新型轨座式山形高透筛TP筛板在新河选煤厂的应用

2022-06-08 04:08汪才飞周建方
煤炭加工与综合利用 2022年3期
关键词:新河精煤煤泥

汪才飞,周建方

(山东博选矿物资源技术开发有限公司,山东 济宁 272173)

新河选煤厂隶属于鲁西矿业有限公司,是一座年生产能力1.2 Mt的矿井型炼焦煤选煤厂。选煤工艺为:原煤准备至50 mm以下后,50~0 mm采用无压三产品重介旋流器分选,1~0.25 mm粗煤泥采用FBS分选机分选+叠层高频细筛回收,细煤泥经浓缩、压滤、干燥后回收。其中,重介旋流器溢流经弧形筛、精煤脱介筛、离心机进行脱水脱介后成为精煤。重介质(俗称“磁铁矿粉”)用于重介旋流器分选精煤,是选煤厂主要投入的选煤用材料。新河矿业属于高冲击地压矿井,随着矿井工作面的延伸,工作面压力大,造成入洗原煤细粒级煤泥占比增加,精煤脱介筛脱介困难,介耗持续增加,增加了选煤厂的材料成本。但由于厂房空间所限,无法更换更大筛面的脱介筛,如何降低精煤带介量成为亟需解决的难题。

1 精煤脱介筛带介问题分析

新河选煤厂精煤脱介弧形筛型号为FH3400-60,弧形筛筛板尺寸为2270mm×1670mm,筛缝0.75 mm。精煤脱介筛型号为AHS3661,筛板尺寸为610mm×305mm,筛缝1.0 mm,采用的是聚氨酯包边不锈钢筛板,在洗煤生产过程中,主要存在以下问题:

(1)不锈钢筛板在生产过程中容易挂毛,堵塞筛孔,导致筛板不透筛,造成脱介筛精煤带介严重。

(2)原煤细粒级煤泥占比高,脱介筛不透筛,造成脱介筛精煤带介严重。

2 实施基本情况

(1)筛板 (网) 的发展沿革。筛板(网)是筛分机械中十分关键的部件之一,用于物料的分级、脱水、脱介、脱泥等筛选作业。随着我国洗选行业的技术进步,筛板(网)也得到了高速发展。筛板的发展经历了多个发展阶段。起初,筛板的材质是金属材料,加工工艺采用机械加工方式,如钢板冲孔、钢丝编织、钢丝焊接等方式。随着新材料的发展,不锈钢筛板开始在洗选行业逐步应用,替代了耐磨性较差的普通钢材。由于金属筛板在使用过程中存在着耐磨性差、噪声大、维修工作繁重等缺点,后来又用耐磨性极佳的聚氨酯弹性体来制作各种用途和结构的筛板,克服了金属筛板的缺点。又由于聚氨酯弹性体属于高聚物材料,其模量与金属相差较大,所以由聚氨酯性体制作的筛板存在着开孔率低的问题。之后又开发了兼具金属筛板开孔率高、减振效果好的金属和聚氨酯弹性体的复合筛板,目前该种筛板和聚氨酯筛板已成为筛板中的重要品种,在洗选行业得到较为广泛的应用。

(2)新型轨座式山形高透筛TP筛板的结构和安装方式。南非莫图泰克公司生产的新型轨座式山形高透筛TP筛板不是普通的平面结构,而是立体的山形结构,这样脱介面积会大大增加,但其应用于南非的进口筛机上,安装方式为销孔配合,无法应用到新河选煤厂轨座式筛机上。为解决这一问题,经技术人员重新设计,筛框使用聚氨酯包边,轨座式安装,筛面分为8组山形聚氨酯筛面组合,成功安装到轨座式脱介筛上。筛板改造前后对照如图1所示。脱介面积的变化示意如图2所示。

图1 筛板改造前后对照

图2 脱介面积的变化示意

如图2所示,筛面面积由平面变成2个斜面,山形夹角为90°。根据勾股定理,设2个斜面边为a、b,平面边为c,则a=c×sin45°,b=c×sin45°,a+b=2c×sin45°=1.414c,即脱介面积增大到原来的1.4倍左右。

(3)新型轨座式山形高透筛TP筛板的优点。新河选煤厂使用的新型轨座式山形高透筛TP筛板具有开孔率高,筛面面积增大,高透筛性等特点,不易堵孔,使用寿命长。

3 现场实际应用情况

新河选煤厂脱介筛使用新型轨座式山形高透筛TP筛板前后脱介效果对比见表1。

表1 新型轨座式山形高透筛TP筛板使用前后对比

结合表1数据分析,改造后精煤脱介筛带介量降低0.24 kg/t,比改造前降低42%左右。选煤厂吨煤介耗降低0.27 kg/t,新河选煤厂按年入洗90 万t,介质每吨单价731元计算,年可节省介质材料费17.76万元。

精煤脱介筛筛板数量为120块,聚氨酯包边不锈钢筛板使用周期为3个月,单价为966.65元,新型轨座式山形高透筛TP筛板使用周期为6个月,单价为1 504.7元。以1 a为周期计算,投入聚氨酯包边不锈钢筛板480 块,投入材料费用46.40万元;投入新型轨座式山形高透筛TP筛板240块,投入材料费用36.11万元。年可以减少筛板投入费用10.29万元。

综上,每年可以节省材料投入=节省介质材料费+减少筛板投入费用=17.76+10.29=28.05(万元)。

4 结 语

新河选煤厂使用南非莫图泰克公司生产的新型轨座式山形高透筛TP筛板,增加了筛面的面积,避免了筛孔堵塞,保持筛板高透性,降低了精煤带介量,减少磁铁矿粉的使用量,达到降低介耗,节省材料投入的目的。并减少了筛板使用数量,减少筛板更换频次,降低维修工的劳动强度。

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