保护误动措施”的相关规定要求,单点保护拒动和误动的风险均较高。

在DCS 中组态查看A 侧一次风机变频器跳闸指令、变频器运行状态和变频器重故障信号历史曲线,发现一次风机变频器跳闸是由变频器就地设备停运引起,而DCS 未发出一次风机变频器跳闸指令。

就地检查一次风机变频器。就地检查A 侧一次风机变频器,重故障报警记录显示为:1017C1 系统过热,温度为52.5 ℃。经就地变频器检查,变频器柜内温度25.8 ℃,属于变频器正常运行温度范围。外观检查C1 功率单元无明显器件损坏,风机运行正常,滤网通风情况良好。

一次风机变频器功率单元主控板返厂检测。更换A 侧一次风机变频器C1、B2、B3 和C5 功率单元主控板,原来运行使用的功率单元主控板进行返回厂家检测。经过厂家检测发现:C1 温度达到49.7 ℃时主控板报出“过热故障”,B2、B3、C5 温度在85~95 ℃时主控板报出“过热故障”。A 侧一次风机变频器C1 功率单元主控板出现硬件故障,变频器实际温度未达到告警值85 ℃,但触发A 侧一次风机变频器重故障就地跳闸。

3 原因分析

A 一次风机变频器C1 功率单元主控板出现硬件故障引起A 一次风机跳闸,触发一次风机RB 动作。由于一次风机RB 联锁跳闸磨煤机延时过大、一次风机RB 工况下引风机动叶无超驰快速关小控制逻辑,RB 发生11 s 后,炉膛压力低低,触发锅炉MFT 动作、机组停运[2]。

机组停机原因。A 一次风机变频器硬件故障跳闸后,触发一次风机RB,炉膛负压根据偏差进行PID 自动调节,炉膛压力下降过快,引起三个炉膛压力低低开关量动作,延时2 s 触发“炉膛压力低低”锅炉MFT 保护动作,联锁跳闸汽轮机和解列发电机。

A 侧一次风机变频器板卡故障分析[3]。A 侧一次风机变频器C1 功率单元主控板出现硬件故障,温度达到49.7 ℃时主控板报出“过热故障”,而变频器设计温度告警值为高于85 ℃。

一次风机RB 控制策略分析[4]。原设计引风机动叶根据炉膛压力偏差进行PID 自动调整,没有一次风机RB 时进行超驰提前减小引风机动叶开度的控制策略,原设计无法满足一次风机RB 工况下炉膛负压下降过快的特性需求。

机组发生RB 后,联锁跳闸第一台磨煤机E 延时2 s 不合理,特别是在发生一次风机RB 时。

4 小结

通过对本次事件进行整体系统性的分析,暴露出变频器重大隐患分析不到位、措施执行跟踪不到位、自动逻辑设计不合理、一次风机RB 联锁跳闸磨煤机的时间间隔设置不合理等问题,针对相关问题提出相应的改进措施。一方面对变频器模块主控板进行检查与耦合实验,确保设备正常;另一方面要优化发电机组RB 动作逻辑,全面梳理,并制定完善措施,同时加强运行监盘质量及操作技能培训,提高相关人员事故处理能力。

猜你喜欢
磨煤机炉膛变频器
变频器在电气自动化控制中的应用研究
浅析变频器的选型计算
梦中的父亲
中速磨煤机磨损加剧原因分析及整改措施
包二电炉膛结焦分析及处理
天然气富氧燃烧炉的烟气余热回收和再循环调温方法及系统
关于一次风机变频器紧急停车在运行中误动的处理
钢球磨煤机钢球补充量的研究
双进双出磨煤机及给煤机控制策略改进
浅谈我国中速磨煤机的发展与设计