大庆外围油田“八字真功”深挖机采节能效益

2021-12-28 11:27姜兆辉大庆油田有限责任公司第八采油厂
石油石化节能 2021年12期
关键词:井次盘根节电

姜兆辉(大庆油田有限责任公司第八采油厂)

随着开发周期的延长,开发地域的扩大,油田企业的节能工作面临生产规模逐年扩大、设备老化能耗高、高耗能产量比例大等诸多挑战[1]。机采耗电是油田能耗大户,占总能耗的47%以上。随机采井数增加,总耗电呈逐年上升趋势。由于井深、油稠、产量低,低效井增多,导致举升系统无用功高,机采单耗偏高。因此,机采系统举升用电,既是耗电大项,又是节能挖潜重点,为提高开发效益,开展立体机采节能管理,势在必行。

1 构建八字机采立体节能管理措施

随着开发时间延长,机采井数逐年增加,设备老化日益严重,井深、油稠、产量低所导致的高能耗产量比例不断加大,机采系统能耗呈刚性增长,占总能耗的47%以上。为深入挖掘这部分节能潜力,深入开展了能耗状况大调查,对抽油机系统各节点的理论能耗状况,影响系统效率的泵效、抽油杆柱效率、配电系统效率、盘根盒效率等主要因素进行分析,明确了提高系统节能效率的方向;同时,共统计了2016口低产高耗井(日产低于0.5 t),日耗电占40.7%,但日产油仅占5.4%,吨油耗电1 129 kWh,是平均水平的7倍,突显了依据产液量分级,进行针对性治理的重要性。在此基础上,按照“目标控制、过程管理、节点分析、立体节能”的思路,综合考虑生产、技术、管理等因素,大力实施以“提、管、优、清、间、捞、高、换”为主要特征的“八字机采立体节能”基础管理措施,把控制机采能耗问题落到实处[2]。

2 精益管理措施,降低采出节点能耗

1)提高泵效,合理匹配生产参数抽油机举升不同参数匹配技术指标变化趋势见表1。根据机采井实际工况,进行动态分析,重点对沉没度低于150 m的井,采取调参、换泵措施;针对冲次已调至最小、日产液低于3 t、沉没度低于150 m的井安装二次减速装置,两年来实施695井次,节电558.9×104kWh。

表1 抽油机举升不同参数匹配技术指标变化趋势

2)精益管理,合理优化盘根松紧。为进一步加大机采节能降耗的精细化管理工作,制定了抽油机井盘根盒松紧度执行标准见表2。进行盘根盒松紧度调整,两年来实施2 033井次,节电64.4×104kWh。

表2 抽油机井盘根盒松紧度执行标准

3)优化配电,合理优化配电组合。依据节能技术监测评价中心测试结果,六种组合形式对比见表3。结合设备投资情况及运行状况,确定最优组合形式为单速电动机配多功能调速装置[3-4]。两年来实施722口井,节电349.4×104kWh。

表3 六种组合形式综合对比

4)个性清蜡,合理优选清蜡措施。常用清防蜡方式应用效果评价见表4,开展个性化清防蜡方案编制,推行组合降黏方式,深化物理化学复合清防蜡工艺研究,延长加药周期,节约成本支出,降低机采系统能耗,同时制定了清防蜡措施现场施工流程图,编制了现场施工监督节点及内容、现场施工认证单,严格考核,保证清防蜡措施实施到位[5-6]。两年来实施5 438井次,杆断脱分析图合理区比例持续在95%以上,结蜡区比例保持在3%以下,节电736.8×104kWh。

表4 常用清防蜡方式应用效果评价

5)间歇采油,降低机采单井能耗。对渗透率低、孔隙度小、有效厚度薄,平均单井日产液仅3.77 t,供液严重不足的井,加大间抽工作力度。确定了合理间抽周期,理论与实际间抽制度推荐值见表5,以合理流压为指导,在满足油井开采平衡的条件下,根据试验结果,制定了24 h内抽油机井启停周期,特殊井结合生产实际进行适当调整。同时,制定了抽油机井间抽执行标准,实施有计划、有监督、有考核的目标管理,确保产量稳定、能耗下降,两年来实施2070井次,节电4120.6×104kWh。

表5 理论与实际间抽制度推荐值

6)提捞采油,提高节能降耗效果。按照“一井一工程”精细管理理念,成立了提捞采油项目组,制定了《提捞采油管理办法》,明确了各单位职责,转提捞井及时纳入采油矿的日常管理范围,及时制定提捞井所在集油环的工作制度[7-8]。达到进一步降低能耗的目的,两年来实施100口井,节电554.8×104kWh。

7)高效举升,提高机采节能效率。台某区块地势低洼,建设成为电动潜油柱塞泵无人值守数字化管理示范工程,改进完善了三项主体技术(地面控制系统、往复式抽油泵、永磁直线电动机)及三项配套技术(远程自动监控技术、电加热清防蜡技术、电缆保护技术),建立了生产指挥中心,实时监测油井运行状况,不影响产量情况下,单耗下降42.9%,系统效率提高3.25%,同时,无地面活动设备,维护简单,风险源少,安全环保可控。某区块开辟长冲程抽油机高效举升示范区,长冲程采油技术见图1。实现超长冲程、超低冲次柔性启动间歇生产,同时减少杆管偏磨,泵效提高41.6个百分点,系统效率提高9.5个百分点,单井日节电88.5 kWh,节电率55.4%,杆运行次数降为常规抽油机井的0.8%,有效缓解杆管偏磨。

图1 长冲程采油技术

8)更换设备,提高电动机功率因数。针对服役10年以上老化严重已无节能效果的电动机及配电箱[9-10]。两年来更换节能电动机435台,更换变频调速控制箱814套,电动机功率因数提高0.2以上,节电1 111.1×104kWh。

3 结论

1)树立了优化方案是节约、精细管理是节约、技术创新是节约、安全生产是节约、物尽其用是节约观念,共同投身创建节约型企业的责任意识、自觉意识、主动意识明显加强。形成了全员参与、崇尚节约的节约文化,引领和推进节能降耗工作深入发展。

2)构建立体机采节能管理新模式为企业节能提供全面信息和标准依据,对生产各环节中节能项目、耗能设备、能效对标、节能监测、设备状况等进行阶段性综合评价,提高生产精细化管理水平,更大幅度降低能耗,促进企业节能管理水平稳步提升。

3)通过扎实推进“八字真功”立体机采节能管理模式,实施两年来达到全覆盖,实施管理措施及技改措施12 391井次,累计节电7741.8×104kWh,节省电费5 187万元,取得了显著效果。

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