注水泵震动过大的原因分析及改造措施

2022-04-18 08:36陈阳周维洪张方海
化工管理 2022年10期
关键词:柱塞泵蓄能器震动

陈阳,周维洪,张方海

(1.中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司,天津 300452;2.中海油中联公司神府分公司,陕西 神木 719300;3.中海油能源发展股份有限公司湛江采油服务文昌分公司,广东 湛江 524000)

0 引言

在海上某油田区域的移动式采油平台,号称可移动式的“石油天然气的海上加工厂”,它处于产业链的上游,是石油天然气的源头。该平台的生产工艺系统分为原油处理系统、天然气处理系统、生产污水处理系统、注水系统、开闭排系统、火炬系统等工艺处理系统。其中,注水系统是海上油田生产污水经污水处理系统处理合格之后,实现生产污水回注的关键系统,注水泵一旦发生损坏无法运转,将导致注水系统瘫痪,进而导致油田停产。

该平台自投产运营以来,注水系统的核心设备—注水泵常常出现震动过大的现象,不仅引起了平台其他设备及附属管线的震动,而且给平台生产工艺操作人员及设备维修人员带来了较多的工作量,注水泵随着震动加大,泄漏量也逐渐加大,需要生产操作人员频繁转移泄漏的废液;同时,震动过大引起注水泵的气囊等部件频繁损坏。为此,针对震动过大的问题,进行仔细观察,经过全面剖析,找到了问题的根本原因,并从根本上解决,实现降本提质增效。

1 生产概况与存在问题

在油田投产初期,由于生产工艺系统分离出的生产污水较少,平台为满足配注指标,通过掺入大量的水源井的地层水进行注水,注水泵运行基本稳定。生产污水处理及回注工艺流程如图1所示。但是随着开采时间的推移,油田综合含水率逐渐上升,生产污水量逐步由一天几十立方米上升至一千立方米左右,注水泵运转过程中一系列故障现象开始频繁出现,对油田持续稳定注水造成了很大影响。其主要故障现象表现如下:

图1 生产污水处理及回注工艺流程简图

(1)运转时噪音增大;

(2)震动加剧,造成泵的出口管线及管线上的附属仪表设备异常震动;

(3)两台注水泵储能器需要经常充氮气,且均出现了气囊破裂现象;

(4)两台注水泵泵阀弹簧都出现断裂现象。

2 探究分析,确定要因

针对以上出现的现象,通过机械维修人员和厂家的技术支持,现场进行了一系列分析,并开展了相关检修作业如下。

2.1 现场确认注水泵泵体对中有无问题

平台的施工改造作业以及吊装货物等其他作业,会引起甲板的承重发生变化,进而引起泵撬或者注水泵舱甲板结构发生变形,是否导致泵的对中有问题。经过现场对三台泵(两台注水泵及一台压裂泵)进行了逐一对中检测,发现各项数据均满足安装要求。

2.2 现场确认注水增压泵是否排量不足

针对可能是因为注水泵上游的注水增压泵排量不足,导致注水泵高震动。现场通过清洗注水增压泵进口滤器,并启动了两台注水增压泵(均为离心泵)做试验。油田单台注水增压泵的排量为64 m3/h,而注水泵排量为32 m3/h。启动两台注水增压泵后发现注水泵运行时状态仍无明显好转,说明注水泵入口的流量由单台注水增压泵就已经满足其供液要求。

2.3 现场确认是否蓄能器气囊压力设定不合适

经过现场运行期间观察,发现每次震动高或者噪音大时,进行拆卸蓄能器气囊检测均发现其气囊压力降低了,或出现破裂了。油田现场按照厂家技术规格书要求先后进行了多次压力充装试验,但是仍未根本解决高震动高噪音问题,反而出现气囊多次破损现象。因此分析气囊不是导致前述故障现象发生的根本原因,而是有其他因素导致蓄能器气囊损坏和高震动的产生。

2.4 现场确认是否新采购的相关备件质量问题

油田对两台注水泵均更换了新采办的弹簧,弹簧材质为1Cr18Ni9Ti,经过试验发现两台注水泵均是运转4天后运转声音就加剧,出口管线震动也加剧。机械维修人员在拆检注水泵过程中,对泵体解体后发现弹簧均出现不同数量的断裂和损坏。发现新更换的第二批1Cr18Ni9Ti阀弹簧有6件,其中损坏了5件,其中一个吸入阀的导向爪断裂,由此判断厂家新提供的弹簧可能存在材质问题导致断裂。同时发现阀和阀座上出现不同程度的麻点,初步判断可能是输送的生产水有一定的腐蚀性,或者是由于泵内产生汽蚀造成的。另外,出口蓄能器皮囊损坏。

经过重新更换4Cr13材质的阀弹簧和出口蓄能器,并充气达到合适压力。再次重新启动注水泵运行,入口0.36~0.4 MPa,出口压力表为1.8 MPa较稳定。运转5小时后入口压力表为0.32~0.4 MPa,与启泵初期入口压力表波动和入口管线震动均有所加大,继续运行观察,大约10 h后注水泵出现异常,每隔3~5 s异常声音响一次,同时进出口压力表指针剧烈摆动一次,通过液缸体上放气螺栓放气约10 min,现象没有消除。该现象可能是由于泵内集气太多,造成个别缸的阀门不能正常工作。停泵后通过拆检检查阀及阀弹簧等零部件均完好后重新组装,蓄能器压力均正常。由此排除了由于备件材质质量问题引起的损坏故障。

2.5 现场确认是否注水泵泵腔有大量气体导致震动加剧、噪音增大

在发现问题进行分析原因后,现场在注水泵出口放气管线上多次排气试验,均发现有大量气体,且多次长时间排放后,重新启动注水泵运转发现状态有较为明显的好转。因为需进一步全面分析产生大量气体的根本原因。

在该油田投产初期,注水泵运行基本保持平稳,因为在油田开发初期,油田的生产工艺处理系统分离出来的生产污水较少,因而进入生产水舱的高温生产污水也很少。平台为了满足配注的需要,在注水泵上游的净水舱中掺入了大量的水源井的水源。由于水源井水源的温度只有45~50 ℃,而生产工艺处理系统分离出来的水基本上接近90 ℃(主要是二级分离器分离脱出的水,且该流程无海水冷却器而直接进入生产水舱);两者混合之后的注水水源温度相对较低,在50 ℃左右。

随着油田开发时间的推移,各口油井的含水率逐步上涨,生产污水由初期的几十立方米、几百立方米逐步上升到接近一千立方米;这就导致注水水源温度上升到接近70 ℃。以前50 ℃的水源经过注水增压泵(离心泵)后基本不会产生气体,再供给给注水泵,注水泵能够基本正常工作。然而,但当注水水源温度上升到70 ℃甚至有时更高后,再经过离心泵后可能产生了部分的气体。

再加上由于注水增压泵出口(即注水泵入口)管线至注水泵吸入口,设计有一段倒U形管,易造成注水泵入口管线易于集气。当气体达到一定容积时,就会引起注水泵的吸入状态变差,随着运行时间延长,最终造成注水泵气蚀,引起注水泵进出口管线震动过大。最终体现在阀及阀弹簧经常损坏,注水泵进出口管线剧烈震动,严重影响平台的正常生产。

3 主要技术对策与实施效果

注水泵通常是柱塞泵或多级离心泵,利用电力向电动机输送,从而使泵用设备通过电动机高速旋转。曲柄连杆机构是高速旋转电机动力端的主要机械单元装置。在此机械单元,实现将电动机的转动转化为往复活塞运动。在此基础上,往复泵缸容积会发生不同程度的变化。液体不断吸入和排出,只有当注入压力达到预定目标时,才能完成注水[1]。

柱塞泵是属于液态系统的一个重要装置,它通过柱塞在缸套中的反复运动,从而使密闭的缸体容器密度发生变化来实现吸油、压油等一系列实用性功能[2]。

通过利用柱塞泵的工作原理分析得知,柱塞泵的震动是由于供液不平稳,柱塞泵的压力变化所引起的,通常表现为进出口管线的震动。而管线的震动是由压力的波动引起的,压力的波动又是由流量波动引起的。其关系表现为:流量波动→压力波动→管线震动。

当泵的吸液和排液交替进行时,各个零部件的振动信号会依次反映在往复泵的表面。为了区分油田往复泵产生的故障是否应该维修,需要对油田往复泵常见故障进行分析和总结[3]。经过前面一系列相关原因的全面分析排查,结合注水泵的工作原理,综上所述提出以下几点整改解决措施。

(1)对注水泵的入口管线进行改进,在倒U形管的最顶端增设放气阀和放气管线,操作人员巡检时每2 h进行定期排放一次顶部集聚的气体。

(2)合理控制蓄能器预设压力。

(3)选取合适的阀弹簧材质,以避免阀弹簧过快损坏。

(4)设备正常运行时,注水增压泵出口旁通阀门保持全关,以保证注水泵的入口供水量,如因注水泵排量较配注量大则采用注水泵回流方式控制。

(5)定期倒泵清洗注水增压泵滤器,以免造成注水增压泵的供液不足,从而导致注水泵的入口供水量不足。

平台根据以上整改措施,进行落实完成整改之后,噪音过大问题、震动过大问题均极大地降低,有效解决了注水泵及管线频繁震动过大的问题,规避了导致发生油田关断和跑冒滴漏事故的风险。保障了油田持续稳定注水,还减少了设备检修工作量和更换成本。

另外,结合注水泵的工作原理,进行合理确定蓄能器气囊中的预压力,它亦是消除柱塞泵震动的根源。当蓄能器预压力过低或过大时,蓄能器基本上起不到降低压力波动的作用。在预压力的选取上,除考虑消波效果外,还应顾及到气囊的寿命,预压力过高,气囊寿命相对较短。排出蓄能器的预压力不超过极限压力的60%;吸入蓄能器的预压力是进口平均压力的80%。

目前两台注水泵运转一直非常稳定。注水泵出口管线未出现震动现象,注水泵各辅助配件均未再出现损坏事件,储能器气囊也未进行过氮气补充。不仅充分地保障了油田注水持续稳定,还大大减少了设备检修工作量和设备更换成本。

通过对柱塞泵故障现象进行分析,提出改善柱塞泵震动的几个方案,结合现场实际运行状态,在不影响正常生产的前提下,利用一些可行性措施解决了柱塞泵震动问题,经改造后,取得了很好效果,为今后解决柱塞泵震动提供了可借鉴的经验。结合现场实际,根据解决柱塞泵震动的对策,进一步优化工艺操作,通过加装放气阀、优化蓄能器压力等措施后,泵一直运行平稳,故障率明显降低,满足工艺流程需要,提高了设备的运行周期,从而稳定设备运转,降低设备检修费用以及备件更换成本,提高了企业经济效益,达到降本增效的目的。

4 结语

在发现生产工艺流程的关键设备注水泵存在震动较大的现象后,能够及时组织机械维修人员对故障泵进行检修,更换损坏备件,总结目前设备运转状态,结合以前丰富的现场流程管理实际经验,运用自身专业知识和扎实的工作能力,从设备工作原理入手,解决了这一困扰影响正常生产的棘手问题。

虽然这一技改项目的处理解决方法不是很复杂,但是此项目对自身专业基础知识要求比较高,需要在掌握设备工作原理的同时,融会贯通,灵活运用,通过从现象看本质存在的问题来分析从而找到解决办法,充分展现了现场工作人员发现问题、分析问题、处理问题的能力。通过设备故障的表象和设备运转状态的现场细致观察分析,注水泵入口倒U形弯加装放气阀、根据注水压力合理调整蓄能器压力等措施之后,正常工况下没有再次出现注水泵频繁震动等故障的现象,从而使设备能够稳定运转,提高了企业经济效益,达到降本增效的目的。

柱塞泵在石油化工生产装置中有着广泛的应用,解决柱塞泵使用中遇到的故障、问题非常重要,对石油化工生产装置的正常运行起着至关重要的作用,能够给生产装置提供足够的动力。但是,在柱塞泵的使用和维护中,有很多问题需要引起注意,其中包括流程状态发生变化、蓄能器压力控制、流程设计缺陷等等,通过对柱塞泵震动原因的分析处理,以及加强工作中的预防性维修,不仅能够使装置运行得更稳定,而且能够延长柱塞泵的使用寿命,降低生产作业成本以及维修工作量。

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