矿用千米钻机钻杆打捞工具改进及应用分析

2022-02-09 08:09康腾飞
西部探矿工程 2022年12期
关键词:锥体锥形钻杆

康腾飞

(晋能控股装备制造集团长平煤业有限责任公司,山西 晋城 048400)

目前,国内煤矿的掘进深度为20~50m/a,目前已有50 个矿井深度在800~1200m 之间,在20a 内,我国许多煤矿的开采深度将达到1000~1500m。随着开采深度的逐渐增加,煤层的分布特征表现为高应力、高地温、高孔隙水压等特征,并且冲击地压、煤与瓦斯突出、底板突水,高地温等类型的地质灾害出现的频率也越来越高。

在我国矿井发生的主要灾害中,有70%是由于瓦斯造成的。当前煤矿的开采深度大,地应力大,瓦斯压力大。煤层渗气性差,煤层预抽难度大,煤层瓦斯排出量大,且煤层地质情况复杂,易出现煤与瓦斯突出现象。

随着瓦斯治理的日益困难,采用千米钻井技术来进行瓦斯抽排。在千米钻井平台上,因井下塌孔、遇软煤等原因,压杆、断杆等问题出现的频率日益提升。这主要是因为在钻杆线上承受的承压能力很低,在钻井时突然增加的压力没有得到合理的控制,而且钻井工人缺乏足够的技术和经验,导致了在打捞中出现了断裂和压杆现象。电机、DGS、铜钻杆等设备的成本较高,并且采购周期较长,造成设备被压进井中,从而延误了工程的进度,这会带来很大的经济损失。

1 现有钻杆打捞工具存在的问题

常用的打捞工具是公锥体和母锥体,其作用是将落入井中的钻具捞起,或者将钻具从某个位置解扣,并将脱扣点移到孔口段。然后,根据钻孔的具体条件,选择反丝公锥、反丝母锥进行打捞。在过去的一段时间,在千米钻井中出现了卡钻和钻杆断裂的情况下,都是用常规的公、母锥与原来的断裂钻杆相结合,再进行卡钻现象的处理。但是,在实际操作中,有下列问题:①常规的公锥体或母锥套接断裂的钻杆后,在拔出钻杆时易出现脱节。②常规的公、母锥在使用后,大多会损坏或磨损,通常不能再次使用[1]。

2 新型钻杆打捞工具的研制

由于传统的打捞钻杆工具在打捞时易发生脱节,因此,利用膨胀螺栓的原理,开发和制造了一种新型的打捞母锥和公锥。

2.1 新型钻杆打捞母锥的研制

(1)打捞母锥基本结构。新钻杆打捞母锥主体包括:钻杆接头、打捞本体、锥度衬套、止退套等4个部件,其构造见图1。

图1 新型钻杆打捞母锥结构(单位:mm)

具体新型钻杆打捞母锥结构描述如下:①钻杆连接:选择被打捞的钻杆,母扣端长200mm,必须保证丝扣的完整。②打捞钻杆主体:采用直径350mm、直径为114mm的无缝钢管,最右侧为渐缩体,与图中锥形套管相匹配的部位为渐开体,与锥形套管形成间隙配合。③锥度衬套:选用∅108mm×6mm 的无缝钢管,长度为70mm。外表面与图1中的圆锥部分相配合,其内部表面被加工成具有1mm螺距的细齿螺纹。该锥形套管是由2个圆锥安装于打捞主体内,锥形套管的内径为91~92mm。④止退套:选用∅108mm×6mm的无缝钢管,长度为30mm,加工成∅102mm×92mm的环形圈,根据图纸的尺寸,将其焊接到主体内部。将钻杆连接件与打捞主体紧密地焊接,保证焊缝的同心度为0~0.05mm。

(2)新型钻杆打捞母锥的工作原理。采用新的钻杆打捞母锥时,先将∅90mm的打捞钻杆公丝环与新的母锥母丝扣相连接,然后将其固定在一根3mm的打捞钻杆,用钻具将钻杆及母锥体缓慢送入钻孔中的折断位置,当打捞母锥体靠近破裂的钻杆点时,减缓推进速率,将断裂的钻杆平稳地插入到打捞母圆锥形套管中,并将其插入到钻杆的连接点,然后操纵钻机,转动钻杆,将钻杆在钻孔的同一时刻缓缓后撤。这时,锥形套管会收紧断裂的钻柱,在打捞钻头的同时,将钻头从钻孔中拉出来,将钻头与断裂的钻头紧紧地缠绕在一起,直到将断裂的钻头从钻孔中拉出来。

2.2 新型钻杆打捞公锥的研制

(1)打捞公锥基本结构。打捞用的新的打捞工具由打捞本体、锥形衬套、油缸组成,钻杆连接件4个部分组成,构造见图2。

图2 新型钻杆打捞公锥结构(单位:mm)

具体新型钻杆打捞公锥结构描述如下:①打捞主体:采用∅102mm×8mm 的无缝钢管,长400mm,最左边的一端是圆锥,中部是渐缩的锥形,渐缩锥从中间到顶端有3个直径为12mm的透明孔。②内锥形衬套:一种具有80mm 长的内锥形衬套,在衬套的外侧为细牙螺纹,螺纹间距为1mm,由3个三分之一的内锥轴套构成。③推进式液压缸:自行加工140mm 长的液压缸,在活塞本体中间加工2 个“O”形凹槽,并在凹槽中安装“O”形密封环。将3 个锥形轴瓦与缸体的一端用∅10mm圆钢进行焊接。在焊接后,保证圆锥轴瓦在气缸的驱动下进行往复运动。④钻杆连接:采用90mm的打捞钻杆,取母扣端长100mm,以保证丝扣的完整。将钻杆连接件与打捞主体紧密地焊接,保证焊缝的同心度为0~0.05mm。

(2)新型钻杆打捞公锥的工作原理。采用新的钻杆打捞工作锥时,先将∅90mm打捞钻杆公螺钉与新型打捞公锥母丝相连,再在尾部接上一根打捞钻杆,用钻机将打捞用的公锥体和钻杆送入钻孔内,将新的打捞公锥体插入到断裂的内壁1.5~2m 处,然后起动,利用供水压力将新型打捞公锥内的液压缸推向最大冲程,从而使内锥式套管充分打开并与断裂的钻杆内壁充分接触。操纵钻头,将钻头转动,将钻头在钻孔内的时候慢慢地将钻头从钻孔中拉出来,这时,钻头就会压住压碎的钻头,并将钻头从钻孔中拉出来,新的救生器与断裂的钻杆紧密地粘在一起,直到将断裂的钻杆从井中拉出[2]。

3 新型钻杆打捞工具的应用

3.1 工程应用背景

晋能装备制造集团公司某煤矿是一座瓦斯含量较高的煤矿。为了加强对天然气的控制,我公司引进了一台VLD-1000钻机,该钻机最大可钻深达1000m,钻直径96mm,以提高天然气的综合利用效率。在施工中,孔内钻杆的前端与DGS导向系统、电机(弯管)、无磁绝缘钻杆、钻头等设备相匹配。在施工期间,钻机驾驶员可以根据不同的煤层状况,随时调节弯曲的角度,推动排出孔沿着煤体排列,实现了对中、长孔钻井的钻探。但是,随着钻井深度的增大,钻杆使用寿命的延长,在钻具的施工中,往往会发生断裂[3]。

2015年3月31日,千米钻机在1400 抽放巷4 号钻场4 号钻孔施工到402m 时,由于钻杆卡住,钻机驾驶员在进行打捞作业时,8号钻杆(前公螺纹)断裂。导致1组DGS 导向系统、电机、非磁性钻杆、钻头、4 个常规∅70mm钻杆掉入钻孔内[4]。

公司的抽采单位在事故发生后,立即制订了打捞计划。抽放组当即按照计划实施,具体实施方案是:用一根∅90mm 的钻杆(专用的空心钻头)沿原来的钻孔轨迹扩大到断裂的位置,再用公圆锥进行打捞。在用∅90mm钻杆进行扩孔工作到204.9m的时候,∅90mm的钻杆断裂,6 个∅90mm 的钻杆从孔里掉了出来。在∅90mm 钻杆断裂的情况下,公司的有关负责人立即与生产部门的技术人员联系,并由生产单位的技术人员使用∅114mm 的扩孔器打捞出钻杆。在用∅114mm扩孔器打捞钻杆时,钻杆脱落了5个孔,使得整个打捞工作变得更加艰难。

在1套钻杆和2套打捞钻杆断裂掉入井中后,分别使用公丝锥和母丝锥对其进行了套接,但都没有效果[5]。

3.2 工程应用过程及结果

由于∅114mm 打捞钻杆是一种特殊的打捞钻杆,在钻孔中脱落5 个∅114mm 的打捞钻杆,目前市面上还没有相应的打捞设备。因此,利用自行开发和制造的新型打捞工具,将5 个从钻井中脱落的∅114mm 打捞钻杆成功地打捞了出来。

∅90mm打捞钻杆落入井中后,尽管厂家技术人员立即为其配备了一套专门的打捞母锥,但是在现场作业中,打捞母锥与断裂的钻杆对接后。打捞母锥体与断裂钻杆的脱钩现象屡次发生,致使∅90mm的打捞钻杆未能成功。采用以上所述的打捞母锥工具,一次成功地进行了现场打捞[6]。

4 结论

(1)为了解决当前千米级钻井平台上的钻井作业中出现的问题,创新开发了一种新型的打捞工具——公锥、母锥。

(2)晋能控股装备制造集团某煤矿一次打捞作业中,采用了一种新的钻杆打捞母锥和公锥,其打捞工作取得了较好的效果,为公司挽回了300余万元的经济损失。

(3)与目前市面上常用的常规钻井工具相比,新的钻杆打捞母锥、公锥的使用具有显著的可靠性和适应性。尤其是在打捞异型钻柱时,在市面上很难找到与之匹配的打捞母圆锥体和公圆锥体。按照上述的新钻柱打捞母、公钻的工作机理,可以由矿井自行加工。这种方法具有很大的应用前景。

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